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大跨徑橋面混凝土鋪裝層裂縫原因及處置研究

2019-05-15 03:23:48姚利郎黃中峰
山西交通科技 2019年2期
關鍵詞:變形混凝土施工

姚利郎,黃中峰

(山西交通建設監理咨詢集團有限公司,山西 太原 030012)

1 概況

近年來,在高速公路建設中,大跨徑連續剛構橋梁,因行車舒服、美觀大方、工程造價較低、結構剛度大、施工技術成熟、后期養護量小的特點,被廣泛采用。橋面混凝土鋪裝結構層受力特性與路基上混凝土面板不同,尤其大跨徑橋面混凝土面板,其在施工及運營中受力更為復雜,容易出現混凝土結構裂縫。大跨徑結構混凝土裂縫幾乎成為該類型橋梁技術難題,混凝土結構裂縫小則影響使用耐久性,大則危及結構安全。混凝土裂縫可以分為荷載形裂縫和變形裂縫兩類,研究表明荷載形裂縫占20%,變形裂縫占80%。在采用復合結構大型橋面結構中,通常是混凝土做持力基層,瀝青混凝土做功能結構層,混凝土持力層在施工過程經常出現變形裂縫,裂縫如果不能有效消除,運營在重復荷載作用下,裂縫將反射到瀝青面層,且伴有滲水風險,滲水銹蝕構造鋼筋,路面反射裂縫影響行車舒適,降低了橋梁的使用壽命。

2 工程特點

晉蒙黃河大橋工程位于神河高速K103+196.5處,上部結構布設8×50 m 先簡后連混凝土T 梁+(82.68+4×152+82.8)m+(82.8+3×152+82.72)m 預應力混凝土連續梁- 連續剛構組合體系+30 m 先簡后連混凝土T 梁,橋梁全長2 133 m,下部構造主墩采用空心薄壁墩,引橋連續T 梁承臺左右幅分別布置,主橋連續剛構承臺左右幅整體布置,樁基礎采用鉆孔灌注樁基礎。連續梁- 連續剛構組合體系橋是連續梁和連續剛構的組合體系,通常是中間跨且橋墩較高的數孔采用墩梁固結的剛構體系,邊上幾孔則采用連續體系。主橋橋面采用8 cm 鋼筋、鋼釬維雙鋼混凝土+6 cm AC-20 改性瀝青混凝土+4 cm SMA-13 瀝青瑪蹄組合結構。

3 技術參數控制

根據設計文件結合混凝土橋面板特征,8 cm 薄板結構,縱向約束橫向自由,下承層為非等截面箱梁結構,動載作用下豎向變形響應不同,經專題研討,橋面剛性鋪裝層采用高性能混凝土。

a)混凝土配合比控制,試驗確定C50 高性能混凝 土 配 合 比mc:mf:ms:mg:mw:ma:m纖維=389 ∶81 ∶835 ∶941 ∶174 ∶5.25 ∶40,W/B=0.37,W/C=0.45,ρf=17%,ρa=1.0%,水泥采用天皓P.O42.5 混凝土抗壓強度7 天R7=51.9 MPa,28 天R28=60.5 MPa。

b)鋼纖維質量控制,為提高面板的抗彎拉性能,配合比中摻加水容性黏排彎鉤形鋼纖維,方便混凝土中分散均勻,抗拉強度等級1 000 MPa,摻量40 kg/m3,經拌合樓大樣驗證,檢驗混凝土彎拉強度和拌合均勻情況,試件抗彎拉強度達到6.3~6.5 MPa,鋼纖維用量誤差4.6%,表征均勻性偏差系數為4.35%。

c)混凝土塌落度控制,嚴格控制混凝土出拌合機塌落度不大于200 mm,是控制離析減少浮漿有效措施,考慮用罐車運輸可實施性,塌落度不宜太小。對厚度小于10 cm 的混凝土結構,振搗密實宜采用振動梁與振搗棒組合方式,振搗棒重點加強鋼筋網片搭接部位振實。

d)鋼筋網片位置控制,采用鋼筋段支撐定位,定位鋼筋用φ12 的鋼筋,長度約6~12 cm,雙向間距約75 cm。定位鋼筋一端預埋在主梁頂板中,另一端與鋼筋網焊接,對鋼筋網實行多點支撐。

e)施工工藝控制,高性能混凝土在混凝土施工過程,容易出現早期凝結塑性裂縫,進而作為應力集中點,伴隨混凝土自收縮、干燥收縮產生表面裂縫。解決措施塑性階段采取二次收面工藝[1],有效彌合表面裂縫,消除應力集中。二次收面時不得灑水提漿,保持混凝土表面微觀粗燥,減少表面水泥漿水化應力集中而產生開裂。

f)混凝土養生控制,經過混凝土強度形成機理分析,施工階段造成裂縫包括3 個方面:(a)混合料從加水拌合到混凝土終凝的塑性階段,塑性變形產生表面裂縫,建議應對措施終凝前二次抹面;(b)混凝土從終凝到結構骨架形成階段,強度增長到標準值70%,水泥水化反應致混凝土自身體積縮小,即混凝土自收縮,應對措施摻加礦物摻和料,保證養生濕度,必要時配合比摻加聚丙烯纖維;(c)從骨架形成到混凝土水化反應基本完成,強度達到標準值90%以上。該階段混凝土齡期一般從30~90 d,該階段導致結構變形主要為環境濕度偏低,混凝土表面干燥缺水,引起干燥收縮,同時因環境溫差導致溫度應力疊加,使混凝土應力與抗拉強度趨近產生表面裂縫。

4 質量問題分析及處置

a)河曲岸引橋8×50 m T 梁,于2017年9月中旬開始10 cm 鋼纖維混凝土橋面施工,采用罐車運輸,天泵布料,三輥軸機具鋪裝,鋪裝完成用透水土工布覆蓋保水養生,14 d 后方放行施工車輛通行。養生結束進入自然養生階段,混凝土橋面板沒有出現變形裂縫,預期效果良好。

b)主橋連續剛構混凝土橋面于2018年3月25日至5月28日施工,施工措施及工藝參數與引橋相同,從K102+534 到K103+929 先左幅再右幅,分幅施工。由于橋上風力偏大,給土工布保水覆蓋造成較大麻煩,時常出現土工布局部被掀開表面干燥現象。施工期檢查,第一聯(K102+534—K103+307)橋面混凝土面板出現13 道橫向變形裂縫,裂縫分布見圖1;第二聯(K103+307—K103+929)橋面混凝土面板出現11 道(包括1 道施工縫)橫向變形裂縫,裂縫分布見圖2。用北京海創HC-CK102 型裂縫寬度測試儀對縫寬檢測,縫寬在0.16~0.50 mm 之間,裂縫深度測試采用鉆芯量測,芯樣直徑50 mm,裂縫深度有小于30 mm 淺表裂縫,也有30~50 mm 較深裂縫,且深度較深裂縫一般伴有與主梁混凝土結合松散空鼓現象(見表1、表2)。

圖1 主橋第一聯裂縫分布示意圖

圖2 主橋第二聯裂縫分布示意圖

表1 主橋第一聯裂縫狀態檢測表 mm

表2 主橋第二聯裂縫狀態檢測表 mm

通過對面板裂縫位置分析總結以下特點:(a)在主跨的跨中區域30 m 范圍,容易出現變形裂縫,裂縫寬度較寬,在0.3~0.5 mm 范圍;(b)交界墩(8 號墩、14 號墩)附近出現裂縫與混凝土澆筑施工方向有關,從交界墩開始鋪裝層施工,容易出現變形裂縫[2],縫寬在0.2 mm 左右;(c)有空鼓地方,取芯驗證,空鼓絕大部分分布在鋼筋網片搭接區段。針對裂縫問題,對混凝土配合比進行了調整,在原配合比中摻加體積率0.1%(0.9 kg/m3) 聚丙烯纖維,在YK103+600—YK103+929 主線段進行驗證,橫向裂縫減少為1 道,預期效果良好。

c)內蒙岸11×30 m 引橋,于2018年7月中旬開始橋面混凝土鋪裝,針對主橋出現裂縫的質量缺陷,結合對鋼筋網片在結構層中位置檢測,表明施工中由于混凝土自重和施工機具對鋼筋網片下壓影響,網片位置平均下移15~20 mm,見圖3、圖4。

圖3 保護層厚度測量示意圖

圖4 鋼筋位置實測圖

采取以下技術措施:(a) 結構層中φ10CRB 100×100 鋼筋網片,定位采用φ12 短鋼筋焊接網片,初始定位增加施工預沉量15 cm,按鋼筋頂到混凝土頂面15~20 mm 控制放樣;(b)選擇代表性跨,對配合比進行優化,將鋼纖維摻量提高到體積摻量1.0%(78 kg/m3),進行施工驗證,見圖5;(c)在原配合比中摻加體積率0.1%(0.9 kg/m3)聚丙烯纖維,適當降低混凝土彈性模量,增大混凝土極限韌性,提高抗裂性能[3],有效控制變形裂縫,見圖6。

圖5 鋼纖維混凝土拌合鋪裝效果圖

圖6 PP 纖維混凝土鋪裝表面效果圖

通過以上措施實施,混凝土施工性能可以滿足工程需求,養生14 d 后,放行施工車輛通行,施工過程沒有出現變形裂縫。

d)裂縫處置。根據現場芯樣及空鼓聲擊測試結果可知,ZK102+860 裂縫寬度0.24 mm,深度50 mm,有空鼓;ZK103+455 裂縫寬度0.32 mm,深度44 mm,有空鼓;ZK103+336 裂縫寬度0.28 mm,深度50 mm;ZK103+605 裂縫寬度0.50 mm,深度40 mm,有空鼓;ZK103+635 裂縫寬度0.38 mm,深度40 mm;ZK103+770 裂縫寬度0.50 mm,深度50 mm;YK103+152 裂縫寬度0.26 mm,深度45 mm。其余裂縫寬度較小為0.15~0.20 mm,深度18~35 mm(見圖1、圖2)。根據混凝土結構設計規范,結合專家建議,確定處理方案為:(a)對ZK102+860、ZK103+455、ZK103+605 有空鼓裂縫,找出空鼓范圍,鑿除返工處理;(b)對于寬度大于0.2 mm 的裂縫,采用低黏度環氧樹脂灌縫膠進行密封[4];(c)對寬度小于0.2 mm淺表裂縫,結合熱熔橡膠瀝青同步碎石防水層施工對裂縫同步封閉,不再單獨處理。

5 試驗結論

a)對跨徑不大于50 m 連續梁橋的橋面混凝土鋪裝結構,采用外摻40 kg/m3鋼釬維高性能混凝土,可以滿足施工過程裂縫控制要求。

b)對于跨徑較大的連續剛構橋橋面混凝土鋪裝結構,施工荷載有通過左右幅一體性承臺對施工段主梁的動態響應,導致塑性狀態混凝土擾動,致使混凝土結構受拉表面更容易出現變形裂縫,建議采用外摻0.9 kg/m3聚丙烯纖維的高性能混凝土,用于提高混凝土本身極限應變,達到改善混凝土韌性,避免施工過程裂縫的產生。

c)對左右幅承臺一體的大跨徑橋面混凝土施工,考慮施工荷載動態響應對塑性混凝土的影響,建議橋面混凝土鋪裝層施工從主墩向交界墩組織施工,減少施工荷載對混凝土內部受力影響。

d)建議增加伸縮縫設置,在橋面鋪裝完24 h內,在縱向跨中區域用混凝土切割機切出假縫,用高彈性瑪蹄脂灌縫處理,用于吸收混凝土溫度收縮應力,防止溫度收縮和干燥收縮裂縫的出現,預防對上層瀝青層反射裂縫。

6 應用展望

在剛構橋面混凝土鋪裝過程,因裂縫出現相對滯后,加之混凝土裂縫為質量通病難于避免的認識,混凝土保水養生過程,受施工荷載影響,裂縫不斷增加,才引起重視,進行了專項研究。對配合比進行了調整優化,在鋼釬維混凝土中加入聚丙烯纖維,在大跨徑主橋橋面及30 m 連續梁橋橋面進行了驗證,取得滿意效果。

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