(中國水利水電第八工程局有限公司,湖南 長沙 410000)
臨汾市引沁入汾浮山供水工程是山西省重點工程,位于臨汾市古縣、浮山縣境內,自古縣草峪嶺隧洞出口取水,主要由進出口聯合建筑物和輸水建筑物組成,供水線路總長20.231km,其中供水總干渠18.531km,浮山干渠1.7km。供水總干渠線路上有郭店隧洞(12968m)、李家堡隧洞(2793m)、羅圈凹隧洞(2232m)3座隧洞,浮山干渠有趙家坡隧洞(1700m)1座,隧洞總長19.693km,占供水線路總長的97.34%。隧洞沿線海拔809~1102m,隧洞埋深11.59~253.65m,斷面設計為城門形斷面,采用最小施工斷面,底寬2.5m,頂拱中心角為135°,頂拱半徑1.35m,直墻高2.2m,洞高3.035m,輸水隧洞縱坡1/2500。
03標主要施工范圍為供水總干渠7+829~12+010,長4181m,其中Ⅳ類圍巖1093m占26%,Ⅴ類圍巖3088m,占73.86%。包括郭店隧洞(7+829~12+010)、4號斜井(456.9m)、5號斜井(150.6m)及臨時輔助設施等。
主要工程量為:洞(井)挖56655m3,噴混凝土4610m3,錨桿24275根,鋼筋2235t,混凝土16160m3,回填灌漿13917m2。
其中5號斜井位于河底村東南,與總干渠垂直相交于10+483.3處,地面高程875.456m,斜井設計底高程850.162m,斜井長150.6m,斜井坡度11.7°。圍巖類別為Ⅴ類,開挖后的斷面為3.44m×3.955m(寬×高),襯砌后徑寬為2.5m。5號斜井布置見圖1。

圖1 5號斜井斷面
4號支洞斜井位于河底村,洞口高程908.672m,與主洞高差61.53m,支洞長456.67m,坡度8.08°,坡比1∶6.91,與總干渠在8+866.03處相交,洞底高程847.159m。
4號支洞設計開挖斷面尺寸為3.3m×3.735m和3.44m×3.855m,4號支洞0+12.5~0+406.67段為Ⅳ類圍巖,4號支洞0+000~0+12.5、4號支洞0+406.67~4號支洞0+456.67段為Ⅴ類圍巖,開挖后進行初期支護,支護方式包括錨桿、掛網、噴射混凝土、鋼拱架等。
本工程采用全斷面開挖,共有兩條施工支洞,四個工作面同時施工。4號支洞長456.9m,5號支洞長150.6m,主洞長4181m(7+829~12+010)。洞室開挖采用兩種方法施工,其中5號斜井0~0+145.6、主洞11+383.3~11+483.3、11+483.3~11+583.3段采用EBZ200型掘進機開挖,4號斜井0~0+456.9、主洞7+829~11+383.3、11+583.3~12+010段采用鉆孔爆破開挖。
2.1.1 鉆孔爆破法開挖
鉆爆法開挖是隧道開挖常用的方法,開挖過程中既要保護圍巖的穩定性,以免發生塌方、涌水等災害,又要保證隧洞掘進的速度,這對開挖方法的選擇提出了考驗。常用的隧洞快速掘進施工方法有全斷面開挖、臺階法開挖以及導坑超前全斷面擴挖等方式。全斷面開挖適合于較小斷面的隧洞開挖,大斷面隧洞主要采用臺階法開挖和導坑超前全斷面擴挖。
采用鉆爆法施工隧洞,一般要求隧洞大部分地段應位于堅硬的巖石地層之中。但隧洞進出口一般地質條件較差,甚至較長地段為土層,即使通過多方案比選確定的地段,也會存在一些風化槽或斷層破碎帶等不利地層。對于鉆爆法施工,由于設計施工經驗均較為成熟,可適應不同的地質條件變化。
2.1.2 懸臂式掘進機法開挖
掘進機施工法是一種利用回轉刀具開挖(同時破碎和掘進)隧洞的機械設備。采用掘進機法施工洞室對地質條件適應性較差。不適用于軟弱圍巖,對強度超過200MPa的硬巖,刀具成本將急劇增大,開挖速度也隨之降低。
2.1.3 對比分析
鉆爆法是洞室開挖的傳統方法,對地質條件適應性強。前期根據業主提供的地質資料,結合本工程實際地質條件分析,本工程可采用鉆爆法開挖。掘進機法隧洞開挖主要適用于中硬度以下圍巖,根據業主提供的地質資料分析,本工程主要為Ⅳ類、Ⅴ類圍巖,硬巖強度均在100MPa以下,根據理論分析本工程可采用掘進機法施工。通過現場實際對比分析,本工程可采用兩種施工方法同時進行施工。
本工程洞室開挖采用兩種方法施工,其中掘進機法施工采用EBZ200型掘進機開挖共計345.6m,其余4437.9m采用鉆孔爆破開挖,不同施工方法采用不同的施工工藝流程,具體細節如下。
2.2.1 鉆爆法開挖施工工藝流程
考慮洞室斷面尺寸較小,選擇使用全斷面開挖法進行爆破施工。洞室開挖采用氣腿式風鉆鉆眼,鉆頭用φ40一字型鉆頭。光面爆破,用非電毫秒微差導爆管一次引爆,周邊孔選用φ32×200g 型2號巖石乳化炸藥間隔不耦合裝藥;掏槽、崩落孔、底板孔采用φ32×200g型 2號巖石乳化炸藥連續耦合裝藥,毫秒延期導爆管雷管微差起爆。
結合本工程情況,周邊眼采用不耦合裝藥,藥量減小,適當加密,Ⅴ類圍巖周邊孔23個(其中底板孔7個),崩落輔助孔16個,掏槽孔8個,共計47孔,詳見圖2;Ⅳ類圍巖周邊孔23個(其中底板孔7個),崩落輔助孔16個,掏槽孔8個,共計47孔,詳見圖3。

圖2 Ⅴ類圍巖鉆孔示意圖 (單位:mm)

圖3 Ⅳ類圍巖鉆孔示意圖 (單位:mm)
2.2.1.1 掏槽方式及炮孔深度的確定
掏槽擬采用楔形掏槽方式。Ⅳ類圍巖選擇炮眼深度為2.3m,掏槽眼眼深為2.5m,Ⅴ類圍巖選擇炮眼深度為2.0m,掏槽眼眼深為2.2m。
2.2.1.2 光面爆破參數的確定
周邊輪廓線光面爆破孔孔距取40~60cm。光面爆破參數通過現場試驗確定,并隨巖性的變化而變化,調整光爆參數的原則主要有以下兩條。
a.兩孔間的巖石凸起,炮眼完整率較好,說明線性裝藥量適合,但孔間距過大或保護層過小,應減少孔間距或加大保護層厚度。
b.眼痕完整率差,巖面凹進,說明線性裝藥量過大,孔間距過小或保護層過厚,應增大孔間距或減小保護層厚度。
2.2.1.3 單孔裝藥量
Ⅳ類圍巖:掏槽眼1.6kg,崩落眼1.0kg,周邊眼0.8kg,底板眼1.0kg。
Ⅴ類圍巖:掏槽眼1.4kg,崩落眼1.0kg,周邊眼0.6kg,底板眼0.8kg。
2.2.1.4 每循環總裝藥量
Ⅳ類圍巖:1.6×8+1.0×16+0.8×16+1.0×7=48.6kg。
Ⅴ類圍巖:1.4×8+1.0×16+0.6×16+0.8×7=42.4kg。
2.2.2 懸臂式掘進機開挖施工工藝流程
洞身開挖采用全斷面開挖,利用掘進機截割頭上下、左右移動進行截割,開挖過程中利用激光指向儀進行斷面尺寸控制,并加強復測,確保開挖尺寸。掘進機截割巖石時,應先開機空載試運行,然后進行初步截割,最后修整,以達到斷面尺寸要求。一般在截割較軟巖石時,采用截割頭左右移動循環向上的方法,當截割較硬巖石時,采用橫向往復截割,截割時將截割頭調至掌子面,由掌子面下中部開口進刀,左右擺動先割出槽窩,形成自由面,然后由下向上進行截割,待截割完畢支護完好后再進行下一循環作業,見圖4。如遇有高硬度巖石時,不能勉強截割,應采取其他方法進行開挖。局部有圍巖硬度較高但較破碎的砂巖,可用掘進機將圍巖截割剝落,采用其他方式進行出渣。

圖4 掘進機截割示意 (單位:mm)
地下洞室支護施工與掘進機開挖跟進平行交叉作業,各工序間交替流水作業。隧洞支護施工程序為:施工準備→掘進施工→出渣與掘進同步→進尺4m停機→初噴混凝土(5cm左右)→錨桿施工→掛網(鋼支撐)→復噴混凝土施工→下一循環施工。
需注意支護時,掘進機必須退出掌子面,為支護提供工作面。
2.2.3 對比分析
與鉆爆法相比,采用掘進機法進行洞室開挖施工是一種集掘進、導向、支護及通風防塵為一體的開挖方法,機械化程度較高,施工工序簡單,開挖作業能連續進行,不使用火工品,不需進行爆破試驗,安全性較高,沒有像鉆孔爆破那樣大的沖擊,對圍巖的損傷小,幾乎不產生松弛、掉塊,崩塌的危險小,可減輕支護的工作量。震動、噪聲小,對周圍居民和結構物的影響小,與傳統的鉆爆法相比,掘進機法施工安全性和作業環境有了較大的改善。但是掘進機法施工也存在施工粉塵量較大的問題。
2.3.1 鉆孔爆破開挖法主要資源配置
鉆孔爆破法開挖主要設備配置見表1,主要人工配置見表2。

表1 鉆孔爆破法施工主要設備配置

表2 鉆孔爆破法施工人員配置

續表
2.3.2 懸臂式掘進機開挖法主要資源配置
懸臂式掘進機開挖法主要資源配置設備見表3,主要人工配置見表4。

表3 懸臂式掘進機法施工主要資源配置

表4 懸臂式掘進機法施工人員配置
2.3.3 對比分析
與鉆爆法相比,采用掘進機法進行洞室開挖施工,機械簡單、型號單一、數量較少,不需要采用扒渣機、小型挖機等出渣機械,但采用掘進機法施工,機械化程度較高,成本較大,必須配置一臺礦用隔爆型移動變電站供掘進機施工。
采用鉆爆法每班需要配置人員33人,而采用掘進機法每班只需配置14人,與鉆爆法相比大大降低了人工成本。
鉆爆法施工,其開挖功效受施工工序影響,每道施工工序都有固定的時間,理論上單個工作面從測量放線到放炮完成需3~4h,放炮到出渣完成需4~5h,每個循環鉆爆法開挖需7~9h,每循環進尺1.8~2.2m,每天完成2~3個循環,高峰期最多兩個工作面同時開挖,即高峰期每天平均進尺8~12m。結合本工程實際完成情況分析,采用鉆爆法開挖于2016年6月1—2017年12月31日,實際完成工程量4437.9m,三個工作面同時施工,有效施工時間為470天,實際施工功效為9.44m/天。
采用懸臂式掘進機開挖,實現了隧洞施工的機械化,使施工工序大大簡化,本工程采用掘進機開挖于2015年11月20日進場,2016年5月26日退場,春節期間正常施工,有效施工時間150天,實際完成開挖工程量345.6m,實際施工功效為2.3m/天。
綜上對比分析,理論上采用掘進機法施工實際施工完成情況未達到要求,究其主要原因為掘進機法施工局限性較大,受巖石強度以及地質因素影響較大。施工時洞內粉塵較大,施工環境差,對工人健康影響較大,洞內有滲水,與粉塵相遇后形成淤泥,提高了出渣難度,且隧洞斷面小,掘進設備大,對后續施工有干擾,導致實際施工效率降低。
2.5.1 鉆爆法開挖
鉆爆法開挖按照一個工作面計算,折合一月投入費用見表5、表6。

表5 鉆爆法開挖設備投入費用

表6 鉆爆法開挖人工投入費用
2.5.2 掘進機法開挖
掘進機法按照一個工作面計算,折合一月投入費用見表7、表8。

表7 掘進機法開挖設備投入費用

續表

表8 掘進機開挖人工投入費用
就人工及設備投入費用而言,掘進機法開挖一月投入比鉆爆法開挖高90765元。
2.6.1 鉆爆法開挖
a.質量方面。不容易控制開挖及爆破參數,且受地質及滲水條件影響較大,平整度及超欠挖不容易控制,成型較掘進機法差。
b.安全方面。采用火工品施工,且鉆爆法施工時對周圍圍巖影響較大,作業時施工人員靠近掌子面,安全風險較大。
2.6.2 掘進機法開挖
a.質量方面。掘進機法采用機械化施工,掘進時對周圍圍巖及參數控制標準化,超欠挖控制良好。
b.安全方面。采用掘進機法最主要的安全隱患就是洞內粉塵較大,作業人員職業健康安全影響較鉆爆法施工大。
通過兩種施工方法在本工程的應用情況對比分析可知,兩種方法各有優缺點。
2.7.1 掘進機法施工優缺點
相對于傳統鉆爆法,掘進機法施工安全性較好,施工對周圍環境影響較小,機械化程度較高,施工質量控制簡單,初期支護減少而且較鉆爆法簡單,節省人力及降低勞動強度,集中控制實現遠距離操作,最主要的是掘進機法施工洞室超欠挖控制良好,洞室成型較好。
但掘進機法對圍巖適應性較差,對于強度較高的砂巖,截割效率大幅度降低,截齒消耗增加,增加了炮頭的損耗率,5號斜井開挖150.6m,更換了一次炮頭,開挖成本提高;水系統降塵效果較差,洞內視野差,嚴重影響出渣效率,在斜井內出渣安全性系數較大,環保性較差;一次性投資大,施工過程中出現設備大件故障時,由于重量大、坡度陡、洞室空間小等特點導致設備維修困難。同時機器制造周期長,刀具的消耗和維修費用高昂。
2.7.2 鉆爆法施工優缺點
與掘進機法相比,鉆爆法施工比較靈活,可快速開始施工,適應各種形狀、尺寸、大小的地下洞室開挖,圍巖適應性強,開挖設備成本低,使用簡單。
綜上所述,兩種施工方案各有利弊,各有側重點,結合工程的實際地質條件可以采用不同的施工方法,條件允許,可以同時采用兩種施工方法施工。本文通過對本工程開挖中鉆爆法與掘進機法施工進行對比分析,對兩種工藝的適應性、施工工藝、資源、功效、資金投入、質量、安全、優缺點等方面進行分析,找出各自的特點,可為類似工程施工及選擇提供依據。