張麗真,支娜娜,李 華
(山東省環(huán)能設計院股份有限公司,山東 濟南 250000)
優(yōu)化工作需根據實際情況展開分析,明確優(yōu)化原則后展開工作。汽機熱力系統(tǒng)的能量轉換效率是優(yōu)化工作的重點,影響因素可分為外部因素、能效因素及運行因素。其中,能效因素對熱力系統(tǒng)的影響較大,可作為主要優(yōu)化方向展開。此外,優(yōu)化工作需以優(yōu)化原則為開展基礎,如重視優(yōu)化過程中的主輔設備能耗、重視優(yōu)化過程中的設備檢修工作及重視機組運行參數的優(yōu)化等。優(yōu)化工作中需重視優(yōu)化原則,以有效保障汽機的運行,獲取現有條件,進而有效地開展分析和預測。優(yōu)化重點和原則如表1所示。
為有效優(yōu)化汽機熱力系統(tǒng),需結合實際和汽機的結構[1]。對現階段使用較廣泛的相關汽機熱力系統(tǒng)進行有效的系統(tǒng)能效優(yōu)化,可提高能源利用率,降低能耗,如圖1所示。
機組能效優(yōu)化為優(yōu)化的首要措施。機組能效優(yōu)化中,應注重優(yōu)化設備疏水管和汽封間隙。此優(yōu)化手段基于設備原理展開,汽機的構造中存在多個高壓導氣管。高壓導氣管間存在一定數量的疏水管,疏水管可有效排出因設備運行產生的一系列凝結水,以保障設備內部穩(wěn)定[2]。但現階段高壓導氣管距離較近,且高壓導氣管的工作效率較高,使設備內部基本不存在水蒸氣,進而無法產生凝結水。因此,可取消疏水管,以減少設備內部設施,有效提升能效。刪減疏水管后,汽封間隙和組汽間隙縮小,降低了蒸汽損失,提升了能效利用。但需注意,取消疏水管后,需保障高壓缸調節(jié)級后方的疏水閥正常,一旦設備內部出現少量蒸汽,可通過疏水閥排出,實現運作需求[3]。
根據實際觀察可知,機組疏水閥的閥門較多。雖然2.1章節(jié)的優(yōu)化手段可排除蒸汽,但閥門內漏問題仍未受到重視。內漏將導致系統(tǒng)熱量損失,降低能源的使用率。實際過程中,造成內漏的原因可分為閥門前后壓力差較大、工作環(huán)境較惡劣及機組啟動和暫停中的蒸汽沖刷。三種因素造成的內漏程度不同,解決方式亦存在差異[4]。具體優(yōu)化中,需依據實際制定較有效的解決方案,并注重疏、放水閥的質量。一旦疏、放水閥出現泄露,應及時檢修和更換。此外,應階段性展開機組檢修,減少閥門數量的溶蝕,優(yōu)化能效。

表1 熱力系統(tǒng)優(yōu)化重點和優(yōu)化原則

圖1 汽機熱力系統(tǒng)結構
軸封系統(tǒng)和輔助蒸汽系統(tǒng)的優(yōu)化是優(yōu)化工作的重點。
第一,軸封系統(tǒng)的優(yōu)化。應利用布萊登汽封,它的間隙更小、漏氣量更低以及抗磨損能力更強,有效解決了汽封間隙和汽封漏氣的現象。同時,布萊登汽封可增加軸封加熱器面積,有效提升系統(tǒng)熱能利用率。
第二,輔助蒸汽系統(tǒng)的優(yōu)化。輔助系統(tǒng)中加入凝氣器,可有效提升系統(tǒng)熱能利用率。此外,可利用自動疏水器代替輔助蒸汽系統(tǒng)的疏水閥,既保障了主蒸汽系統(tǒng)的熱備用狀態(tài),又減少了凝汽器的收入量。
機組檢修中應注意開展噴油實驗,并以此作為主機超速實驗展開;超速試驗中需注意試驗開始時間,即當機組帶以10%額定負荷運行4 h后展開,避免轉子應力造成損壞;檢修完成后,需注意主汽門的調整和檢修。
汽泵啟動優(yōu)化工作需根據實際狀況展開。目前,汽泵的啟動時間較長,可利用輔汽汽源進行全程汽泵啟動。汽泵啟動后,注意再循環(huán)門的供能,以實現有效啟動和高效啟動[5]。機組滑停后,應持續(xù)使用汽泵給水,直至滑停結束。但需注意,滑停中若機組出現破壞真空的狀況,需及時停止汽泵運行。
本文分析了實際工作中的汽機熱力系統(tǒng),通過各項優(yōu)化手段,保障系統(tǒng)穩(wěn)定工作,降低了系統(tǒng)能耗,發(fā)揮了汽機及相關系統(tǒng)的最大價值。隨著技術的持續(xù)發(fā)展,汽機熱力系統(tǒng)的優(yōu)化還需結合實際進一步展開。