宮安立
摘要:本文主要介紹CFB鍋爐滾筒冷渣器自流措施,結合中煤陜西公司熱電中心4臺480t/h鍋爐,型號為DG480/10.6-II 1,由于煤質粒度以及運行參數、方式的不合理,CFB鍋爐滾筒冷渣器經常發生自流,給機組正常運行帶來極大的安全隱患。通過分析、摸索,提出了相應的控制措施,保證了機組安全穩定運行。
關鍵詞:循環流化床鍋爐;冷渣器自流;控制措施
1導言
循環流化床鍋爐是飛速發展起來的潔凈煤利用技術,而滾筒冷渣器是循環流化床鍋爐配置的排渣系統,它的主要作用是實現低渣排放連續可控,以保證爐膛床料量;有效回收高溫渣的物理熱,提高鍋爐熱效率;減少熱污染,改善勞動條件。但受到煤質粒度以及運行參數、方式的不合理,滾筒冷渣器經常發生自流,帶來極大的安全隱患。
2 滾筒冷渣器噴熱渣的危害
一方面,滾筒冷渣器發生噴熱渣時,大量爐內熱渣短時間進入滾筒冷渣器,使爐內物料和熱量減少,床溫下降,對爐內燃燒環境非常不利,如果不能通過調整及時阻止噴熱渣,則可能導致停爐;同時由于床料變薄,爐內煙氣流速增大,如果減溫水調整不及時,會造成屏式過熱器部分金屬壁溫短時超溫;特別是噴熱渣嚴重時,若采用人工處理方法會降低一次風量,嚴重影響爐內流化效果,處理不當還可能導致床料結焦。
另一方面,噴熱渣時大量的渣進入滾筒冷渣器,會使滾筒冷渣器過載跳閘,而恢復啟動又較困難。噴熱渣嚴重時,大量熱渣噴出滾筒冷渣器進入鏈斗機鏈斗,使鏈斗受高溫變形;溢出鏈斗進入鏈斗機箱體內的熱渣使鏈斗機卡住無法啟動,清理工作不僅工作量大而且較危險;同時大量溢出鏈斗機鏈斗進入鏈斗機箱體的熱渣,還會從鏈斗機箱體不嚴密處溢出落至地面上,嚴重威脅周圍輔機及工作人員的安全。
3冷渣器自流控制措施
3.1加強入爐煤粒徑的監視,適當的放大入爐煤粒徑(調整細碎間隙)以及適當的進行摻燒矸石改變渣粒徑,增加低渣自身的阻力,預防冷渣器自流。
3.2冷渣器運行時,調整一次風量時嚴禁大幅度調整,操作要少量多次的調整,避免造成床壓不穩定導致冷渣器出現自流現象。
3.3機組運行調整中,注意控制風室壓力規定范圍內,根據煤質、床壓及風室壓力要提前少量的連續排渣,避免床壓過高、過低引起床壓波動,加劇冷渣器自流現象發生。
3.4冷渣器啟動時應以最小轉速啟動,待排渣穩定時,再緩慢提高冷渣器轉速,冷渣器停用時,應先緩慢降低轉速,轉速降至最低轉速運行穩定后,再停止冷渣器運行。
3.5 排渣時應加強檢查,冷渣器運行時密切關注冷渣器排渣溫度及冷卻水壓力,控制排渣溫度小于100℃,如果發現冷渣器排渣溫度上漲過快,應及時停用冷渣器運行,并派人就地檢查。
3.6 為了增加低渣自身阻力,各冷渣器入口門不易開度過大。若對冷渣器入口門進行操作時,必須先停止冷渣器運行,再進行操作,嚴禁冷渣器運行時開關冷渣器入口門。
3.7 發現冷渣器不下渣時要及時停止冷渣器運行并聯系檢修處理(要保證冷渣器內要存有一定量的冷渣,在下渣管處理通時不至于熱渣自流),要保證冷渣器內要存有一定量的冷渣,在下渣管處理通時不至于導致熱渣自流。
3.8 若發現冷渣器自流時,要及時停止冷渣器運行,必要時停止所對應的鏈斗輸送機,這樣可以抑制渣的流動,不至于造成鏈斗輸送機整條線嚴重積渣和整條線的鏈斗超溫變形。若冷渣器自流嚴重時,冷渣器筒體內因自流渣積的過多需要檢修清理,應及時關閉冷渣器入口門,并確認排渣溫度不升高且逐漸下降再進行處理,檢修處理結束時,要保證冷渣器內要存有一定量的冷渣,避免冷渣器啟動時出現熱渣自流現象。
3.9 冷渣器出現自流時,不應關閉冷渣器冷卻水進、出口電動門,冷卻2-3小時后,關閉排渣手動門,可以將冷渣器啟動轉速適當提高一般為20%左右,進行試轉排渣,若冷渣器因過載跳閘聯系檢修處理。處理冷渣器自流時若檢修人員利用冷渣器倒轉處理筒體內的渣,處理結束后必須檢查冷渣器導流管是否正常。檢修處理冷渣器自流結束時,要適當保證冷渣器內要存有一定量的冷渣,避免冷渣器啟動時出現熱渣自流現象。
4結論
總而言之,通過控制煤質粒度以及采取以上合理的調整運行方式,循環流化床鍋爐滾筒冷渣器自流現象是可以控制的,能夠保證循環流化床鍋爐安全穩定運行。
參考文獻
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