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膜法油氣回收技術工業(yè)應用

2019-04-29 02:51:36欒金義酈和生侯秀華
石油化工 2019年4期
關鍵詞:質量

魏 昕,欒金義,酈和生,楊 麗,侯秀華,李 宇

(中國石化 北京化工研究院,北京 100013)

隨著環(huán)保法規(guī)的完善和執(zhí)行,對油氣回收以及揮發(fā)性有機物(VOCs)的回收技術提出了更高的要求[1]。煉化企業(yè)油品儲運環(huán)節(jié)存在大量油氣釋放,尤其是石腦油、涉苯罐區(qū)排放的油氣濃度高、氣量變化大,且含有苯系物,難以實現有效回收和達標排放[2-4]。

目前常用的油氣回收方法主要有吸收法、吸附法、冷凝法和膜分離法。吸附法適用于低濃度油氣的處理,且更換活性炭產生固廢、危廢,吸附過程放熱,應用時存在安全隱患[4-5]。冷凝法能耗較高,且存在水氣或有機物結霜造成無法運行的難題[6]。吸收法采用柴油等作為吸收劑對油氣進行接觸吸收,在沒有吸收劑的場合無法使用[7]。而膜分離技術利用有機物與氣相主體跨膜速率的差異來實現分離[8-9]。膜分離過程連續(xù)、不存在放熱、條件溫和,具有能耗低、安全性高、處理能力強等優(yōu)勢,是被廣泛看好的新一代分離工藝。目前,膜分離已逐漸成為國際上主流的油氣回收技術[10-11],是解決我國日益嚴峻的VOCs治理難題、緩解煉化企業(yè)環(huán)境壓力的可行途徑。

本工作采用自主研發(fā)的高性能有機氣體分離膜和膜組件,設計開發(fā)了針對高濃度、含苯系物廢氣的二級膜分離耦合技術,對中國石化天津石化分公司(簡稱天津石化)的石腦油罐區(qū)、涉苯罐區(qū)外排有機廢氣進行回收處理。

1 試驗部分

1.1 試驗材料

試驗處理油氣為天津石化的輕質石腦油罐、粗芳烴罐以及混合苯罐日常呼吸閥外排的高濃度有機廢氣,由于是中間罐區(qū),有機廢氣中還含乙烯、丙烯等中間產物,抽樣檢測的氣體組成見表1。

表1 氣體組成分析結果Table 1 Analysis results of gas composition

試驗所用的分離膜為中國石化北京化工研究院自主研發(fā)的高分子復合膜。該膜采用聚偏氟乙烯平板膜為基膜,改性聚二甲基硅氧烷為功能層,同時功能層中添加無機粒子以提升其對苯系物的分離效果。經測試,分離膜對丙烷/氮氣分離系數為31.5,乙烯/氮氣分離系數為22.6,丙烷滲透通量1.625 m3(/m2·h),乙烯滲透通量1.166 m3(/m2·h)。

1.2 工藝流程

罐區(qū)包括六個石腦油罐、兩個苯罐和兩個粗芳烴罐。其中,石腦油罐單罐容積5 000 m3,苯罐單罐容積為3 400 m3,粗芳烴罐容積分別3 400 m3和2 500 m3。罐頂連通方式:石腦油罐采用三罐一組連通,苯罐、粗芳烴罐采用兩兩連通。罐頂廢氣呼吸閥壓力2 kPa,裝置開啟壓力1.5 kPa,裝置提車壓力0.9 kPa,氮封開啟壓力0.3~0.5 kPa。當罐內壓力變化時,聯通的罐之間可以相互均壓,當均壓后的壓力達到1.5 kPa時,裝置開車,對廢氣進行處理,至壓力低于0.9 kPa時,裝置自動停車。壓力控制系統(tǒng)首先可以利用聯通罐之間相互均壓,減少廢氣的總排放量。另一方面,壓力區(qū)間的設定既可以保證罐頂氣不排放到大氣,又可以減少氮氣用量。

廢氣處理成套裝置工藝流程見圖1。廢氣達到設定壓力后,通過壓力傳感器2控制裝置開啟,廢氣進入緩沖罐3,通過壓縮機4提升壓力和換熱器14降低溫度后,進入到一級膜分離單元5中,氣相主體經過一級膜單元,有機物優(yōu)先透過膜,形成透過側濃氣。膜透過側濃氣通過真空泵9和二級壓縮機10提升壓力后進入到制冷機組,冷凝后過飽和有機物液化,在氣液分離器16中,冷凝油品與氣相分離并回流油罐。剩余飽和油氣進入到二級膜分離器15,二級膜分離器中,大部分有機物透過膜后進入真空泵回流繼續(xù)冷凝,只有少部分有機物隨滲余側氣體回流到緩沖罐3中。由于二級膜的存在,回流的有機廢氣濃度降低,因此較一級膜分離工藝,進入一級膜的廢氣濃度低,一級膜滲余側氣體VOCs濃度降低,變壓吸附單元的處理負荷降低,有利于深度處理和吸附劑的長期使用。更多的有機物可以通過冷凝過程液化回用。相比于傳統(tǒng)的先冷凝、再膜分離的工藝,進入冷凝機組的氣量降低,制冷機能耗更低。變壓吸附單元:膜過程凈化后的滲余氣體進入到活性炭變壓吸附單元6a和6b,兩個活性炭罐交替使用,一個吸附時,另一個進行真空解吸和再生,以保證活性炭不會吸附飽和而失效。經過處理后的尾氣由排放口7直接排放。

圖1 工藝流程Fig.1 Process flow.

裝置額定處理能力600 m3/h,設計進氣質量濃度不高于220 000 mg/m3,進氣溫度不高于55 ℃。主要設計參數為:一級膜150 m2,一級膜分離上游側壓力0.22 MPa,膜分離跨膜側真空度-0.09 MPa,二級膜80 m2,二級膜分離上游側壓力0.25 MPa,膜分離跨膜側真空度-0.09 MPa,冷凝單元溫度-35 ℃,變壓吸附周期為30 min,吸附壓力常壓,解吸真空度-0.08 MPa。

1.3 分析方法

采用安捷倫公司4890型氣相色譜儀測定廢氣中非甲烷總烴的濃度。色譜條件:硅烷化玻璃微珠填充柱,進樣口溫度120 ℃,柱溫80 ℃,檢測器溫度170 ℃,載氣(N2)流量 10 mL/min, H2流量40 mL/min,空氣流量 300 mL/min,尾吹氣流量10 mL/min;閥進樣量1 mL。計算方法:外標法,配制甲烷標準試樣系列,繪制標準曲線,以峰面積回歸進行測算。

2 結果與討論

試驗包括調試運行處理單一B罐區(qū)廢氣、同時處理B罐區(qū)和20×104m3石腦油罐區(qū)廢氣以及后續(xù)穩(wěn)定運行三個階段。第一個階段為期70 d,調試和運行初期,裝置處理單一罐區(qū)廢氣,氣量維持在260~330 m3/h;第二個階段為期54 d,處理B罐區(qū)廢氣的同時,協(xié)同處理20×104m3石腦油罐區(qū)廢氣,氣量為610 m3/h,形成高負荷運行狀態(tài);第三階段60 d,恢復單獨處理B罐區(qū)廢氣狀態(tài),氣量290 m3/h。

2.1 第一階段處理效果

調試和運行初期,B罐區(qū)廢氣濃度高,氣量波動大,非甲烷總烴質量濃度最高可達240 000 mg/m3。裝置在調試階段和運行初期對非甲烷總烴的去除效果見圖2。從圖2可看出,非甲烷總烴去除率超過99.8%。盡管進氣濃度波動大,但尾氣指標穩(wěn)定,始終低于80 mg/m3,符合國家石油化學工業(yè)污染物排放標準[1]。隨著氣量和濃度趨于穩(wěn)定,裝置尾氣質量濃度均低于40 mg/m3。本階段廢氣達標率為100%。二級膜分離為主的工藝,對于廢氣的進氣濃度適應性強。

圖2 第一階段處理效果Fig.2 Treatment effect in the first stage.

B罐區(qū)包含4個涉苯儲罐,因此廢氣中含苯、甲苯、二甲苯的質量濃度較高,“三苯”排放標準分別為4,15,20 mg/m3。針對“三苯”的去除效果見圖3~5。

圖3 苯的去除效果Fig.3 Removal effect of benzene.

從圖3~5可看出,廢氣中苯和甲苯質量濃度較高,分別為400~1 800 mg/m3和600~1 600 mg/m3,二甲苯質量濃度略低,為50~300 mg/m3,工藝對“三苯”的整體去除效果明顯,尾氣中苯質量濃度均低于3.0 mg/m3,平均質量濃度為1.2 mg/m3;尾氣中甲苯質量濃度均低于1.5 mg/m3,平均質量濃度低于1 mg/m3;尾氣中二甲苯質量濃度全部均低于0.5 mg/m3。工藝及裝置對“三苯”的去除率高于99%,尾氣中“三苯”達標率為100%。因此,高分子復合膜中采用的無機納米粒子添加配方,使得膜對苯系物具有較好的處理效果。成套處理工藝可滿足目前最高的國家排放標準。

圖4 甲苯的去除效果Fig.4 Removal effect of toluene.

圖5 二甲苯的去除效果Fig.5 Removal effect of xylene.

2.2 高負荷運行階段處理效果

由于企業(yè)工況調整,本階段裝置引入20×104m3石腦油罐區(qū)廢氣,裝置進入高負荷運行階段。進氣氣量穩(wěn)定在610 m3/h,非甲烷總烴濃度與波動比第一階段略有降低。工藝對廢氣的去除效果見圖6。從圖6可看出,進氣非甲烷總烴質量濃度多數在40 000~100 000 mg/m3之間,短時廢氣質量濃度較高,達到196 000 mg/m3。從處理效果看,在進氣濃度穩(wěn)定時,尾氣中廢氣質量濃度多數低于20 mg/m3。當進氣質量濃度超過140 000 mg/m3時,尾氣質量濃度為72 mg/m3和67 mg/m3,仍然達標。可見膜分離技術具有較強的抗沖擊負荷能力。整個階段,工藝及裝置的去除率全部超過99.9%,尾氣達標率100%。

圖6 高負荷處理階段處理效果Fig.6 Treatment effect at high load treatment stage.

2.3 第三階段運行效果

后續(xù)穩(wěn)定運行階段,平均處理負荷恢復到290~360 m3/h。此階段進出口VOCs濃度(非甲烷總烴)及去除率見圖7。

圖7 第三階段廢氣處理效果Fig.7 Waste gas treatment effect of the third stage.

從圖7可看出,本階段工藝進氣中非甲烷總烴質量濃度波動較大,在50 000 ~170 000 mg/m3之間,而尾氣中非甲烷總烴質量濃度小于80 mg/m3,去除率在99.85%以上,達到排放標準,達標率100%。穩(wěn)定運行階段進一步證明工藝技術具有較強的適應性和穩(wěn)定性。實現自主研發(fā)有機氣體分離膜以及二級氣體膜分離耦合油氣回收技術的首次工業(yè)應用。

2.4 經濟效益

B罐區(qū)油氣回收項目的廢氣中有機物濃度高、輕烴含量高、苯系物含量高,可回收利用價值大。在未建油氣回收裝置之前,平均排放量260 m3/h,峰值接近600 m3/h,平均總烴質量濃度約120 000 mg/m3,年排氣時間5 000 h左右。本裝置投用后,年回收的油品總量約為158 t,具有一定的經濟效益。

2.5 社會效益

罐區(qū)空氣質量進行抽樣檢測結果表明,距離罐區(qū)防火堤15 m處的三個監(jiān)測點,VOCs平均質量濃度由裝置投用前的1.320 mg/m3降低到投用后的低于檢出下限(0.006 mg/m3),廠區(qū)空氣質量明顯改善。有效提高了企業(yè)廠區(qū)內空氣質量,改善了工作環(huán)境,在一定程度上克服了企業(yè)的環(huán)保生存危機。

3 結論

1)針對天津石化烯烴部的廢氣特點,利用二級膜分離耦合技術,克服該廢氣苯系物含量高、VOCs總濃度大的難題,實現了自主研發(fā)有機氣體分離膜以及二級氣體膜分離耦合油氣回收技術的工業(yè)應用。

2)在進氣非甲烷總烴的濃度波動大、高負荷運行等復雜條件下,工藝尾氣中非甲烷總烴的質量濃度始終低于80 mg/m3,苯、甲苯、二甲苯的質量濃度分別低于4,15,20 mg/m3,尾氣指標始終符合國家石油化學工業(yè)污染物排放標準。

3)工藝每年可回收油品158 t,且廠區(qū)周邊空氣質量得到了有效改善,在一定程度上克服了企業(yè)的環(huán)保生存危機。

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