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水輪發電機組增容改造技術研究

2019-04-29 02:08:04陳良勇胡小剛
水電與新能源 2019年4期
關鍵詞:發電機

陳良勇,胡小剛

(1.三峽金沙江川云水電開發有限公司向家壩水力發電廠,四川 宜賓644612; 2.重慶大唐國際武隆水電開發有限公司,重慶408506)

沙灣水電站位于四川省木里藏族自治縣境內,系木里河干流水電規劃“一庫六級”的第3級水電站。電站采用引水式開發,閘址位于木里河干流瓦郎溝溝口下游1.5 km處,右岸引水至沙灣大橋下游2 km處建廠發電。電站的水輪機型號為HLA351-LJ-305,發電型號為SF60-18/5500。電站具有日調節功能,共裝有4臺單機容量為60 MW的水輪發電機組,機組運行最大水頭259.33 m,額定水頭220 m,額定轉速333.3 r/min。受某些客觀因素和技術條件的影響,沙灣水電站在建設過程中存在以下幾點問題。

1)沙灣水電站閘址和廠址初設時均無實測水文資料,以該電站上游濯桑和下游呷姑站作為該水電站分析的依據站,以上游濯桑和下游呷姑站設計徑流成果,按照該電站集雨面積線性內插,推求本電站徑流設計成果。閘址多年平均流量為103 m3/s,按面積線性內插推求的本電站3個年份逐日平均流量為水能設計依據。該電站于2012年投產,在2013年、2014年、2015年3年的運行期該電站集雨面積入庫流量遠大于設計流量。

2)該電站設計廠址開工不久就出現涌水,導致大范圍變形體的問題。隨后將廠房向下游遷建1 km,機組安裝高程較設計高程低1 m,電站實際運行水頭較額定水頭要高,相應的耗水率減小。

3)作為日調節水庫,電站原設計裝機容量為240 MW 所對應的最大引用流量為124 m3/s,而上游銜接卡基娃水庫為年調節水庫,最大引用流量為216.1 m3/s,兩電站調峰流量不匹配。盡管沙灣電站有日調節庫容171.8萬m3,可調約5 h調峰多余流量。若上游電站日調峰時間增長,該電站就有可能棄水。因此,將該電站裝機容量由240 MW增加到288 MW,相應的最大引用流量增大到148 m3/s,將減少上游電站的日調峰產生的棄水,同時提高了本電站的調峰容量和電量,使電網的電量更加合理。

為了最大限度提高木里河水能資源利用率,同時考慮到電站的實際情況,經過綜合研究分析,目前擬對沙灣水電機組進行擴容改造,每臺機組在原有基礎上擴容20%,即從60 MW擴容至72 MW。擴容后,水輪機型號保持不變,發電機型號變為SF72-18/5500。

1機組技改擴容實施方案

1.1水輪機部分

1)轉輪修型前準備。根據機組技改增容論證報告[1-2]和原轉輪的上冠、下環流通參數及葉片型線參數,按經驗提出修改數據,再通過計算機流場分析軟件CFX(現在用的較多是FLuent,CFX,FLOTRAN等)來驗證,不斷修正達到要求,并按修正后的最終數據,做樣板用于轉輪修型及修復用。

2)轉輪改造內容。現轉輪型號為HLA351為15+15長短葉片,改造的主要內容是葉片修型,并少量加工下環出口直徑。葉片修型分長短葉片,其中長葉片出水邊將截短,并將葉片出水邊修薄倒圓,長短葉片的背面堆焊,正面去除部分,轉輪整體退火處理,注意用水玻璃保護轉輪法蘭面、螺孔等。清理轉輪,在立車上車加工轉輪外圓,上下梳齒及下環出口。將轉輪放在數控轉臺上,數控鏜床上銑加工葉頭部正背面。轉輪放在數控龍門銑上加工長葉片出水邊,出水邊先截短,再加工葉片背面并倒圓,鏟磨葉片型線,并用樣板檢查。轉輪進行靜平衡試驗。轉輪修型如圖1所示。

圖1轉輪葉片修型

1.2發電機部分

1)發電機通風系統驗算。根據機組的實際運行情況,額定功率在60 MW(水溫25℃)時,冷風溫度32℃,熱風溫度65℃,冷熱風溫差達33 K。額定功率在72 MW(水溫25℃)時,通風系統需帶走的損耗將由功率為60 MW的1 010 kW增加到功率為72 MW時的1 226 kW, 冷熱風溫差將達40 K。為在72 MW時,冷熱風溫差下降到28 K,需把風量提高42.8%。原因如下:

根據公式:Q0=ΔP/1.1Δt

式中:Q0為發電機總風量,m3/s;ΔP為需要由冷卻器散出的損耗,kW;Δt為發電機額定工況時的風溫升,K。

由上述公式得出發電機60 MW時總風量Q0=27.8 m3/s,很顯然,該風量已無法滿足發電機增容后的散熱需要。發電機增容到額定功率72 MW時,冷熱風溫差按28 K,需使發電機總風量達Q0=39.7 m3/s。為此,需改造發電機。需更換發電機空冷器,改造通風系統,增加轉子的壓頭,降低定子與空冷器的風阻,封堵漏風,大幅度提高發電機的風量。

2)發電機通風系統改造。轉子的散熱主要靠轉子通風溝的出風及磁極間上、下端的進風進行散熱的,而現機組的結構轉子采用無風扇結構,轉子磁極僅有徑向風而極間進風幾乎沒有,因此造成發電機總風量明顯偏低,如何提高電機有效風量,增加增快轉子表面吹拂以期降低定、轉子溫升才是本次增容改造成功的關鍵。增加增快轉子表面吹拂最有效的辦法可采取在轉子的上、下端加裝風斗[1]。

轉子旋轉,裝在磁極兩端的風斗使冷風由磁極端軸向導入兩極之間,與轉子的徑向氣流并聯,在定子風溝入口處形成高壓,提高定子風溝的風速,因而使有效風量大大提高。利用冷風在進入風斗前的先期旋轉,在定子上下端部線圈處形成冷風環流,對定子上下端部線圈的冷卻非常有利。 實踐證明,使風斗出口正對磁極兩端的吹拂,可使轉子平均溫升降低10~15 K,可使定子溫升降低10~20 K。采用轉子磁極上下端裝風斗的密閉自循環通風冷卻系統。冷卻空氣經轉子支架、磁軛環隙和風斗加壓后進入轉子極間和氣隙冷卻磁極線圈,再經定子徑向通風溝冷卻定子線圈和鐵心后,到達空氣冷卻器入口,經冷卻后重新進入循環風路。發電機進行通風改造后使發電機內部空氣分布均勻合理,冷卻空氣利用率高,定子繞組、定子鐵心、勵磁繞組和發電機端部繞組均能得到良好冷卻。磁極上下端加裝風斗,沒有擋風板結構,如圖2所示,冷卻空氣在風斗的吸風作用下從軸向進入極間和氣隙。

圖2發電機磁極加裝上、下風斗結構

風斗式通風系統結構簡單。為了安全和檢修安裝方便,拆除原機定子上下端的水平及立式擋風板,僅僅利用原機磁軛拉緊螺桿在磁極上下端各安裝一圈旋轉風斗,實踐證明,對安裝、檢查測量氣隙、檢查磁極接頭和磁極健、檢修風閘等都非常方便。散熱效率高,由圖3可見,轉子旋轉,裝在磁極兩端的風斗使冷風由磁極端軸向導入兩極之間,與轉子的徑向氣流并聯,在定子風溝入口處形成高壓,提高定子風溝的風速。利用冷風在進入風斗前的先期旋轉,在定子上下端部線圈處形成冷風環流,對定子上下端部線圈的冷卻非常有利。改變風斗出風口與磁極的相對位置,可以改變風斗對定子或對轉子的導流吹拂作用,實踐證明,使風斗出口正對磁極線圈兩端的吹拂,可使轉子平均溫升降低10~15 K;如風斗出口正對兩磁極間,可使定子溫升降低8~19 K。

圖3風斗式通風系統圖

3)空氣冷卻器改造。隨著技術的發展,與過去設計制造的空冷器相比,當前的空冷器冷卻技術和冷卻效果有著很大的進步[2]。本次空冷器的改造,一方面增加空冷器的換熱容量,另一方面采用新型空冷器結構,提高空冷器的換熱效果。采用新型高效穿片式空氣冷卻器,經已運行電站的性能測試和認證,該型冷卻器換熱元件達到國際先進水平。

本次增容改造需要更換的高效率的空氣冷卻器。在發電機定子機座周圍,對稱地布置4件水冷式空氣冷卻器,形成一密閉自循環的空氣冷卻系統。空氣冷卻器備有足夠的散熱余量,當1臺冷卻器退出運行時,發電機也能在額定容量運行工況下安全運行,且各部分溫升符合國家標準。空氣冷卻器的冷卻管采用BFe10-1-1白銅管,其結構具有防堵和防熱應變能力。散熱方式采用熱交換效率高的穿片式。冷卻器供水水壓為0.2~0.4 MPa,按0.7 MPa設計,其試驗壓力為設計壓力的1.5倍,歷時60 min無滲漏。冷卻器管中水的流速不超過1.5m/s。冷卻器為防止由于沉淀物的聚積堵塞冷卻水管。冷卻器可雙向換向運行。

1.3主變壓器

1.3.1參數變化

主變容量由80 MVA擴容為83 MVA后,有如下參數變化。

1)額定電流。擴容后主變的額定電流分別是:高壓側208.4 A,低壓側4 563.8 A,增加比例均為3.75%。經核算,變壓器內部繞組和引線無須更換,即可滿足變壓器擴容后運行要求。在外部組件方面,現有4臺主變所選用的原無勵磁開關電流為630 A,高壓套管額定電流為1 250 A,低壓套管額定電流6 300 A,顯然足以滿足擴容后的要求,因此,這些外部組件也無須更換。

2)負載損耗。變壓器擴容后,變壓器的空載損耗將保持不變,即仍然為44 kW;而負載損耗與容量比的平方成正比,最大的負載損耗(一般位于最小分接)為298 kW,即相比對應原值增加了20 kW左右,也是變壓器擴容之后,總損耗約增加了20 kW左右。

1.3.2改造方案

因原80 MVA變壓器在設計時,內部設計均有比較充分的裕度,因此,擴容后,變壓器內部無需任何更改,也不涉及現場吊芯。考慮到增加的總損耗,為了保證變壓器在83MVA額定容量長期可靠運行時,并使變壓器油及繞組維持之前的溫升水平,該次改造方式是將現有冷卻器容量由250 kW全部更換為300 kW[3],新設計制造的冷卻器安裝尺寸與原接口尺寸相同。

2結語

沙灣水電機組增容改造技術主要對水輪機轉輪葉片進行了優化修型,對發電機通風系統、變壓器冷卻器的優化進行了深入研究。預計機組改造完工后,電站裝機容量的增大,將大幅度減少棄水量,同時,機組性能將得到改善,電站運行的安全穩定性及經濟效益將得到顯著提升。

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