陶林兵
(安徽富凱礦業有限公司,安徽 六安 237471)
主礦體有I、Ⅱ礦體。
Ⅰ礦帶中三個礦體與圍巖呈順片理接觸,沿走向和傾向,受褶皺構造控制,其形態變化較大,走向南北,南端上翹,北端傾伏,傾伏角25°~30°,傾向西,淺部傾角65°~70°向深部變緩,傾角30°~40°。I礦體由Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3、三個礦體組成[1]。其中Ⅰ2號礦體為主礦體,位于褶皺的核部,礦體厚大,最大真厚度40.31m。Ⅰ1、Ⅰ3兩個礦體分布在Ⅰ2號礦體的兩翼,似層狀分布,I礦體含夾層較多。
Ⅱ礦體賦存于霍邱群吳集組片麻巖中。傾向西,北端0~3線淺部傾角為50°深部5°~10°;南端2~6線淺部傾角為80°,深部5°~10°。有兩個礦體組成,其中Ⅱ1礦體最大厚度為34.43m,呈層狀穩定分布,Ⅱ2礦體最大5m,Ⅱ礦體產狀穩定,含夾層較少[2]。
采礦方法:根據礦體的賦存狀態及條件選用下向大孔采礦嗣后充填采礦方法。
礦塊布置:礦塊沿礦體走向布置。礦塊寬度30m,其中礦房、礦柱采場均為15m;礦塊厚度就是礦體的水平厚度,標準礦塊厚度取48m,礦塊高度最大為120m,由于礦體沿走向向上傾斜,礦體高度最小為50m。
用T-150鉆機臺車,鉆頭直徑150mm,炮孔間距取2.8~3.0m×2.8~3.0m,臺班效率為35m。
(1)崩礦方式。采用VCR小斷面掏槽與倒梯段側向崩礦聯合的爆破方式。VCR掏槽通常在高度上超前倒梯段側向崩礦5m~10m,采用球形藥包單層爆破。倒梯段側向崩礦以VCR切槽為側向主自由面,沿采場高度形成倒梯段側崩分區。倒梯段側向崩礦時,將采場設計爆成沿采場寬度和長度方向略呈拱形,以提高采場穩定性。
(2)裝藥結構。VCR法小區掏槽采用普通乳化油球狀藥包爆破,其分層裝藥量一般為27kg,藥包長徑比<6:1。藥包中心埋置深度為1.6m~2.0m。藥包下部采用巖粉堵塞,堵塞長度1.0m。藥包上部采用細粒粉末堵塞技術,堵塞長度3m。采場側向崩礦,炮孔采用多層球狀藥包空氣間隔裝藥結構,分層裝藥量一般為18kg~27kg。最下層藥包進置深度1.6m~2.0m,其下部堵塞料為粉末,堵塞長度1.0m,層間空氣間隔長度1.0m。最上層藥包上堵塞料為粉末,堵塞長度2m~3m。
倒梯段側向崩礦采用柱狀藥包空氣間隔裝藥,空氣間隔塞使用竹筒,分層裝藥量27㎏,空氣間隔長度1.2m~1.5m。相鄰炮孔藥包交錯布置,以減少爆破礦石大塊率。
起爆順序:側向崩礦以掏槽區為中心向采場四周推進,相鄰分區在高度上錯落布置。一次爆破5排孔,崩礦步距15m,崩礦高度16m~18m,一次崩礦量1.5~2.0萬噸,最大單響藥量控制在500kg以內,一次炸藥單耗控制在0.4kg/t以內。
為保護采場底部結構不被破壞和保護礦柱采場的充填體穩固,每次放礦量應控制在落礦量的1/3左右,回采時嚴禁將采場內的礦體放空;礦體運搬用EST-5B鏟運機,其生產能力為30×104t/臺·年。
礦柱采場回采完,采場中遺留礦體回收結束,其采空區充填工作開始,礦柱采場用灰砂比為1:6的全尾砂膠結充填料,充填工作結束,養護2~3個月,充填體強度20kg/cm2。即可回采相鄰的礦房采場。礦房采場用灰砂比1:12的全尾砂膠結充填料。
Ⅰ礦體頂、底板為片麻巖。夾夾層磁鐵角閃片礦、榴石角閃片礦、榴石角閃片礦等,與上、下礦層呈薄層狀互層過渡。Ⅰ1號礦體夾層分布少,單層真厚度為0.35m~1.23m;Ⅰ2號礦體礦體中的夾層分布較多,單層厚度0.5m~10m。Ⅰ3號礦體內夾層較少,偶見薄層及條帶狀角閃片巖。如圖1(I-9線礦體剖面圖)所示。

圖1 I-9線礦體剖面圖
Ⅱ礦體中的夾層分布較少,單層厚度0.65m~3.11m,主要巖性為石英二云片礦、陽起石英片礦和陽起透輝礦,夾少量陽起透輝大理巖。與上、下礦層呈薄層狀互層過渡。
本次夾層處理措施主要針對I礦體。
由于I礦體中夾層的存在,造成實際采礦過程中廢棄礦體混入率達到15%~20%。為了減少廢棄礦體混入和降低貧化,提高采礦的經濟效益,付老莊礦體采取了以下措施:
(1)深化生產探礦程度。由于付老莊礦體變化較大,礦體產狀不易摸清,把坑內鉆探礦原60m間距改為30m,以便更加詳細的探清礦體中的夾層形態,為后續的采礦設計提供較為準確的資料。
(2)優化爆破設計。根據地質資料,仔細研究礦體的賦存狀態,設計爆破參數。
在礦體上盤的炮孔裝藥高度要低于礦體邊界線以下1m,防止爆破時把上盤的圍礦帶下,減少貧化。對厚度小于4m的夾層改變裝藥結構,相鄰藥包由原來的交錯布置,改為對稱布置,在夾層處少裝藥,原裝藥結構為三條藥(每條藥9Kg)一節,改為二條藥或一條藥一節,減小爆破威力,讓夾層爆破后晚易形成大塊,爆下后便于分出;對厚度在4m~6m之間的夾層采用分采分爆分出,先爆破夾層,出完夾層后再爆破礦體,同時對夾層中的裝藥結構進行改變;對厚度超過6m的夾層,技術人員根據綜合經濟效益比較,是否把一個采場分為二個采場,夾層做為中間礦柱不回采。夾層做為中間礦柱,既增加采場的穩定性,又能減少因夾層帶來的礦體貧化。
(3)做好大孔鑿施工記錄。大孔鑿時要做好鑿施工記錄,特別是礦、交界的記錄,每個鑿班組都必須配帶磁鐵,對鑿礦粉末及時進行鑒別,必要時對巖粉進行取樣化驗。鑿施工記錄是對生產探礦的補充,地質技術人員按照大孔施工鑿記錄,對照地質圖進行二次圈定礦體。因此大孔鑿施工記錄,對礦體的進一步摸清有特別重要的意義。
(4)加強出礦管理。每位鏟運機司機都必須攜帶便攜式檢測儀器,在出礦前在出礦點進行甄別礦。每個出礦班組安排一位出礦班組長對出礦進行現場監督管理。對大塊搬運至其他硐室,集中處理。
(5)強化地質取樣化驗。特別是在出礦過程中,礦石品位變化大,現場管理人員不能及時鑒別礦體的好壞。因此每個班都安排地質取樣人員跟班取樣。并要求鏟運機出礦時每一鏟都要取一點,然后將樣品集中混合,力求取樣均勻有效。
(6)對施工隊進貧化考核。每月計劃中都要確定每個出礦采場的月出礦品位,平時每班對出礦采場進行取樣化驗,月底對每個采場的出礦品位進行算術如權平均,計算出各個采場的出礦品位,然后對比計劃中各個采場的出礦品位,進行考核。
礦山對-370mI-9采場的爆破設計進行了優化,改變夾層處的裝藥結構,減少夾層處的裝藥量,爆破后,對大塊夾層分出,并安排專人現場管理。-370mI-9采場原設計廢礦混入率15.3%,采取措施后夾層混入率下降到11.3%。通過綜合處理措施后,廢礦混入率下降了1.5個百分點,少混入廢礦0.5萬噸,按采礦成本45元/噸計算,節約直接成本22.5萬元。這部分廢礦沒有運到選廠,且直接充入采場,既減少了廢礦運輸成本,又減少了一部分充填成本,經濟效益較為可觀。
下向大孔空場采礦嗣后充填采礦法適合急傾斜、中厚以上、形態較規整且較穩固的礦體。
由于付老莊鐵礦Ⅰ2號礦體中夾層較多,貧化問題一直是礦山生產過程中的一大難題,貧化率一直高居不下。在礦山技術人員的努力下,通過上述夾層綜合處理措施后,礦體中的夾層問題正逐步得到解決,并取得了可觀的經濟效益,為礦山的生存發展提供堅實可靠的技術保障。
安徽省霍邱礦區礦產資源較為集中,下向大孔空場采礦嗣后充填采礦法是主要的采礦方法,礦體中夾層問題一直困擾著礦山的生產。付老莊鐵礦處理夾層的經驗,也為其他礦山中遇到同類的問題提供了可行的處理辦法,使大孔采礦的回采工藝更加完善,更加先進。