翟淑麗 張艷輝 毛迎新
【摘 要】提高游梁式抽油機井系統(tǒng)效率是油田開發(fā)重要的節(jié)能降耗工作。本文在對抽油機井2016年數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,在此基礎(chǔ)上與優(yōu)化軟件相結(jié)合對部分抽油機井進行參數(shù)優(yōu)化調(diào)整。從實施效果看,在產(chǎn)量不降情況下系統(tǒng)效率均提高4.5%,平均單井日節(jié)電25kwh。證明采取的措施是積極有效的,對今后進一步開發(fā)節(jié)能降耗工作提供一定的指導(dǎo)價值。
【關(guān)鍵詞】抽油機;系統(tǒng)效率;低效;對策;效果
機械采油是目前孤島采油廠油田開采的主要方式。采油廠對提高游梁式抽油機井系統(tǒng)效率已做了大量的工作,系統(tǒng)效率逐年有所提高。但是 2016年四季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,各種泵徑抽油機平均地面效率為56.3%,平均系統(tǒng)效率為22.6%,而勝利油田機采系統(tǒng)效率是25%,同行業(yè)國內(nèi)機采系統(tǒng)效率是30%、國際是34%,從統(tǒng)計結(jié)果可以看出,孤島采油廠系統(tǒng)效率還有進一步提高的可能。如果通過一定措施對目前運行的240口抽油機井進行優(yōu)化,實現(xiàn)抽油機井在較高的系統(tǒng)效率下運行,對實現(xiàn)降本增效、提高經(jīng)濟效益和技術(shù)指標(biāo)都將起到很好的效果。
一、設(shè)計系統(tǒng)效率評價模板,對抽油井按系統(tǒng)效率進行分類
為了更好的對孤島采油廠系統(tǒng)效率進行直觀統(tǒng)計分析,經(jīng)過不斷探討研究開發(fā)了按系統(tǒng)效率分類的模板(圖一)。
以光桿懸繩器為界,將機采系統(tǒng)效率分解為地面效率和井下效率兩部分。以井下效率作為橫軸,地面效率和系統(tǒng)效率作為兩條縱軸。根據(jù)勝利油田系統(tǒng)效率水平繪制定值系統(tǒng)效率的雙曲線,結(jié)合油田生產(chǎn)的實際情況,確定比較合理的井筒效率和地面效率達標(biāo)值界限,繪制出抽油機井況管理圖。將抽油機工況分為達標(biāo)區(qū)、井筒低效區(qū)、地面低效區(qū)、井筒潛力區(qū)、地面潛力區(qū)、特效區(qū)或待落實區(qū)及負值區(qū)。
各區(qū)的劃分標(biāo)準:
優(yōu)良區(qū):抽油設(shè)備工作參數(shù)合理,泵工作良好,抽油設(shè)備排液能力與油層的供液能力象匹配,系統(tǒng)效率高。
井筒低效區(qū):沉沒度小、泵效低或沉沒度過大、有效舉升高度小。對于沉沒度小、泵效低的油井主要是油層供液不足、抽汲參數(shù)偏大。需要對油層采取改造措施,加強注水或調(diào)小抽汲參數(shù)等,使設(shè)備排液能力與油層供液能力相匹配。
地面低效區(qū):設(shè)備不匹配,傳動效率低。主要原因是設(shè)備選擇不合理。
井筒潛力區(qū):沉沒度大、泵效高。說明油層有潛力,抽油系統(tǒng)的工作參數(shù)相對偏小。該區(qū)的油井是挖潛增油的主要目標(biāo)井。
地面潛力區(qū):沉沒度大、泵效低。主要原因是泵磨損嚴重或泵工作不正常(如泵閥漏失等)也可能有油管漏或抽油桿斷脫等現(xiàn)象。對該區(qū)的油井應(yīng)進行診斷和綜合分析,弄清泵效低的原因,制定相應(yīng)的措施使其恢復(fù)正常生產(chǎn)。
大泵由于供排關(guān)系良好,系統(tǒng)效率保持在比較高的水平,這就為下一步優(yōu)化泵徑采用大泵提液提供了很好的參考;高效井中部分是供液不足井,而低效井中供液不足井占了67%,因此低效井治理可借鑒物性參數(shù)相仿的高效供液不足井的參數(shù)組合;高效井中存在部分油稠、結(jié)蠟、偏磨等特殊井,這些井的治理措施也是治理低效井的寶貴經(jīng)驗(表1)。
二、優(yōu)化措施進行效果跟蹤評價
通過現(xiàn)場分析及軟件優(yōu)化設(shè)計,2012年2月至12月提出優(yōu)化設(shè)計方案120井次,共實施77井次。
1.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。通過統(tǒng)計及軟件優(yōu)化都表明在不動管柱情況下,對于供液不足、沉沒度過大、生產(chǎn)參數(shù)不合理的油井,可以通過優(yōu)化沖程沖次提高機采效率。現(xiàn)場采用軟件優(yōu)化與現(xiàn)場實際對比結(jié)合方式共優(yōu)化抽油機沖次75井次,現(xiàn)場實施56井次。其中推廣應(yīng)用減速裝置調(diào)沖次8井次,應(yīng)用12級永磁電機調(diào)沖次13井次,皮帶輪調(diào)沖次18井次,調(diào)頻控制柜調(diào)沖次17井次。平均沖次由實施前的4.6次/min降為實施后的3.2次/min,降低33.3%,對比檢測結(jié)果,平均綜合節(jié)電率為26.55%,平均提高機采系統(tǒng)效率4.48%。
2.優(yōu)化抽油泵泵徑,優(yōu)化管、桿、泵組合。從現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出沉沒度過大或很小時,系統(tǒng)效率將處在比較低的水平上,因此要保證沉沒度在一個合理范圍內(nèi)。對于動管柱優(yōu)化設(shè)計,供應(yīng)不足的油井,通過加深泵掛、調(diào)小泵徑;對于沉沒度過大油井采用上提泵掛或者是增大泵徑等措施優(yōu)化設(shè)計,降本增效。針對這類油井優(yōu)化設(shè)計動管柱45井次實施21井次,對比檢測結(jié)果,平均綜合節(jié)電率28.39%,平均系統(tǒng)效率提高4.93%。
3.其它措施。對于液量明顯變化我們將通過示功圖及油井原始數(shù)據(jù)對油井進行分析,根據(jù)分析結(jié)果及時檢泵。并認真核對作業(yè)情況與分析之間的準確性,做好記錄總結(jié)規(guī)律。
隨著油田用電日益緊張,我廠對原稠油油井加熱降粘采用加降粘劑方式,但是很多油井還是存在效率很低現(xiàn)象,為此,我們對高效井中采取加藥方式油井進行了化驗分析,從而掌握了不同稠油油井用藥量,降低了電機負荷,提高了系統(tǒng)效率。
由于偏磨井工況復(fù)雜,目前還沒有找到很好的提高效率方式,但是我們正加緊對各類偏磨井統(tǒng)計分析,相信我們一定能夠找到這類井的運行規(guī)律。
4.加強抽油機平衡管理,減少電能無為損耗。游梁式抽油機井的系統(tǒng)效率影響較大,平衡差的井能耗大,系統(tǒng)效率低。調(diào)整抽油井的平衡度,可以提高其系統(tǒng)效率,同時抽油機平衡狀況的好壞,直接影響抽油機連桿機構(gòu)、減速箱和電機的效率與壽命。因此對于抽油機平衡狀況的判斷和平衡半徑的計算,必須給予高度重視。
三、結(jié)束語
(1)通過機采效率評價圖可直觀了解全廠油井運行情況,因此提高了技術(shù)人員的工作效率。通過對全廠高效井的參數(shù)分析可以為低效井治理提供現(xiàn)場參考。
(2)油井系統(tǒng)效率是反映抽油機井工況的重要指標(biāo),其影響因素多,提高機采系統(tǒng)效率,必須對抽油機拖動系統(tǒng),抽油桿、抽油泵以及配套技術(shù)進行研究和開發(fā)工作,因此優(yōu)化設(shè)計軟件在提高系統(tǒng)效率的工作中是必不可缺的。
(3)通過開展機采系統(tǒng)效率參數(shù)優(yōu)化工作,綜合節(jié)能技術(shù)引進和應(yīng)用,以及對抽油機井的科學(xué)管理等,是能夠提高抽油機系統(tǒng)效率,達到節(jié)能降耗、降低采油成本的目的。
【參考文獻】
[1]范鳳英.提高抽油機井系統(tǒng)效率技術(shù).東營;石油大學(xué)出版社,2002.