余志翠
(甘肅有色冶金職業技術學院冶金與材料工程系,甘肅 金昌 737100)
浮選藥劑Z200是銅礦物有效捕收劑,本試驗研究主要是研究Z200單獨使用、混合使用對于銅渣中銅的回收效果,以此優化銅渣選礦捕收劑的應用。
研究對象某銅冶煉爐渣主要分為兩種,轉爐渣和合成爐渣,這兩種爐渣的相組成基本相同,均是由冰銅、磁鐵礦、鐵橄欖石結晶相和玻璃相組成,各相在爐渣中的結晶形態、分散狀態相似。爐渣化學多元素分析結果如表1所示[1-3]。

表1 爐渣多元素分析結果(%)
本文通過條件試驗,確定銅渣粉碎采用三段碎礦兩段磨礦工藝。銅渣原礦試樣的最大粒度為10cm,磨礦完成-300目達到80%。
本試驗研究捕收劑方案:單獨使用Z200、Z200和丁黃藥聯合使用、8520CN和Z200聯合使用,確定出浮選試驗最佳Z200的用量。調整劑采用碳酸鈉,起泡劑用2#油。
浮選流程采用1粗、1精(2精)、2掃,藥劑分段添加,主要添加地點粗選和掃選作業當中。
試驗中Z200單獨使用品位最高達到40.18%,但回收率過低;試驗中Z200+8520CN作為聯合捕收劑對于銅渣的浮選,回收率最高達到3.92%,品位34.84%,指標比較理想。同時也進行了除鐵再浮選試驗。用磁選對銅渣進行分選,除去了大部分的鐵,除鐵后銅渣中銅的品位為3.71%,浮選后,精礦品位為35.00%,回收率77.43%,精礦品位遠遠超過了預期計劃、回收率偏低,這是對于本項目相關方向的一次嘗試試驗,證明效果比較好[4,5]。

圖1 選礦的浮選流程圖

表2 使用不同藥劑對選礦品位及精度影響結果對比分析
(1)本試驗效果比較理想,存在就是細節問題,浮選時間的偏差、刮泡時間偏差、液位控制的偏差需要在以后的試驗中精細化控制操作,進一步提高品位[6];
(2)沒有采用分段浮選;為了與生產實踐緊密結合,后續相關項目中需要改進;
(3)精選、掃選濃度控制不嚴格,波動較大,后續相關項目試驗中需要作出相應改進;
關于銅渣分選藥劑制度改進研究項目,通過上述十三個方案、多次試驗研究,達到了預期效果,不足的方面,通過后續相關項目進一步去研究、去完善[7,8]。
Z200、8520CN單獨使用、Z200+8520CN聯合使用,均會達到預期指標:Z200單獨使用最好指標:精礦品位34.84%、精礦回收率93.92%;丁黃藥單獨使用最好指標:精礦品位29.50%、精礦回收率86.93%;8520CN單獨使用最好指標:精礦品位30.80%、精礦回收率90.64%;Z200+8520CN聯合使用最好指標:精礦品位38.62%、精礦回收率91.34%;Z200和丁黃藥聯合使用最好指標是:精礦品位29.83%、精礦回收率92.55%[9]。