陳 霆,張曉晴,張永剛
(微山崔莊煤礦有限責任公司,山東 濟寧 277606)
為使一水平運輸大巷皮帶機尾沉淀池污水能自行流出,減少抽、排水次數及人員設備的浪費。
在一水平運輸大巷(軌運皮帶機尾聯絡巷)導K點前5m處設計兩放水孔,將積水直接排至四采區軌道下山臨時水倉。具體設計和布置情況如圖1所示。

圖1 一水平運輸大巷至四采區軌道下山放水孔設計平剖面圖
1)鉆孔個數及鉆孔位置。本次設計鉆孔共2個,位置導K點前5m。
2)鉆孔幾何要素。1#鉆孔:平距126.20m、斜距126.22m、方位 303°、傾角-1°;2#鉆孔:平距126.93m、斜距126.95m、方位302°、傾角-1°
3)鉆探設備。鉆機:ZDY1900S型;動力:37kW防爆電機一臺;鉆桿:φ63.5mm、130m
4)排水系統。一水平運輸大巷迎頭→一水平軌運皮帶機尾聯絡巷→一水平軌道大巷→中央水倉
5)鉆孔施工工藝設計。開孔用φ75mm鉆頭鉆進至設計位置。然后依次用φ94mm和φ133mm鉆頭擴孔至設計位置。
6)安全技術要求。打鉆地點必須安設專用電話和照明,清理加固巷道,安裝好水泵和排水管路。探放水工要貫徹好規程,鉆探時要有專職瓦檢員在場檢查瓦斯。施工時嚴格按照《煤礦安全規程》和《煤礦安全操作規程》和《一水平運輸大巷至四采區軌道下山排水孔設計》的要求施工,嚴禁違章作業。
為減小一水平運輸大巷至四采區軌道下山導線的引點誤差,防止因導線的引點誤差而造成的鉆孔終孔位置較設計出現較大偏移,對一水平運輸大巷與四采區軌道下山的相關導線點進行聯測;現場施工時地測科要選派測量骨干對開孔的方位、傾角進行準確標定并跟班,在施工時及時檢校鉆桿的方位、傾角,確保鉆孔開孔位置與方位及鉆孔終孔位置和設計一致。掘三工區對一水平運輸大巷機尾沉淀池底進行混凝土澆筑,施工時嚴格按照地測科所定腰線施工,確保一水平運輸大巷機尾沉淀池底澆筑混凝土的平整度,最大限度的減小施工現場對鉆機穩定性的影響。
根據設計要求及礦總工辦的指示,地測人員現場跟班,鉆探人員嚴格按照設計進行鉆探施工,但是施工的3個鉆孔(均為設計中的2#孔)均未與四采區軌道下山貫通,其技術數據如下:
1#孔:傾角-1°,方位302°。4m黑矸+15m白砂巖+4.5m巖+3.5m煤+105m泥巖(黑矸),孔深132m。
2#孔:傾角+0°15′,方位301°50′。6m黑矸+14m白砂巖+2m煤+5m黑矸+4m白砂巖+54m泥巖(黑矸)+5m硬巖+12m白砂巖+23m灰砂巖+25m煤+4m巖,孔深154m。
3#孔:傾角-2°,方位305°。29m巖+2.5m煤+122m巖+23m煤(鉆機壓力大,打不動),孔深176.5m。
影響鉆孔施工精度的因素不外乎開孔標定技術數據誤差大、施工人員的人為因素、鉆機自身因素、地質條件因素四個方面,我們按照以上述四個方面逐一進行查找與分析。
對原聯測的相關導線點再次進行實測,避免引設導線誤差引起的標定誤差,如圖2所示。
測得 α3-K1=302°00′09″,原 α3-K1=302°00′09″,誤差 =00°00′09″,△H1=4.236m,原△H1=4.229m,符合《煤礦測量規程》的技術要求;α3-K2=301°50′11″,原 α3-K2=302°00′09″,誤差 =00°00′11″,△H2=4.139m,原△H2=4.143m,符合《煤礦測量規程》的技術要求;α3-K3=305°00′00″,原 α3-K3=304°59′53″,誤差 =00°00′07″,△H3=4.206m,原△H2=4.211m,符合《煤礦測量規程》的技術要求。并對工程標定解算臺賬進行反復檢校,未發現錯誤。可排除標定數據誤差影響因素。

圖2 一水平運輸大巷至四采區軌道下山放水孔導線引設平面圖
在實際施工過程中,選調施工經驗豐富、責任心強的人員進行施工,崗前認真組織學習《一水平運輸大巷至四采區軌道下山排水孔設計》及相關技術要求,施工中每鉆進10m檢校一次鉆桿的鉆進方位與傾角,認定施工人員的人為因素影響較小,可排除。
在施工前,對使用鉆機的各項性能指標進行了全面檢查,均能達到該工程要求,而且鉆場外部環境對其性能不構成影響,根據以往施工鉆孔技術數據 --ZDY1900S型全液壓鉆機配合 φ63.5mm、φ75mm鉆頭,同一巖層中百米鉆進下沉量為0.8m左右,本《設計》最遠距離為126.93m,共計下沉1.1m,在設計時已考慮,留出了足夠的多余量,應能與四采區軌道下山臨時水倉貫通。認定鉆機自身因素不是未形成透孔的原因,可排除。
井下地質條件復雜多變,各巖層的軟硬程度不一,肯定對鉆進存在一定的影響,本次施工的鉆孔要先后通過泥巖、粉質砂巖、泥巖、煤、碳質泥巖,其究竟能構成多大的影響,實屬未知,需對其進行分析并進行相關的借鑒。
3.4.1 現有技術數據分析
1#孔:設計值應在施工至111m處時見煤,鉆探約16m煤后透,實際未見煤,鉆孔全長132m,若在132m處見煤,見煤點處高程與設計高程低5m,鉆孔下沉 2°10′,左偏 4°05′。詳見圖 3、圖 4(2# 孔、3#孔同)。
2#孔:設計值應在施工至100m處時見煤,實際在125m處見煤,,見煤點處高程與設計高程低6m,鉆孔下沉2°44′,左偏4°26′。
3#孔:設計值應在施工至126m處時見煤,實際在153.5m處見煤,,見煤點處高程與設計高程低5m,鉆孔下沉 2°20′,左偏 4°36′。

圖3 一水平運輸大巷至四采區軌道下山放水孔設計剖面圖

圖4 一水平運輸大巷至四采區軌道下山放水孔見煤點平面圖
3.4.2 經驗借鑒
根據高靖學同志在《ZDY4000L/F鉆機在煤層鉆進中鉆頭與鉆桿下沉量的測量研究》一文中得出的結論:ZDY4000系列履帶式鉆機在傾角小于90°、鉆距小于160m的鉆進過程中,鉆頭與鉆桿自身下沉量不足1%。與我們在實際工作中得出的ZDY1900S型全液壓鉆機配合φ63.5mm鉆桿、φ75mm鉆頭,同一巖層中百米鉆進下沉量為0.8m左右一致。可作為施工經驗進行借鑒。本次施工的鉆孔要先后通過泥巖、粉質砂巖、泥巖、煤、碳質泥巖,地質條件復雜,鉆機較ZDY4000系列履帶式鉆機性能差,可將下沉量適當調大至2%。
由上述分析不難得出以下結論:復雜的地質條件是造成此次施工鉆孔未透的主要原因,其對鉆進方位與鉆進傾角均有較大影響。對本次施工的影響如圖5所示。

圖5 地質條件對鉆桿鉆進影響示意圖
通過以上分析,原設計需要調整:將鉆進方位向右調整4°30′,鉆進傾角向上調整2°25′,具體如下。見圖6、圖7。
4#孔:平距167.09m、斜距167.19m、方位308°、傾角 -2°00′;
5#孔:平距160.15m、斜距160.28m、方位307°、傾角 -2°20′。

圖6 一水平運輸大巷至四采區軌道下山4#、5#放水孔設計平面圖

圖7 一水平運輸大巷至四采區軌道下山4#、5#放水孔設計剖面圖
實際施工鉆孔技術數據如下:
4#孔:方位308°,傾角-2°00′,28m巖+3m煤+128.5m巖+8.5m煤,透,透孔距底板0.5m,孔深168m。
5#孔:方位307°,傾角-2°20′,21.5m巖+4m煤+104.5m巖+31m煤,透,透孔距底板1.2m,孔深161m。見圖8。
4#孔與5#孔的精準透孔,有力的說明了對鉆孔相關技術數據調整的正確性,可作為以后施工類似鉆孔的有力依據。

圖8 一水平運輸大巷至四采區軌道下山4#、5#放水孔透孔位置示意圖
通過以上兩組鉆孔設計與施工效果的比較,不難得出:施工長距離鉆孔時,地質條件對鉆孔的施工精準度影響較大,應將其對鉆孔的影響作為主要影響因素予以考慮。