馬進
摘 要:2017年興隆臺采油廠開井741口,抽油機舉升的核心部件就是抽油泵,目前我廠平均泵效為41.86%,據統計低于平均泵效的井有347口,占總開井數的47%,其中泵效低于20%的井有219口。這些低泵效油井嚴重制約了油井的產能,降低了系統效率,增加了開采成本。為了提高油井產能,提高抽油泵的泵效,對抽油泵進行一系列技術改進將技術研究與現場實施相結合,起到了提高泵效的作用,并逐步形成了技術規模,取得了經驗認識,為我廠低效油井的高效開采提供了技術思路和治理手段。
關鍵詞:抽油泵;漏失;泵效
1前言
油田在開發生產過程中,隨著地層壓力下降,油井失去自噴能力需要人工舉升的方式進行開采,抽油機舉升是目前最常見的人工舉升方式。2017年興隆臺采油廠開井741口,抽油機舉升的核心部件就是抽油泵,目前我廠平均泵效為41.86%,據統計低于平均泵效的井有347口,占總開井數的47%,其中泵效低于20%的井有219口。這些低泵效油井嚴重制約了油井的產能,降低了系統效率,增加了開采成本。
為了提高油井產能,提高抽油泵的泵效,對抽油泵進行一系列技術改進將技術研究與現場實施相結合,起到了提高泵效的作用,并逐步形成了技術規模,取得了經驗認識,為我廠低效油井的高效開采提供了技術思路和治理手段。
2抽油泵漏失原因分析
針對泵效低于20%的油井,對其進行分析。造成抽油泵泵效低的因素有:漏失的影響、氣體的影響、沖程損失和供液不足的影響。抽油泵的漏失主要是由柱塞與泵筒的間隙漏失、泵閥的密封件漏失導致的。從抽油泵的工作原理可以看出閥球是抽油泵的主要部件,抽油泵中控制油液單向流動的部件,承受著來自井底流壓、液柱重力、桿管重力等多方向的壓力作用,同時受到含油腐蝕性介質及砂粒的原油沖刷,且閥球與閥座以一定的頻率相互撞擊,其密封性能很容易遭到破壞。
2.1磁性吸附漏失
普通抽油泵閥和硬質合金泵閥因其不具有抗磁性,在井下工作時,由于抽油泵受到地磁場的影響,極易導致泵閥磁化,致使金屬碎屑、含金屬成分的微粒吸附在泵閥密封面上,使抽油泵閥關閉不嚴,產生漏失 。隨著大斜度井和水平井的不斷增加,桿管磨損突顯,由磁性吸附引起的泵漏、閥刺壞的現象越來越多,造成油井頻繁檢泵作業。
2.2磨損性漏失
普通四孔式固定閥罩過流時,液流阻力大,閥球起跳高、油流通道面積等都不盡合理,對密封面沖刷力大,對抽油泵密封器件磨損較大。
油田開發中后期,油井的水、氣、砂等較多,加上結蠟、膠質瀝青、腐蝕性介質的綜合作用,泵閥啟閉時段高速液流通過時,產生較大的水力切割作用,表面會形成方向性的沖刷痕跡,因普通泵閥硬度較低,耐磨性能差,易造成泵閥組件嚴重破壞。遇到高含砂井,固定閥關閉時,由于砂粒墊在密封面上,導致泵閥密封面嚴重磨損。除密封不好外,頻繁開啟、關閉,密封面容易損壞,加劇了漏失和刺壞。
對于一些有斜度的油井,固定閥關閉滯后或閥座偏磨導致漏失。大斜度井泵掛處井斜角大,閥球和閥座線型接觸不均,閥關閉時長時間與一側接觸面單一碰撞,使得最后接觸的切面出現刺漏。
2.3腐蝕性漏失
油井進行酸化解堵、壓裂措施后,因井液中含有殘余酸使抽油泵零部件受到腐蝕,含氣高的油井氣體易對抽油泵零件腐蝕,特別是抽油泵閥球和閥座密封面腐蝕嚴重,使抽油泵產生腐蝕性漏失,嚴重時無法正常抽油。
隨著油田開發,酸化解堵、壓裂、防砂等措施的實施,加上氣體的影響,抽油泵的使用壽命受到影響,增加抽油泵零件的抗腐蝕性能能夠減少抽油泵的漏失,延長泵的檢泵周期。
3技術改進
針對影響抽油泵漏失的因素,我廠對常規抽油泵進行了一系列技術改進,提高了抽油泵的技術性能,達到提高抽油泵泵效的目的,并在一定程度上延長檢泵周期。
3.1游動閥、固定閥材質采用了無磁硬質合金
無磁硬質合金WC-Ni與普通硬質合金WC-Co、高鉻不銹鋼相比,因化學組成不同,其物理性能有較大的區別,在WC-Ni硬質合金中,采用常規硬質合金生產工藝,以不同的VC(碳化釩)添加量進行試驗。加入適量的VC可以使合金在常溫下由鐵磁性變為順磁性,同時硬度也有一定的提高,抗彎程度在VC加入量較少時(<1.0%)基本維持不變。添加VC使合金發生磁性轉變的機理,主要在VC溶入Ni中形成鼓溶體,擴大了Ni的晶格常數,減弱了電子間的交換作用,從而實現抗磁、無磁。
使用無磁硬質合金材質制造游動閥、固定閥,無磁硬質合金沒有磁性和吸磁性,不會造成金屬鐵屑、金屬微粒吸附在閥球上,能顯著降低或克服磨損刺壞而引起的漏失,延長抽油泵的使用壽命。
3.2固定閥、游動閥采用鈍化膜保護
普通硬質合金WC-Co的粘結劑CO使WC具有適當的可濕性及較好的韌性;但由于硬質相WC不容易形成穩定粘著的高熔點氧化層,因此,普通硬質合金WC-Co相對容易被腐蝕,或者容易被加工過程中產生的熱碎片溶解。
4現場實施情況
2017年至今,我廠共應用了改進后的抽油泵48井次,實施后油井累計增油1.19×104t,累計增氣289×104m3,平均泵效由21.2%提高到38.9%,提高了17.7%,平均正常生產天數達216天。
5結論與認識
1、通過對傳統抽油泵的改進,對提高泵效,延長油井檢泵周期有一定作用。
2、對常規泵進行技術改進,結構設計簡單合理,抗磁化、防腐、耐磨、防漏,適用于高含砂、含腐蝕介質及桿管磨損井。
3、使用改進的抽油泵,成本相對較低,降低了開采成本。
4、對傳統抽油泵的改進,減少了檢泵次數,降低了開采成本。
5、通過對抽油機提高泵效的技術改進與實施,起到了良好的降本增效的效果,創造了一定的經濟效益。