張宗霖

摘 要:螺桿泵洗井器的研制并應用于螺桿泵的油井生產。安裝于螺桿泵筒上部,提供了反洗井通道。在螺桿泵停井后,開井之前采用熱洗泵車熱水清洗井的措施,將泵上死油、稠油、沉砂清洗干凈后,能夠順利開井,解決了螺桿泵采油井不能重新開井的問題。降低螺桿泵生產時油流阻力,提高了泵效。能有效地解決螺桿泵采油井蠟卡、砂卡事故。能夠不影響采油井的產量,盡快恢復正常生產,提高單井生產時率和原油產量。延長了油井的檢泵周期,解決施工作業安全隱患,并且降低原油的生產成本。
關鍵詞:螺桿泵;洗井器;研制與應用;泵效
螺桿泵采油廣泛地應用于油井輕度出砂和地下原油粘稠的油井,更好地適應了井下要求。螺桿泵采油也暴露出來一些問題,桿柱故障、作業洗井不通等問題增加了原油生產成本,影響了原油生產。
螺桿泵采油井事故停井后,原油停止流動后粘度增大,流動性變差,重新開井后抽油桿柱扭矩大,造成抽油桿過載,常出現抽油桿斷脫和螺紋損壞等問題。致使螺桿泵采油井正常生產時間短,需要頻繁作業維修,導致采油井的時率低。螺桿泵油井洗井比較困難,目前洗井方法主要有兩種:第一種方法是用吊車吊起抽油桿柱將轉子提出泵筒進行洗井,由于動用吊車設備,洗井費時費力,并存在安全隱患,而且熱洗后螺桿泵定子膠質熱脹,洗井后轉子很難再下到定子中,直接影響了螺桿泵的生產;第二種方法是在螺桿泵正常運轉時洗井,其洗井排量達不到規定的要求,洗井質量差,不能有效地解決蠟堵、砂卡等問題。
針對這種現狀,螺桿泵洗井器的研制并應用于螺桿泵的油井生產,安裝于螺桿泵筒上部,提供了反洗井通道。在螺桿泵停井后,開井之前采用泵車熱水清洗井措施( 無需上提泵掛) ,將泵上死油、稠油、沉砂清洗干凈后,然后能夠順利開井,解決了螺桿泵采油井不能重新開井的問題。降低螺桿泵生產時油流阻力,提高泵效。
1 工藝管柱原理及特點
1.1 工藝管柱
工藝管柱如圖1所示:圖1:螺桿泵洗井工藝管柱示意圖。
螺桿泵洗井器工藝管柱結構由上而下為螺桿泵洗井器、螺桿泵、油管錨、篩管及絲堵等所組成。
1.2 工藝原理及技術特點
(1)洗井器的工作原理:
反洗井時,由于套管內的壓力高于油管柱內的壓力,在內外壓力差的作用下,洗井活塞克服彈簧及密封的阻力上行,露出洗井通道,洗井液進入油管柱內,實現反向循環洗井。洗井結束后,油套內外壓力平衡,在彈簧力的作用下,洗井活塞復位,油套內外不再連通。生產時油壓大于套壓使洗井活塞關閉,雙套保險確保生產時洗井開關不漏失。洗井可在生產過程中進行,無需停泵
(2)技術特點:
A、承內壓高,反洗井結束后,洗井活塞復位及密封可靠。
B、在反洗井過程中,洗井活塞在內部阻尼環的作用下,低頻往復運動,彈簧及密封件使用壽命得到保證。
2 工藝參數的確定
2.1洗井器洗井排量的確定。
現吉林油田新木采油廠采用冷輸無熱管伴隨,所以螺桿泵的清洗普遍采用熱洗泵清洗。在熱洗泵車機體不產生高溫的情況下,熱洗車排量控制在15m3/h,此時熱洗泵出口壓力為5-7 MPa,出口溫度70-80 ℃,可以滿足井下清蠟要求,而且節能。因此上設定洗井器的最大洗井排量設定為15m3/h,能夠完全滿足洗井的需要。
2.2 洗井器開啟壓力的確定:
洗井時要控制壓力,熱洗液返出液井口時的壓力為0.5—1MPa。根據熱洗泵車出口壓力5-7 MPa,加上洗井液的摩阻等,設定洗井器開啟壓力在0.7-1.0MPa左右。
2.3 根據螺桿泵洗井周期:
螺桿泵洗井周期為泵效降低10%兩個時間點之間的天數為最佳的合理洗井周期。螺桿泵井平均熱洗周期80天,檢泵周期240天。在一個檢泵周期內需要洗井3.0次。洗井器在室內進行疲勞試驗達100次以上,工具仍能開啟順利,活塞復位可靠,無漏失現象,完全滿足螺桿泵洗井的需要。
3 螺桿泵洗井器的技術參數
總長:630mm;最大外徑:Φ89mm;最小內徑:Φ62mm;承內壓:20MPa;洗井活塞開啟壓差:0.7-1.0MPa;工作溫度:90℃;連接扣型:27/8”TBG。
4 現場應用
目前,螺桿泵洗井器已經應用在螺桿泵生產井上。從目前使用情況分析,洗井時返液情況較好,起到很好的清蠟清砂作用;洗井后洗井閥能較好的關閉,正洗打壓不存在漏失現象,很好地解決了常規螺桿泵洗井時需上提下放泵掛,以及不能有效地洗井的技術難題。
4.1 螺桿泵洗井解卡
采用螺桿泵洗井器洗井后,其螺桿泵的扭矩下降。若當螺桿泵出現電流偏大和扭矩增加時,應立即反洗井,如果發生砂卡事故,采用安裝螺桿泵洗井器可以采用60-75℃的洗井液直接反洗井,能有效地解決螺桿泵采油井蠟卡、砂卡事故。
4.2 采用螺桿泵洗井不影響采油井的產量,盡快恢復正常生產,提高單井生產時率和原油產量。
4.3 使用螺桿泵洗井器經濟效益評價
( 1 ) 螺桿泵洗井器可與現有地面驅動裝置配套使用,增加成本不多(每套約0.4萬元),不增加作業工序,使用簡單,便于現場推廣應用。
( 2 ) 螺桿泵洗井器,無需吊車配合上提、下放泵掛,即可實現螺桿泵洗井,是螺桿泵洗井工藝的重大突破。節約了吊車的運轉費用,和影響生產井生產時率的降產費用。
( 3 ) 螺桿泵洗井裝置能有效地解決螺桿泵采油井砂卡事故,盡快恢復正常生產,提高單井生產效率和原油產量。
(4)與前期螺桿泵相比使用螺桿泵洗井器的螺桿泵井采油,在延長檢泵周期方面有明顯的效果,平均每口螺桿泵井在使用螺桿泵洗井器后直接節約成本 2.34萬元以上,取得了良好的經濟與社會效益。
(5)投入產出比的計算:
按上述統計,投入費用0.4萬元;產出費用3.09萬元計算,采用螺桿泵洗井器的投入產出比為7.43。
詳見計算實例:
螺桿泵成本費用為0.4萬元;
產出費用:即節約的成本費用:2.97萬元。
洗井費用:每洗一次螺桿泵井的吊車運轉費用0.5萬元,影響產量費用按每口井影響8小時計算,每小時生產0.1噸油,8小時影響原油生產0.8噸,而每噸原油0.3萬元計算。每洗一次就可以節省費用就達0.74萬元。按螺桿泵在檢泵周期內洗井3.0次計算,則可以節省2.22萬元的費用。
作業費用:按每口井年可以節約0.5作業井次,每口井檢泵作業費用1.5萬元計算,則可節省作業費用0.75萬元。
合計節省費用為2.97萬元。
(6)安全環保方面[1]
螺桿泵生產井結蠟日趨嚴重,油套無通道,洗井洗不通,井底壓力聚集,井下作業施工過程中,甚至個別井用液壓拔卡機解卡,起原井油管和抽油桿時易造成油管上頂,抽油桿飛出,尤其抽油桿出現斷脫時,起到斷脫抽油桿時,易發生飛桿現象,辨識很難,無法有效控制措施,易造成傷人事故。增加了作業的施工難度,給環保工作帶來了困難、給安全工作帶來了隱患。
5 結論
(1)采用螺桿泵洗井器洗井能有效地解決螺桿泵采油井蠟卡、砂卡事故。
(2)采用螺桿泵洗井不影響采油井的產量,盡快恢復正常生產,提高單井生產時率和原油產量。
(3)采用螺桿泵洗井能夠取得了良好的經濟效益。
參考文獻:
[1]崔嘯龍.中國石油和化工標準與質量.探討治理螺桿泵井蠟堵飛桿的有效措施.2013,(4):91.