蒲順梅 桑麗娟 牛濤
根據(jù)管理局大力推進(jìn)“標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、模塊化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化采購、信息化提升”要求,為適應(yīng)新時期油田數(shù)字化建設(shè)需要,在老區(qū)聯(lián)合站—孤四聯(lián)合站實施了建設(shè)有勝利特色的“四化”管理模式,打造數(shù)字化油田樣板聯(lián)合站。
孤四聯(lián)合站于1983年3月建成投產(chǎn),是一座集油氣分離、原油脫水、原油加熱、原油外輸、污水處理、天然氣處理等功能為一體的聯(lián)合站,目前采用常規(guī)的重力沉降-電化學(xué)聯(lián)合脫水工藝。
四化建設(shè)開展前,孤四聯(lián)合站的自動化一直處于空白期,油站裝置區(qū)和污水站裝置區(qū)以前安裝有自動化監(jiān)控系統(tǒng),油站區(qū)的自控系統(tǒng)于2012年出現(xiàn)故障,沒有得到及時維修,現(xiàn)已無法正常運行;污水站區(qū)也是在經(jīng)過改造后就一直沒有自動化監(jiān)控系統(tǒng);除天然氣裝置外輸氣表現(xiàn)仍留存有遠(yuǎn)傳顯示外,其它大部分裝置區(qū)域均已無自動化監(jiān)控系統(tǒng),生產(chǎn)調(diào)節(jié)完全依靠人工手動控制,自動化水平比較落后。
一、四化建設(shè)在老區(qū)聯(lián)合站的開展情況
孤四聯(lián)四化工程建設(shè)從2013年9月份開始,至2014年11月結(jié)束,歷時1年零兩個月,從現(xiàn)場落實到方案優(yōu)化,從儀器儀表等硬件的安裝到工藝過程軟件的開發(fā),一步步整體推進(jìn),最終實現(xiàn)自動化水平的智能化提升,完成了生產(chǎn)參數(shù)從手工錄入到自動采集的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了部分工藝過程的自動控制。
對于中控室的建設(shè):按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)中控室實現(xiàn)生產(chǎn)全程監(jiān)控;對于采集點的建設(shè),實現(xiàn)生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)控點共135處。對于自動控制的建設(shè),實現(xiàn)了一次原油沉降罐大放水自動調(diào)節(jié)和污水一次除油罐自動收油等功能。同時還配套建設(shè)了站庫視頻監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)全方位無死角監(jiān)控。
二、四化建設(shè)在老區(qū)聯(lián)合站的幾點新突破
在建立指標(biāo)預(yù)警體系時,首先對聯(lián)合站流程式生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行深入的調(diào)查研究,找出其中的變化規(guī)律、變化特點和各類影響因素,挖掘各節(jié)點之間內(nèi)在的、本質(zhì)的聯(lián)系特征,測算出既符合本節(jié)點控制需求又利于橫縱向節(jié)點控制需求的節(jié)點指標(biāo),建立起動靜態(tài)相結(jié)合的指標(biāo)預(yù)警體系。
突破一:實現(xiàn)流程式關(guān)鍵點預(yù)警,變事后控制為事前預(yù)防,為生產(chǎn)運行提供安全保障。
集輸系統(tǒng)常年與油氣接觸,運行設(shè)備多,在日常管理中,缺少風(fēng)險的事前預(yù)防,現(xiàn)場操作人員往往只針對自己工作中的風(fēng)險獨立地采取一定對策,缺乏系統(tǒng)性。根據(jù)對流程式生產(chǎn)特點的分析,我們建立一套能夠評價聯(lián)合站生產(chǎn)狀況的“預(yù)警指標(biāo)體系”,對于體系中每一指標(biāo)的影響因素我們均采用“要素法”進(jìn)行逐級細(xì)化,直到終級要素關(guān)鍵點。
然后我們要求崗位值班人員即刻進(jìn)行處理、匯報,并記錄。這樣,以工藝流程圖形式,通過動態(tài)、實時、自動地對現(xiàn)場各生產(chǎn)節(jié)點相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時采集、過程跟蹤、評價與修正,為生產(chǎn)調(diào)節(jié)和優(yōu)化運行提供可靠依據(jù);同時也降低工人勞動強度,促進(jìn)優(yōu)化人員配置,有效緩解結(jié)構(gòu)性缺員的矛盾。
而對于關(guān)鍵點外的非關(guān)鍵指標(biāo)及參數(shù)控制,我們采用360°全方位無死角視頻監(jiān)控,通過中控室屏幕即可輕松讀取工藝參數(shù)值及查看設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài),以此作為系統(tǒng)生產(chǎn)安全防范的一種有效措施。一方面可隨時了解所監(jiān)控范圍內(nèi)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況,減少到現(xiàn)場巡檢頻率,大大降低工作人員的工作強度及因為巡檢而發(fā)生的危險,提高工作效率;另一方面建立的實時視頻系統(tǒng)將對刻意破壞生產(chǎn)設(shè)施和偷盜者形成威懾力,起到一定的防范作用。
突破二:實現(xiàn)動態(tài)式自動調(diào)控,變靜態(tài)調(diào)參為過程自控,提高了油水處理的精細(xì)自動水平。
通過過程
1.分離器液位自動調(diào)控取代浮子手調(diào)式,提高來液處理自動化水平。高效分離器只有氣壓力與油水界面的連續(xù)穩(wěn)定才能保證分離器的最佳工作狀態(tài),分水效果最好。用雙法蘭液位計測量油室液位,根據(jù)設(shè)定油位值自動控制原油排液量,當(dāng)油位上升時,加大放油量,同時通過工作壓力調(diào)節(jié)閥提高室內(nèi)壓力,反之,當(dāng)油位下降時,減小放油量,降低室內(nèi)壓力,以此來穩(wěn)定氣液界面,達(dá)到穩(wěn)定運行的目的。整個系統(tǒng)采用計算機運算處理,通過采集分離器的運行壓力、油水液位等參數(shù),由其經(jīng)過PID運算對現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥進(jìn)行實時控制與調(diào)節(jié),使分離器精確地運行在設(shè)定的參數(shù)值,達(dá)到最佳的自動分水效果。
2.一次沉降罐自動溢油取代計量手調(diào)式,提高原油處理自動化水平。首先對各油罐的雷達(dá)液位計儀進(jìn)行了利舊式修復(fù),對一次沉降罐的油水界面檢測儀也進(jìn)行了同樣處理。其次,在一次沉降罐1#、2#、3#罐的出口管線上加了一旁通管路,其上安裝了DN200電動閥各一個,提前對電動閥預(yù)設(shè)了上下限值,通過建立電動閥和油罐液位閉環(huán)連鎖控制,當(dāng)液位達(dá)到上限時,閥門自動開啟;達(dá)到下限時,閥門自動閉合,以此來完成一次沉降罐出口開度的自動調(diào)節(jié),達(dá)到沉降罐高液位自動溢油的目的。實施后,降低了計量工的勞動強度,也提高了原油處理的自動化水平。
3.污水除油罐自動收油取代閥門手調(diào)式,提高污水處理自動化水平。其原理與一次沉降罐的自動溢油類似,就是在除油罐出口管線增設(shè)一旁通管路,加裝DN250電動閥,并預(yù)設(shè)上下限,通過與液位建立閉環(huán)連鎖控制,來調(diào)節(jié)出水閥門開度,從而實現(xiàn)了除油罐的自動收油。實施后,降低了污水站職工的勞動強度,同時及時平穩(wěn)的收油也提高了后期污水處理效果,提高了污水處理率。
4.變頻器遠(yuǎn)程過程控制取代調(diào)頻手調(diào)式,提高泵類設(shè)備自動化水平。通過建立的自動化控制平臺及編制的控制程序?qū)崿F(xiàn)對現(xiàn)場模擬量信號的集中采集及開關(guān)量信號的監(jiān)控、輸出,并通過系統(tǒng)錄入變頻器頻率,來自動完成變頻器的調(diào)頻工作,相比人工操作,提高操作的準(zhǔn)確性、及時性,另一方面,也能夠更加精細(xì)地提高泵類設(shè)備的運行效率。
突破三:實現(xiàn)集約化人員重組,變分散值守為集中監(jiān)控,提高了生產(chǎn)管理的精細(xì)化水平。
孤四聯(lián)起初下設(shè)計量班(油外輸崗、計量崗、脫水崗)、加熱班、污水班3個運行班組和1個維修班組,采取專人專崗、專崗專班的班組管理方式。四化實施后管理模式由分散逐漸向集中轉(zhuǎn)變,對人員采取中控值守、集中管理,滿足工藝參數(shù)集成的需求,實現(xiàn)生產(chǎn)方式與管理方式的統(tǒng)一。同時為了更好的契合四化生產(chǎn)運作方式,一方面從管理機制上,健全完善了隊部、班組、職工三級分析體系,采取“日分析、月小結(jié)、季總結(jié)”的方式,全面評價各要素指標(biāo)的完成情況,查找分析高耗點,制定可行性措施,每條措施都力爭做到落實到個人。另一方面從考核機制上,建立了全員價值形態(tài)量化考核體系,激發(fā)職工內(nèi)在動力和工作熱情。實現(xiàn)集中管理新模式下的效益最大化,針對崗位不同職工的勞動強度和生產(chǎn)指標(biāo)不同,實施了崗位風(fēng)險系數(shù)法,并在實際運行中實施“OEC”管理,對每名職工進(jìn)行價值量化考核,并將考核結(jié)果與個人的月度獎金直接掛鉤,與評先樹優(yōu)、崗位動態(tài)管理相結(jié)合,極大激發(fā)了職工參與生產(chǎn)、競爭的動力。
三、四化新技術(shù)實施保障措施
四化新技術(shù)在老區(qū)聯(lián)合站的應(yīng)用,是一項全方位的自動化新技術(shù)改革,為了加強建成革新后的有效實施,使各種現(xiàn)代化管理方法在配套運行中有機的結(jié)合在一起,充分發(fā)揮整體效益,我們制定完善了相應(yīng)的保障措施。
1、完善管理制度,深化績效考核。重新修訂了《崗位工作職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)》、《崗位安全操作規(guī)程》兩項制度,并對考核細(xì)則進(jìn)行了責(zé)任分解的重新劃分,將原先績效考核中沒有量化的問題進(jìn)行了梳理和細(xì)化。在重新修訂的考核制度中將影響指標(biāo)的各種情況充分考慮到將承擔(dān)責(zé)任用責(zé)任系數(shù)體現(xiàn)出來,實現(xiàn)責(zé)任的量化考核,不再吃大鍋飯,責(zé)任均擔(dān),有效地提高了職工的責(zé)任心和工作積極性。
2、創(chuàng)新培訓(xùn)方式,提升職工自動化水平。自動化技術(shù)的應(yīng)用雖然減輕了工人的勞動強度,實則對崗位工人的自身素質(zhì)提出了更高的要求,作為中控室的值守人員,不僅要全面了解聯(lián)合站的常規(guī)生產(chǎn)操作還要對自動化的新技術(shù)充分掌握。為此,我們創(chuàng)新培訓(xùn)方式,將新老技術(shù)進(jìn)行結(jié)合,邀請自動化專家舉辦多次知識講座,來提高全員的整體素質(zhì)。