王文昕
(國電新疆開都河流域水電開發有限公司,新疆 庫爾勒841000)
新疆電網因地理位置特殊性,大多為長距離架空輸電線路,電容效應導致全網電壓較高。察汗烏蘇水電站裝機容量3×110MW,位于新疆和靜縣境內,處于南北疆電網交界處,且在電網末端,機組長期處于進相運行。察汗烏蘇水電站機組正常運行時,常發生無功功率規律性波動。本文分析了產生上述現象的原因,提出了解決措施,為電站安全穩定運行提供技術保障。
現場發現當機組有功功率50MW且有功變化量為1~3MW時,無功功率波動1~3Mvar,無功功率波動正常。調整機組有功功率50~110MW過程中,無功功率波動8~11Mvar,勵磁電壓、勵磁電流、勵磁變壓器聲音波動明顯,且呈規律性變化。以察汗烏蘇2號機組為分析對象,從兩個主要方面分析無功功率波動的原因。
(1)PSS反調
根據PSS數學模型可知,當機組電功率或角速度發生較大變化時,勵磁系統產生正阻尼轉矩,使發電機產生阻尼低頻振蕩的附加力矩,提高電力系統動態穩定性。
某日 10:05~10:10,調整有功功率 70~110MW 過程中,無功功率由-13.8Mvar波動至-5.6Mvar,變化量為8.2Mvar。機組額定無功功率為68.1Mvar,無功功率變化量為12%的額定無功功率,滿足(DL/T1231-2013)電力系統穩定器整定試驗導則要求。
(2)凸極發電機功角特性
分析凸極式發電機的功角特性方程為

由公式(1)、(2)可得出

察汗烏蘇水電站交軸同步電抗xq的值為0.707,視在功率SN為125.7MVA,發電機額定電壓為13.8kV,察汗烏蘇機組并網運行電壓為13.4kV左右。將無功功率波動的機組P、Q代入式(3),機組運行功角約25.17°,遠小于靜穩極限值。
綜上所述有功功率調整時,導致無功功率波動屬于正常現象。
某日 13:00:34,機組有功功率 50MW,機組無功功率-30.5Mvar,勵磁系統欠勵限制動作,無功功率波動1~3Mvar。調整機組有功功率50~110MW過程中,13:02:48有功功率87MW,機組無功功率開始呈周期性波動,13:06:00波動結束,無功功率波動8~11Mvar。機組運行時P-Q曲線如圖1所示。

圖1 機組P-Q曲線
機組正常運行時,P-Q運行曲線應在欠勵限制曲線內,欠勵限制曲線應在進相試驗曲線內。
由圖1可知,機組有功功率上升至87MW后,機組P-Q運行曲線沿欠勵限制曲線呈規律性波動,且在欠勵限制曲線與進相試驗曲線之間運行。
機組有功功率上升前,欠勵限制信號保持。有功功率上升后,其對應欠勵限制定值中無功功率應上升,但無功增加將導致機端電壓上升,由于勵磁系統運行在恒機端電壓模式下,機端電壓上升經反饋調節后會導致無功減小,以保持機端電壓恒定,如此反復即出現無功波動。
機組在無功功率波動狀態下運行時,若系統發生振蕩將加劇波動幅度,可能造成以下嚴重后果:
(1)水輪發電機組失步與系統解列。
(2)廠用電壓波動造成廠用電設備損壞。
(3)定子電流過高造成定子溫度超限。
(4)轉子振動和過熱。
(5)勵磁變電流大幅波動造成勵磁變鐵心損壞。
針對上述現象出現的原因,考慮可行性,應從機組欠勵限制和AVC調節策略2方面考慮。
(1)適當增加機組進相裕度,合理開放欠勵限制曲線。
(2)值班人員手動調節機組無功功率時,應盡量使機組不要靠近欠勵限制曲線運行。
目前水電站使用的AVC系統是計算機監控系統中的應用。AVC定值中只有一種限值“機組無功限值進相”,只能固定限制單個無功功率值。機組大負荷與小負荷運行時的進相能力是不同的,考慮同時兼顧電網輔助服務與機組安全穩定運行,提出一種新的AVC進相調節策略,策略應使機組P-Q運行曲線在欠勵限制曲線內,且無功功率閉環控制。具體如圖2所示。

圖2 AVC進相調節策略圖
自動電壓控制(AVC)投入時,應考慮AVC分配無功功率的合理性,確保給機組分配的無功功率設定與欠勵限制曲線保持適當的裕度。經過AVC運行策略優化后,當機組小負荷運行時,進相能力強,增加無功補償收入,而機組大負荷運行時,進相能力弱,既保證機組安全穩定運行,又保證無功補償收入。
AGC與AVC廣泛應用的今天,造成機組電壓和無功功率波動的原因越來越復雜。本文綜合考慮電站自身的設備性能特點、機組運行方式、系統運行狀況等因素,認真分析了機組正常運行時PSS、AVC、AVR及欠勵限制運行時無功功率運行情況,找到引起波動的原因,創新性的提出AVC進相調節策略,從而提高電網輔助服務收入和電站安全穩定運行水平。