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工程用35CrM o鋼鉆桿螺紋斷裂失效分析

2014-05-04 00:25:16王洪禮劉立新
山東工業技術 2014年11期
關鍵詞:分析

王洪禮,王 凌,劉立新

(新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院,烏魯木齊 830004)

工程用35CrMo鋼鉆桿螺紋斷裂失效分析

王洪禮,王凌,劉立新

(新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院,烏魯木齊830004)

【摘要】應用Q8火花直讀發射光譜儀、維氏硬度計、數顯洛氏硬度計和金相顯微鏡,對工程用35CrMo鋼鉆桿螺紋斷裂件的化學成分、維氏硬度、洛氏硬度、斷口宏觀形貌和微觀組織進行了分析。結果表明,斷裂鉆桿的化學成分符合標準要求;熱處理工藝不穩定,出現非正常組織為鉆桿斷裂失效的主要原因,研究為進一步優化鉆桿熱處理工藝提供了重要依據,具有重要的理論意義及工程應用價值。

【關鍵詞】35CrMo; 鉆桿; 斷裂; 失效分析

0 前言

在經濟飛速發展的今天,機械行業的發展也是日新月異,鉆桿在日常石油生產活動中扮演著越來越重要的角色。鉆桿螺紋連接部位與鉆桿本體相比,剛度較小,截面形狀復雜,容易出現應力集中現象,是鉆桿的薄弱部位容易引起斷裂失效。

新疆某油田公司使用材質35CrMo鋼的鉆桿,在生產過程中出現螺紋部位斷裂現象,為尋找鉆桿螺紋斷裂原因,本文對所提供的斷裂鉆桿件的化學成分、宏觀形貌、維氏硬度、洛氏硬度和顯微組織進行了分析測試,對鉆桿螺紋處斷裂原因進行了分析并提出了改進措施,研究為進一步優化鉆桿生產工藝,提高鉆桿使用壽命,減少鉆桿失效事故提供了重要依據。

1 分析方法及結果

1.1鉆桿化學成分分析

表1 斷裂鉆桿光譜分析結果(質量分數,%)Table1 Result of spectrum analysis of the fracture dril pipe(wt%)

斷裂鉆桿材質為35CrMo鋼,執行標準為GB/T3077-1999《合金結構鋼》。采用Q8火花直讀發射光譜儀對斷裂鉆桿的化學成分進行分析,測試結果見表1,與GB/T3077標準對照發現,斷裂鉆桿的化學成分的含量符合標準要求。

1.2斷口的宏觀形貌

圖1為現場截取斷裂鉆桿件試樣,通過肉眼觀察可以發現,斷裂鉆桿的螺紋部分有較嚴重的損傷,結構較粗糙,靠近螺紋根部的邊緣較為平坦,螺紋面有大量腐蝕坑,說明腐蝕對裂紋的產生具有一定促進作用,同時斷口宏觀形貌以韌窩為主,顯示韌性斷裂的特征。分析認為,這是鉆桿松動后,內外螺紋產生了相對運動,反復撞擊螺紋部分所致。

圖1 斷裂鉆桿斷口宏觀形貌Fig.1 Macro-morphology of the fracture drill Pipe

1.3硬度試驗

截取斷裂鉆桿螺紋處不同部位用HRS-150型數顯洛氏硬度計測量洛氏硬度,測試結果在27.8HRC~31.4HRC范圍內,圖紙要求硬度范圍為24.5~31.5HRC,表明鉆桿的硬度比較偏上限,同時硬度分散性較大,說明鉆桿生產工藝的—致性較差。用HVS-30型維氏硬度計對鉆桿螺紋處表面顯微硬度及心部顯微硬度進行測定,結果見表2。可以看出表面顯微硬度明顯高于心部顯微硬度30HV0.3,根據圖紙設計要求,表面顯微硬度不允許高出心部顯微硬度30HV0.3,這是由于斷裂鉆桿在生產過程中碳含量控制不嚴格含量過高,高的碳含量使鉆桿螺紋表面較硬脆,塑性明顯低于內部,在使用過程中降低鉆桿抗疲勞強度及冷熱疲勞抗力性能。

表2 顯微硬度結果Table2 The result of micro-hardness

1.4金相組織

用線切割方法沿斷裂鉆桿螺紋的縱截面截取試樣,按照GB/T13298-1991的規定方法進行試驗,金相制樣后采用4%硝酸酒精溶液侵蝕后用XJG-05型金相顯微鏡分別在100倍和500倍觀察微觀顯微組織形貌,如圖2所示。

從圖2中可以看出,其顯微組織為回火索氏體+上貝氏體。通常,回火索氏體是鉆桿熱處理后的正常組織,上貝氏體會顯著影響鉆桿的機械性能,是不希望得到組織。貝氏體的產生是由于熱處理工藝不當造成的,依據鋼鐵材料熱處理過程中連續冷卻轉變C曲線,淬火冷卻過程中冷卻速度對組織的影響顯著,如果冷卻速度較慢,會使冷卻曲線碰到C曲線的鼻子,使材料發生上貝氏體轉變,導致材料性能下降。斷裂鉆桿件在熱處理過程中淬火溫度過高,引起晶粒粗大,同時淬火后冷卻速度太慢,組織中存在明顯的上貝氏體組織,導致鉆桿韌性變差,降低了材料的強韌性。

圖2(a) 斷裂鉆桿金相組織×100Fig.2(a) Microstructures of the f racture dril l pipe ×100

圖2(b) 斷裂鉆桿金相組織 ×500Fig.2(a) Microstructures of the fracture dril l pipe ×500

2 結論

1)鉆桿螺紋外表面發生嚴重的腐蝕,腐蝕對裂紋的產生有一定促進作用。

2)鉆桿淬火時溫度過高,冷卻速度過慢,組織中出現上貝氏體組織,使得晶粒間強度大大降低,脆性明顯增加,是造成鉆桿螺紋斷裂的主要原因。

3)鉆桿碳含量過高也是引起其斷裂原因之一。

3 改進措施

1)存放鉆桿位置盡量遠離井下酸性環境并定期清洗鉆桿。

2)適當調整熱處理工藝,降低淬火溫度,提高冷卻速度。確保螺栓的顯微組織得到強韌性好的回火索氏體。

3)減少鉆桿中碳含量。

【參考文獻】

[1]《熱處理手冊》編委會.熱處理手冊(第四分冊)[M]。北京:機械工業出版社,1978

[2]趙海麗,陳琦峰,王繼良.35CrMo鋼螺栓斷裂失效分析[J].金屬熱處理,2007.32(6):114-1155

[3]高尚,徐勇,孫國雄等高強度螺栓斷裂分析[J].理化檢驗-物理分冊2006.42(6):306-308

[4]管朝暉,楊斌.工程用鉆桿螺紋斷裂失效研究[J].機械設計與制造,2009,12:152-154

【作者簡介】

王洪禮(1982-),男,安徽太和人,碩士,主要從事金屬材料的檢驗工作。

Failure Analysis of the Fracture D rill Pipe thread of 35 CrMo Steel used in engineering

WANG Hong-li,Wang Ling,Liu Li-xin
(Product Quality Supervision And Inspection In Academ e O f Xin jiang Uygu r Autonom ous Reg ion,W u lum uqi 830004,China)

【Abstract】The chemical composition,Vickers hardness,Rockwel l hardness,microstructure and micrograph of fracture surface of a failed dril l pipe thread which was made of 35CrMo steel used in engineering was analyzed by Q8 spark emission spectrometer,Rockwel l apparatus,Vickers hardness tester and Optical microscopy.The resul ts showed that the chemical composition of f racture dril l pipe thread is normal,and the microstructure of the f racture dril l pipe thread were abnormal resul ted f rom improper heat treament and have important theory significance and academic valve。

【Key w o rds】35CrMo;Dri l l Pipe;Fracture;Fai lure analysis

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