文_汪敏 于海闊 陳鳳明 云南博世科環??萍加邢挢熑喂?/p>
根據對云南省污水處理廠現有工藝進行收集統計,污水處理廠較多采用ICEAS工藝?,F狀工藝流程為“粗格柵+提升泵房+細格柵+旋流沉砂池+ICEAS反應池+二氧化氯接觸消毒”的工藝。

表1 污水處理廠進出水水質表
云南省污水處理廠存在的常見問題有:水質水量不穩定問題,工藝設計問題,運行控制問題及TN、TP不達標問題等。其中水質水量不穩定對污水處理廠影響最大??h城、鄉鎮污水處理廠處理規模多為3000m3/d至10000m3/d,因雨污分流不完善,水量和水質波動較大。旱季時污水濃度較高,污水可生化性較好,雨季時因雨水進入,污水濃度低、水量大、可生化性較差,導致污水處理廠出水不穩定,超標現象。
污水處理廠提標改造后出水水質《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,出水水質指標如表2。

表2 污水處理廠提標改造后出水水質
從表1、表2分析可知,一級A標對污染物CODcr、BOD5和、SS和NH3-N比一級B標較高,對TN和TP有更為嚴格要求。
污水處理廠不僅需要解決現有工藝的問題,同時還必須穩定達《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。
首先采用非工程措施進行調整,如改變ICEAS反應池控制程序,在反應池前端投加PAC或者硫酸亞鐵除磷藥劑,投加碳源等提高TN、TP去除效果。第二,強化ICEAS反應池生化處理,在反應池內投加生物膜填料,提高活性污泥濃度,強化生化處理,實現厭氧/缺氧交替反應,提高脫氮除磷效果;增加污泥回流泵,將ICEAS工藝改變為CASS工藝,提高脫氮除磷效果。最后,增加深度處理措施,后端增加混凝沉淀單元和過濾單元,確保污水處理廠處理效果和出水水質達標。
綜合污水處理廠現狀特點、存在問題及提標改造要求,ICEAS工藝改造對策主要采用非工程措施調整,生化處理措施改進和增加深度處理改造。
云南某污水處理廠近期設計規模為5000m3/d,采用ICEAS處理工藝,工藝流程為:粗格柵+提升泵房+細格柵+旋流沉砂池+ICEAS反應池+二氧化氯接觸消毒,處理標準現為《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標。提標改造后須達《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。
4.1.1 ICEAS池改進為CASS反應池
停止預反應區曝氣,安裝攪拌機,在主反應區增加污泥回流泵,將污泥回流至預反應區,預反應池由好氧池變成厭氧池。在厭氧條件下,微生物將硝酸鹽及亞硝酸鹽還原為氣態氮化物和氮氣,從而實現TN的去除。每組反應池主反應區增加2臺污泥回流泵,一用一備。污泥回流量為進水量的20%~30%,回流泵設計流量為30m3/d,功率為1.5kW;每組反應池預反應區安裝2臺攪拌器,功率1.5kW。
4.1.2 投加MBBR填料
原反應池尺寸為33.0m×12.0m×5.0m,保持原反應池不變,在主反應區分隔出MBBR填料區,填料區尺寸為15.0m×12.0m×5.0m,內放置藕片式填料,填料容積率按35%設計,需要填料為283.5m3。
4.1.3 改進運行控制參數
原反應池配套設備鼓風機、曝氣盤、攪拌器、潷水器保持不變,原運行方式為“攪拌(15min)+曝氣(100min)+攪拌(15min)+沉淀(60min)+潷水(50min)”改為“攪拌(45min)+曝氣(85min)+沉淀(60min)+潷水(50min)”,增加前端缺氧反硝化時間,提高反硝化處理效果,降低反應池曝氣時間,通過變頻控制降低反應池曝氣量,將溶解氧控制在2~4mg/L,同時降低風機的能耗。
新建中間水池一座,中間水池設計滿足反應池一個周期的潷水量,有效容積為500m3。尺寸為18.0m×10.0m×5.5m,鋼砼,全地埋式;中間水池內設提升泵,2臺,一用一備,設計流量為250m3/h,功率為15kW。
(1)混凝沉淀池按3格設計,中間一隔為加藥區,兩邊為攪拌絮凝區。攪拌絮凝區內安裝有攪拌器,加強污水與PAC、PAM的混合程度保證污水與藥劑充分混合?;炷磻獣r間為20min。尺寸為10.0m×1.60m×5.5m,鋼砼,半地埋式,有效水深5.0m。
(2)經混凝后出水由設在池中心的進水管自上而下進入池內。同時在池內設斜管,將沉淀區分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。沉淀池停留時間為2.0h。懸浮物沉降后進入池底沉泥斗中,澄清水通過布水器流入出水區內,浮渣截留在沉淀池內。池內設排泥泵,污泥排入污泥池內,尺寸為18.0m×10.0m×5.5m,鋼砼,半地埋式,有效水深5.0m。
(3)設備配置有混凝攪拌機和助凝攪拌機各一套,功率為1.5kW/套;混凝智能加藥系統4套,功率0.68 kW/套;De63斜管182m3;污泥排泥泵2臺,設計流量為25m3/h,功率為2.2kW;其余配套有配水系統、出水系統等輔助設施。
新建轉盤濾池一座,尺寸為7.40m×2.6m×3.5m,鋼砼,半地埋式,有效水深3.2m,內安裝有圓形纖維濾片8塊。每個濾布濾盤具有5.2m2的有效浸沒過濾面積。過濾介質平均當量孔徑小于10μm,有效過濾深度大于2mm,驅動電機功率為0.55kW。設備配置包括:中心管裝置及濾盤、進出水堰、驅動裝置、反抽吸裝置及反抽吸泵、排泥系統、配套儀表及電氣系統、固定支架部件及緊固件,就地控制箱等設備。
采用CASS+MBBR工藝對ICEAS工藝的污水處理廠進行提標改造,具有投資省,運行費用低,無需停廠改造等優點。通過對5000m3/d污水處理廠進行測算,提標改造投資為600萬元,增加運行水費為0.121元/t。
本污水處理提標改造在仔細分析污水處理廠運行現狀后,針對污水處理廠工藝特點和提標改造要求,通過采用合理的運行控制參數,采用非工程措施、生物處理措施、增加深度處理措施等,使得污水處理廠出水由一級B標提高至一級A標,而且使污水處理廠在旱雨季均能穩定達標,并降低曝氣鼓風機能耗。可為當前ICEAS工藝類的污水處理廠提標改造提供參考。