萬建平
(江西省南昌縣中洲聯圩河道堤防管理站,江西 南昌 330201)
水庫的主要功能在于管控水體,再與其他渠道相互連接實現水資源供給,水庫運作狀態如果出現問題,那么勢必會導致水資源供給出現不足,因此滲漏現象作為水庫質量常見的影響因素,被現代水庫工程高度重視,其多數會定期進行水庫除險加固工程,以此來消除滲漏對水庫質量的影響,此項工程中最為常見的技術為建立低彈模混凝土防滲墻。
某小型水庫工程位于河段上游,距離人口居住地8.0 km,根據該工程統計,其在擴建之后水庫壩體上方的集雨面積為18.4 km2。該工程河段總長7.15 km,河道比降13.03%。該工程因為運行時間較長,所以需要進行除險加固施工,工程設計的洪水重現期為100 a一遇,洪水位估算值為532.54 m,結合洪水位的水庫容水量為1081萬m3。該工程主要由大壩、溢洪道、輸水隧洞組成,其中大壩類型為土石壩,主要采用黏土材質構成,壩頂高程530.11 m,防浪墻頂高程為530.82 m,最大壩高42.11 m,壩頂長度138.00 m[1]。
為了保障除險加固工程的全面性,該工程首先對水庫大壩周邊的地質環境進行勘察,確認是否存在不利地質條件,因為此類因素也可能造成壩體滲漏。勘察結果顯示,水庫內部屬于剝蝕低山丘陵環境,地表被植被覆蓋,水庫周邊地形坡度范圍在15°~50°;庫區外露的地表巖性為侏羅系南園組第四段流紋質凝灰熔巖、凝灰巖,并且還含有少量的花崗斑巖脈;庫區內的水文地質條件相對簡單,主要包含兩種地下水,即孔隙水與基巖裂隙水,其中孔隙水主要分布在第四系松散堆積物和坡殘積層中,根據其長期的表現來看,孔隙水的水量會隨著季節變換而發生較大的落差;基巖裂隙水主要分布在基巖裂隙帶當中,主要依靠降雨補給[2]。
該工程在多年運行之下,因為地質環境的影響發生了幅度較大的不規則沉降,此時導致壩體防浪墻出現斷裂,導致迎水坡表面存在小范圍下陷,在此兩種表現之下說明該水庫壩體存在較大的滲漏現象。具體檢測來看該工程水庫壩體迎水面表層存在散浸現象,表面存在滲漏的可能性,而水庫左側的壩體存在大面積滲漏。此外,因為該壩體為土石壩,所以該工程還對其整體進行了土石壓實系數檢測,結果顯示壩體壓實度存在不足,整體綜合系數均要低于合理數值區間,所以說明該水庫的滲漏問題較為嚴重。
根據上述分析結果,該工程需要進行相應的除險加固施工,但為了保障此項施工的針對性,該工程先進行了方案設計工作,根據設計工作的結果來看,其一共擬定了3個方案,即薄型抓斗混凝土防滲墻方案、高噴防滲板墻方案、劈裂灌漿方案,下文將對這3個方案進行逐一分析,確認其各自優劣。
主要采用塑性混凝土在壩體全斷面上構建防滲墻,施工設備為薄型抓斗主機,該設備的最小作業面寬度為9 m左右。結合實際條件來看,該工程能夠提供的寬度只有6 m,所以不滿足薄型抓斗主機的作業需求,因此為了能夠使該方案運作,需要進行壩頂拓寬作業,此項作業需要將壩體兩端拓寬1.5 m。在滿足薄型抓斗主機作業需求的前提下,即可開始構建防滲墻。構建當中首先根據該工程防滲要求,防滲墻的厚度需要達到0.6 m,中心長度不可以低于140 m,塑性混凝土滲透系數為10-7~10-9cm/s,抗壓強度需要達到5 MPa,介于混凝土的養護期,抗壓強度形成周期為20 d。防滲墻的墻底需要插入壩基強風化基巖2 m以下。其次,針對上述壩體迎水面表層的滲漏問題,需要采用高壓旋噴灌漿進行處理,處理要求旋噴灌漿樁基樁徑為0.8 m;孔距為0.65 m,灌漿深度為27 m,噴漿壓力不可低于20 MPa,不可高于25 MPa。針對上述左側大面積滲漏現象,主要采用帷幕灌漿進行處理,帷幕灌漿的施工工序為:先通過高壓旋噴灌漿進行防滲墻構建,之后再對壩基采用帷幕灌漿施工,該施工成本預算為664.91萬元[3]。高壓旋噴灌漿示意圖如圖1所示。

圖1 高壓旋噴灌漿示意圖
首先對壩體全斷面140 m進行灌漿作業,灌漿方法主要采用單管高壓旋噴灌漿法,以此來形成相應的防滲墻,該方法的施工要求為:先構建孔距為0.65 m的旋噴樁,灌漿深度不可超出43 m,樁深不可低于0.5 m,噴漿時壓力不可低于20 MPa。其次再進行壩基帷幕灌漿作業,此方法可以統一在上述壩體兩個滲漏段上進行一致施工,該施工成本預算為645.71萬元[4]。
同樣先對壩體全斷面140 m進行灌漿作業,作業當中在壩頂處布置雙排孔,排距為1.5 m,第一排孔主要分布在壩頂上游面2.2 m處,孔距為5 m,孔深需要直線貫穿壩頂與壩底,之后對第一排孔進行灌漿作業,灌裝需要保障漿液能夠達到孔底,漿液材料為黏土漿,需要分兩次進行灌注;第二排孔孔距5 m,針對第二排孔需要進行劈裂灌漿施工,施工中起劈壓力為0.3~0.6 MPa,劈裂之后需要進行灌漿,灌漿壓力為0.05~0.50 MPa,灌漿流量需要進行控制,不可超過50~140 L/min,之后再進行壩基帷幕灌漿作業。該工程的總體費用為667.41萬元。
出于方便考慮,上述3項方案在此處將以A、B、C作為代稱。在上述分析基礎上可見A類防滲方案的施工流程顯然較為復雜,在成本上與其他兩者相差不大,在效果上薄型抓斗混凝土防滲墻主要采用塑性混凝土,那么結合上述分析可以說明,這種混凝土的性能相對較高;B類防滲方案主要采用先進設備來完成施工,在分析上其體現出施工周期較短,防滲效果良好、成本低的特點,但是缺點在于技術要求較高,工藝相對復雜;C類防滲方案主要能夠提高壩體的壓實度,在效果上要弱于上述兩項,而且體現出較高的技術要求,優點在于施工周期較短。
通過上述綜合分析,實例工程選擇了A方案作為主要施工方案,但是介于現代低彈模混凝土的應用,該工程要求將其中的塑性混凝土替換為
低彈模混凝土。
主要對低彈模混凝土的物理力學指標進行確認,根據該工程的計算成果,其要求采用二級配摻膨潤土來構建低彈模混凝土防滲墻,此舉可以降低塑性混凝土的強度與彈性模量,膨潤土的摻入量不可以超過30%。具體參數:28 d之內低彈模混凝土防滲墻的抗壓強度需要≥5 MPa,抗拉強度需要≥0.5 MPa,抗壓彈性模量為E=3000~5000 MPa。
依照上述物理指標進行低彈模混凝土的配置,配置原料包括水泥、膨潤土、骨料、外加劑,各原料的規格如下。
(1)水泥。采用復合硅酸鹽32.5R水泥,并對此水泥的物理性能進行檢驗,檢驗規范主要依照《通用硅酸鹽水泥》中的標準要求,檢驗結果達標。
(2)膨潤土。采用優質納基膨潤土粉作為膨潤土使用,此原料含水率為13.1%,液限400.5%,各方面性能表現良好,滿足實際施工需求。
(3)骨料。主要包括粗骨料以及細骨料,粗骨料為工程周邊原產碎石,細骨料為工程周邊原產河沙,為了保障骨料質量,該工程依照《水工混凝土施工規范》對兩者進行了檢驗,檢驗結果顯示達標。
(4)外加劑。為了提高低彈模混凝土防滲墻的性能,主要選用了YS型聚羧酸緩凝高效減水劑,以此可以提高低彈模混凝土的終凝速度,有助于工期縮短。YS型聚羧酸緩凝高效減水劑是一種常見的減水劑,其完全符合《聚羧酸系高性能減水劑》當中的各項技術指標,因此具有良好的應用價值。
在配置之后,實例工程對配置得出的低彈模混凝土防滲墻進行了實驗,實驗結果顯示防滲墻能夠在28 d之內達到5 MPa的抗壓強度,因此滿足了防滲工程的需求,具體強度為7.15 MPa,這種表現即使在實際應用當中出現偏差,也可以保障強度達標,所以說明該工程的低彈模混凝土防滲墻應用效果良好。實例低彈模混凝土防滲墻實驗詳情如表1所示。

表1 實例低彈模混凝土防滲墻實驗詳情