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環(huán)己醇精餾系統(tǒng)改造小結(jié)

2019-03-14 03:13:56訾文禮王美麗王月昶
中氮肥 2019年1期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

訾文禮,王美麗,王月昶

(山東亞科環(huán)保科技有限公司,山東 肥城 271605)

山東亞科環(huán)保科技有限公司環(huán)己醇裝置采用國產(chǎn)化水合法環(huán)己酮裝置副產(chǎn)的輕質(zhì)油、燃料油或混合油作為原料,處理規(guī)模為30kt/a原料油。原料油首先經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng)分離成輕、重2種組分,輕組分通過常壓精餾、變壓吸附、加氫等工藝過程生產(chǎn)環(huán)己烷產(chǎn)品,重組分通過減壓精餾、脫色等精制工序生產(chǎn)環(huán)己醇產(chǎn)品。實際生產(chǎn)中,由于以環(huán)己酮為原料的下游產(chǎn)品市場不景氣,為了采購原料便利,滿足系統(tǒng)生產(chǎn)負荷要求,公司采購了部分含有雜質(zhì)的原料油,所用原料組分復(fù)雜、組成多變,環(huán)己醇與關(guān)鍵雜質(zhì)的沸點和相對揮發(fā)度接近,又有大量共沸物存在,雖然設(shè)計時充分考慮了各種復(fù)雜因素,但實際生產(chǎn)中精餾出合格環(huán)己醇產(chǎn)品的難度還是相當大。后經(jīng)醇塔改造及工藝參數(shù)調(diào)整,系統(tǒng)運行狀況良好。

1 環(huán)己醇精餾系統(tǒng)工藝流程

環(huán)己醇精餾系統(tǒng)工藝流程見圖1,其工藝流程說明如下。

1.1 預(yù)處理系統(tǒng)

來自國內(nèi)各廠家的混合油(101)自罐區(qū)進入預(yù)分離塔(T101)精餾,其中環(huán)己酮沸點以下的低沸點物料(餾程70~90℃)于塔頂作為輕組分(102)采出,環(huán)己酮及其沸點以上的高沸點物料(餾程90~210℃)作為重組分(131)從塔底采出進入酮塔(T131)。

1.2 重油精餾系統(tǒng)

進入酮塔(T131)的重質(zhì)油,在酮塔頂分離出環(huán)己酮(132),酮塔釜液(133)經(jīng)酮塔塔釜出料泵(P133)加壓,進入醇塔(T132)精餾。醇塔精餾出的氣相物料進入醇塔冷凝器(E134),經(jīng)循環(huán)水冷卻后進入醇塔回流槽(V136),然后經(jīng)醇塔回流泵(P134)加壓后,一部分送入醇塔(T132)塔頂作為回流液,一部分作為環(huán)己醇產(chǎn)品(134)采出;醇塔冷凝器(E134)和醇塔回流槽(V136)內(nèi)的氣相物料則進入醇塔真空緩沖槽(V137),再經(jīng)醇塔真空泵(P137)抽真空后排入油氣回收系統(tǒng);醇塔(T132)底部物料經(jīng)醇塔再沸器(E135)加熱后回流入塔。醇塔釜液(139)經(jīng)醇塔塔釜出料泵(P135)加壓后,進入重組分脫色精餾工序。

圖1 環(huán)己醇精餾系統(tǒng)工藝流程簡圖

2 環(huán)己醇精餾系統(tǒng)原始開車運行情況

2016年6月1日,環(huán)己醇精餾系統(tǒng)開始投料試車,由于實際購買的原料較設(shè)計原料成分更復(fù)雜,經(jīng)預(yù)處理后進入重油精餾系統(tǒng)醇塔的物料中,有一不明物質(zhì)含量達6%,色譜分析顯示,該物質(zhì)峰緊跟環(huán)己醇峰后,試車過程中反復(fù)進行工藝調(diào)整也很難分離該雜質(zhì),環(huán)己醇純度最高只能達到95.10%,試車延續(xù)至2016年6月6日,仍然無法達到理想純度99.5%。原始開車期間環(huán)己醇精餾系統(tǒng)進料成分見表1。

表1 原始開車期間環(huán)己醇精餾系統(tǒng)進料成分 %

3 環(huán)己醇產(chǎn)品不合格的原因

我公司技術(shù)人員通過和原料廠家溝通,并且經(jīng)過質(zhì)譜分析驗證,確定進料中的不明物質(zhì)為N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)。DMAC在環(huán)己醇生產(chǎn)過程中,作為環(huán)己醇裝置中分離純苯、環(huán)己烷、環(huán)己烯的溶劑,與環(huán)己醇混溶且極易形成共沸物,很難分離,并且分離過程中環(huán)己醇損失較大,環(huán)己醇回收率較低。

4 應(yīng)對措施

確定不明物質(zhì)為N,N-二甲基乙酰胺后,我公司技術(shù)人員按照實際的原料(雜質(zhì))成分,據(jù)精餾原理提出了增加精餾塔高、增加精餾塔板數(shù)的改造方案,并通過與精餾填料廠家聯(lián)系和研發(fā)試驗驗證確定了具體的改造內(nèi)容及優(yōu)化措施。

4.1 醇塔改造

4.1.1 改造原理

醇塔精餾時,氣液兩相逆流接觸進行傳質(zhì),液相中的易揮發(fā)組分進入氣相,氣相中的難揮發(fā)組分轉(zhuǎn)入液相。醇塔頂部的回流分布管和槽式液體分布器對回流液進行均勻分布,下降的液相與加熱后上升的氣相物料通過新增的6m填料層時,沸點為160.84℃的環(huán)己醇首先蒸餾出來,沸點為166℃的N,N-二甲基乙酰胺則被頂部回流液壓在新增填料層的下部,經(jīng)過長時間的氣相上升和液相回流,醇塔頂部的環(huán)己醇逐步提濃達到國標優(yōu)等品要求,沸點相對較高的N,N-二甲基乙酰胺則被回流液逐步帶至塔釜,隨釜液進入后工序經(jīng)萃取離心機繼續(xù)提純,剩余重組分進入脫色精餾工序。

4.1.2 改造內(nèi)容

改造前醇塔的參數(shù)為:直徑1200mm,塔高36865mm;填料高度18m;設(shè)計溫度170℃,設(shè)計壓力0.18MPa/-0.10MPa。通過精餾填料廠家利用模擬軟件的計算,并充分考慮設(shè)計余量和極端情況,最終確定醇塔的改造內(nèi)容如下。

(1)在原醇塔上部新增一段長度為8m的塔體,塔高由36865mm增高至44865mm,塔直徑不變,封頭利舊。

(2)在新增塔體內(nèi)安裝新的回流分布器、液體收集器、填料支承,新增填料6m,即填料高度由18m增至24m、理論塔板數(shù)由45塊增至60塊。

(3)拆除原塔內(nèi)所有槽式液體分布器,據(jù)物料平衡模擬計算,更換新的槽式液體分布器。

(4)拆除原有的回流口對應(yīng)的回流分布器,并封堵原回流口,在新增塔體上設(shè)計新回流口。

(5)由于原塔土建基礎(chǔ)、設(shè)備裙座設(shè)計余量較大,滿足加高塔體后承重及強度方面的要求,故未進行加固。

改造后醇塔結(jié)構(gòu)如圖2所示。

4.2 調(diào)整工藝參數(shù)

工藝技術(shù)人員根據(jù)環(huán)己醇和N,N-二甲基乙酰胺的物理性質(zhì),將其溫度隨壓力變化的曲線疊加在一起,找出兩者不共沸點的狹小扇形操作空間,經(jīng)研發(fā)試驗反復(fù)驗證,確定了醇塔新的工藝操作參數(shù):塔頂壓力由原來的4kPa(A)調(diào)整到42kPa(A),塔底溫度由原來的106℃左右提高至145℃,醇塔回流比由原來的1.0提至1.1。

圖2 改造后醇塔結(jié)構(gòu)示意圖

4.3 改造效果

改造前后醇塔主要運行參數(shù)對比見表2。可以看出,環(huán)己醇純度由原來的約95.10%提至約99.71%,達到了國標優(yōu)等品的要求,醇塔釜液中環(huán)己醇/DMAC由原來的約4.61降至約2.0,醇塔分離效果明顯增強,產(chǎn)品收率也由原來的約80%提至約95%。總之,改造后環(huán)己醇精餾系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量易控制,經(jīng)濟效益明顯。

表2 改造前后醇塔主要運行數(shù)據(jù)的對比

5 結(jié)束語

山東亞科環(huán)保科技有限公司環(huán)己醇精餾系統(tǒng)原始開車過程中,由于采購了部分含雜質(zhì)的原料油,導(dǎo)致實際生產(chǎn)中系統(tǒng)精餾出合格環(huán)己醇產(chǎn)品的難度相當大,環(huán)己醇最高純度只能達到95.10%,企業(yè)效益遭受很大損失。后經(jīng)質(zhì)譜分析驗證,確認原料油中的雜質(zhì)為N,N-二甲基乙酰胺(DMAC),于是通過改造醇塔并配合調(diào)整工藝操作參數(shù),使環(huán)己醇產(chǎn)品純度提升至最高99.71%,產(chǎn)品純度均達到或優(yōu)于國標優(yōu)等品99.5%的要求,企業(yè)經(jīng)濟效益得到明顯提升。

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