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1000 MW發電機組真空泵冷卻水系統設計與優化

2019-02-22 00:54:56
設備管理與維修 2019年2期

尹 詩

(廣東粵電靖海發電有限公司,廣東惠來 515223)

0 引言

靖海電廠3#,4#機為東方汽輪機廠生產的1000 MW超超臨界機組,機組在凝汽器汽側抽真空系統中,設置了3臺50%容量、兩用一備的水環式真空泵。真空泵冷卻器冷卻水取自循環水(海水),每臺機組布置3臺循環水泵,運行方式(循環水泵開啟臺數)根據海水溫度決定。真空泵冷卻器的冷卻水從A,B側凝汽器循環水進水母管上引出Φ250×12 mm的管道,經過DN250 mm的隔膜閥后合為1根Φ273×7 mm的管道,在真空泵區域分為3根Φ140×8 mm的管道進入3臺真空泵(依次為A,B,C)的冷卻器。

1 真空泵運行存在的問題

真空泵冷卻器的冷卻水取自循環水進水母管,由于母管水壓低,而考慮到管道分壓、管道及附件的阻力損失和流動損失加上真空泵冷卻器本身的水阻,冷卻器的冷卻水量<30 t/h(現場實測),低于設計值的65 t/h,當換熱管堵塞時,冷卻器的換熱效果變差,對機組的安全運行和經濟效益都有較大的影響。

1.1 冷卻器的冷卻水壓力較低,換熱效果差

真空泵冷卻器冷卻水壓力較低(3臺循環水泵運行時為0.13 MPa,雙泵運行時不到0.08 MPa),海水里面的活的或死的貝殼軀體進入真空泵冷卻器取水管,造成真空泵冷卻器的進水室堵塞(圖1),換熱效果惡化,真空泵抽吸能力降低,冷卻器在運行中溫度容易升高至40℃,清理換熱器水室次數頻繁,尤其是在夏季循環水溫度較高時,換熱器及水室的清理頻率更高。

1.2 真空泵冷卻水分配不均勻

真空泵冷卻水母管依次經過A,B,C泵,由于真空泵位置不同致使冷卻水分配不均勻,特別是C真空泵距離母管最遠,由于被A,B真空泵“搶水”,冷卻水量最小。4#機的真空泵冷卻器由于位置及壓損的原因,相比于3#機更容易堵塞。

1.3 真空泵抽氣能力下降

真空泵冷卻器溫度較高,造成真空泵抽氣能力急劇下降,機組真空降低,從而增加機組熱耗,造成機組煤耗偏高。而且,真空泵冷卻器若經常清理,大大增加了設備維護人員的工作量,影響機組運行的安全及經濟效益。

圖1 換熱管內海生物寄生堵塞

1.4 管道腐蝕穿孔、聚集海生物

真空泵冷卻器的進、出水母管為DN250 mm的鋼塑管,在機組運行中檢查發現3#機進出水母管均已破損,造成海水泄漏,4#機外側循環水至真空泵冷卻水的彎頭也已破裂。反應出鋼塑管在使用中的耐久性較差。同時在機組檢修時,發現管道內附著較多的海生物,降低冷卻器的進水量。

2 改造原理

改造分為3部分:①通過加裝管道增壓泵,保證真空泵冷卻器在運行中足夠的冷卻水量;②在真空泵冷卻水進口處加裝節流孔,用來平衡3臺真空泵的冷卻水流量,且保證節流孔后的壓力穩定;③將冷卻水進、出水母管的材料更換為浸塑管,提高管道強度及耐腐蝕性能。

2.1 在供水母管上加裝增壓泵

在真空泵冷卻器供水母管上增加一臺管道泵對冷卻水增壓,提高冷卻水的流速,減少海水雜物在管道和冷卻器中的沉積的幾率,保證換熱管的熱交換效果,同時也減少冷卻器的清理頻率。為防止海水腐蝕,過流部分全部采用316L材料。為保證每臺真空泵冷卻器入口壓力0.2 MPa(設計值),同時考慮到增壓泵的高差(約3 m)和部分管道流阻,設計增壓泵的揚程≥25 m。為不影響機組安全運行的情況下對增壓泵檢修,在泵的進口設置手動隔膜閥,出口設置不銹鋼止回閥和手動隔膜閥,設置旁路管道和閥門。冷卻水母管改造如圖2所示。

2.2 在冷卻水進口處加節流孔板

在真空泵的冷卻水進口處加裝節流孔板,用于平衡3臺真空泵的冷卻水流量。真空泵冷卻水設計流量為65 t/h,按1.5倍的裕度,增加管道泵后需要冷卻水流量G≈100 t/h。計算過程:取通過節流孔板的流量G為100 t/h,海水的密度為1030 kg/m3,孔板前后壓差ΔP為0.2 MPa,計算得出節流孔板的孔徑為54 mm。

圖2 冷卻水母管改造后的布置

式中dk——節流孔板的孔徑,mm

G——通過孔板的流量,t/h

ρ——水的密度,kg/m3

ΔP——孔板前后壓差,MPa

2.2 改變冷卻水進、出水母管的材料

將冷卻水進、出水母管的材料更換為浸塑管,提高管道的機械強度和承壓能力,耐腐蝕能力得到加強。同時由于浸塑管內外表面硬度高且光滑,摩擦因數小,大大減小了海水中海生物沉積在管道內部的機會,保證冷卻水流量的充足。

3 改造方案

根據項目方案的分析,增壓泵的揚程選25 m,流量選G×3=300 t/h,根據水泵性能曲線,電機功率選用37 kW,接管尺寸Φ273×7 mm。增壓泵管道設置旁路。

為了合理分配冷卻水量,3臺泵的冷卻水進口處加裝Φ54 mm的節流孔。而考慮到增壓泵故障時,節流孔板布置在原進水管,會使本來就偏小的冷卻水量更小,影響到機組安全。可以作以下設計:在3臺真空泵冷卻器進口管(Φ140×8 mm)加裝DN100 mm的旁路,旁路包括隔離門以及Φ54 mm的節流孔,如圖3所示。

圖3 節流孔及管道布置

真空泵正常采用增壓泵管路運行、冷卻器進口旁路運行。增壓泵故障時,增壓泵旁路運行,冷卻器進口主路運行,恢復到改造前的運行狀態。管道上所有部件包括水泵、管道、閥門以及節流孔等材料均選用316L。

4 結語

3#,4#機真空泵冷卻水系統增加增壓泵與節流孔等設備及管道改造,費用大約每臺機組10萬元人民幣。改造思路簡單,費用低,通過加裝管道增壓泵可保證真空泵冷卻器在運行中足夠的冷卻水量,保證換熱管的換熱系數和熱交換量,真空泵的抽真空能力得到有效提高,可降低機組煤耗;同時減少真空泵冷卻器清理的頻率,可減少設備損耗及人工成本的支出,設備運行可靠性更高,具有非常優良的經濟效益,適合在沿海真空系統的行業中進行全面實施和推廣。

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