洪英勇
(福建省工業設備安裝有限公司,福建 福州 350001)
在機械設備加工制造領域,由于加工精度、加工效率等要求,部分機械設備需要滿足一定的移動定位要求,但受加工工件沖擊振動幅度大、工作環境惡劣等因素影響,機械設備加裝自動化定位控制裝置的成本較高,定位精度難以滿足機械加工需求,不得不采用人工調節的方式進行機械移動定位,不僅效率低下,而且存在一定的操作風險。電渦流傳感器是一種基于電渦流效應原理對被測體、探頭相對位置進行監測的一種傳感器。該類傳感器具有可靠性好、靈敏度高、抗干擾能力強、非接觸測量和響應速度快等特點,廣泛應用于大型設備軸振動、位移、轉速等參數的實時監測。本文以三輥卷板機定位改造為例,深入分析電渦流式轉速傳感器在機械定位中的應用,以期提高機械設備定位精度。
現有三輥卷板機三個輥軸呈品字形,上輥位于兩下輥中央位置,上輥軸在驅動裝置傳動軸的作用下帶動下輥軸運動,主驅動電機借助主減速機末級齒輪帶動下輥軸做旋轉運動,從而為板材卷制提供扭矩。待加工的金屬板經多次連續彎曲加工后,形成永久性塑性變形,進而加工為預期的圓筒型或圓弧型產品。在加工過程中,由于加工制作精度要求,需要操作工人手動調節上輥軸下壓位置,以滿足加工精度和加工效率要求。但在實際生產中,人工調節方式不僅效率低下,而且定位精度不高,可能出現調節不到位或過度調節的問題,進而影響了機械加工質量。
鑒于此,有必要借助電渦流轉速傳感器對原三輥卷板機進行改造。通過在傳動軸上安裝位置傳感器,實時監測傳感器的位移量并判斷上輥軸位置,從而達到準確定位的作用。
在實際應用中,由于三輥卷板機存在正轉、反轉的實際需求,而單個的傳感器難以準確判斷傳感器正反轉,也就無法實現自動定位的功能。針對該問題,在此次改造中,在三輥卷板機傳動軸上安裝一個自制感應體,在感應體兩側安裝兩個電渦流式轉速傳感器,兩個傳感器電位角互差90°,以此組成計數脈沖發生器,從而達到上輥軸位置實時監測的目的。經試驗,兩個傳感器組合能夠判斷傳動軸的方向及位移量,并輸出相應的增減脈沖信號,經逆計數器處理,能夠得到傳動軸實時角位移量,進而獲得上輥軸實時位置。當上輥軸位置與預設位置出現偏移時,控制器會自動判斷上輥軸當前狀態并發出相應的控制指令,從而實現三輥卷板機的準確定位。
電渦流式轉速傳感器由微處理器、位置傳感器、可逆計數器、顯示電路、程序存儲器和輸入輸出設備組成。
在本次改造項目中,微處理器選擇Intel公司生產的MSC-51系列8位單片機處理器8031.該型號處理器內置32根I/O線,即4個并行接口(P0、P1、P2、P3),其中,2根I/O線為全手工串行口,P0為雙向串行口,P1、P2、P3為準雙向串行口。P0和P2可用于外部存儲器的通信口,P0口作為邏輯地址和數據復用口。該處理器可通過編程實現4種不同的工作模式,有5個中斷源,可設置兩個優先級,能夠滿足三輥卷板機定位和控制需求。
采用電渦流傳感器最為重要的原因是其對油污不敏感,能夠實現非接觸式實時監測,滿足三輥卷板機上輥軸定位要求。本次改造中,采用三個電渦流式傳感器組合的方式進行定位監測,A、B傳感器位于渦輪副輸入軸側,主要實現上下輥軸位置監測,兩個傳感器電位角互差為90°。傳感器C作為基點傳感器,作為上輥軸位置判斷依據,當上輥軸提升到傳感器C位置時,控制器做出相應的壓輥、退輥、停輥和計數器清零指令,從而實現卷板機的自動化定位與控制。
可逆計數器的主要作用計樹來自于位置傳感器的增減脈沖,并與控制器預設數值進行比較,當數據一致時,計數器向控制器發出請求,控制器自動判斷輥軸位置并執行下一步動作。根據設備改造需求,可逆計數器選擇4路同步十進制計數器,計數行程為0~9999,滿足卷板機生產加工實際需求。
本控制系統由8031微處理器、74LS373地址鎖存器及外部存儲器27128組成,具備32K存儲空間和2個可編程芯片8255,其中,8255A通過集成動態驅動芯片連接輸入輸出設備;8255B連接A、B兩個傳感器,并接受可逆計數器信號輸入,當傳感器數據與計數器數據一致時,8255B向微處理器發出中斷請求。同時,傳感器C與8255B相連,當滿足中斷條件時,8255B發出中斷請求,并經微處理器判斷后由8255B執行相關動作。8255B可執行指令包括停壓輥、壓輥正輥、壓輥反輥、計數器清零。
電路板是控制系統的集成化,其印刷質量直接影響壓輥卷板機定位系統運行的可靠性與穩定性。因此,在線路板印刷制作時,應加強線路設計的優化,合理布局線路、方向和印刷工藝。印刷電路板分為三個區域,即模擬區、數字區與功率驅動區,在電路板設計時,應盡量將存在功能聯系的電子元器件聚集在一起,盡量減少線板走線。針對存在相互作用的電子元器件,如噪聲器件、大電流電路、開關電路等,應盡量遠離邏輯和存儲元件,避免因互相作用而影響控制系統的可靠性。為了提高線路板邏輯、存儲元件的抗干擾能力,應合理規劃、設計線路板地線的走線及面積,分開設置模擬區和邏輯區地線。在模擬區,地線可采用粗的線路,以閉環的方式設置邏輯區底線,降低地線信號對邏輯區的干擾。此外,針對主要的噪聲元件應采取必要的屏蔽措施,如晶體振蕩器等,可采取外殼接地等方式進行處理。
在本次機械改造中,傳感器精度受傳動齒數的影響,感應器齒數越多,其定位精度越高。然而,在定位精度和行程控制滿足要求的前提下,過度追求精度是無意義的,將過度占用計數器行程,因此,在感應器設計時,應在滿足定位和行程控制精度的前提下,盡可能降低感應器齒數。經試驗和測算,感應器齒數以4~6齒為宜。同時,感應體尺寸是獲取準確信號的基礎,本次改造所選用的感應體直徑為150mm,厚度為40mm,寬度為20mm,能夠捕獲并輸出穩定的定位信號。在傳感器安裝時,應準確控制傳感器與感應器間隙,可使用塞尺測量間隙,間隙過小時,感應器與傳感器易發生碰撞進而穩定性不高,當間隙過大時,傳感器信號輸出強度不足,定位精度不高,經反復試驗,感應器與傳感器精度以0.8mm~1mm為宜。傳感器與感應器安裝時,A、B傳感器應呈90°角,并固定牢靠。
三輥卷板機改造完成后,經安裝調試,其定位精度控制在0.1mm以內,滿足卷板機定位要求。經長時間生產運行,該系統具有較高的可靠性和穩定性,年穩定率約為97.8%,有效提高了三輥卷板機的生產效率,降低了勞動強度,取得了良好的經濟效益。