任我行
(中鐵二十二局集團第四工程有限公司,天津 301700)
現階段,地鐵站圍護樁施工普遍采用旋轉鉆機成孔技術,配置螺旋鉆桿及鉆頭,具有環保、適應地層能力強、使用方便等特點。但是如果施工時遇到基坑處于硬巖地質,旋挖鉆機成孔則較為困難。某軌道交通 7號線一期工程圍護樁階段為提高旋轉鉆機的成孔效率,根據施工現場具體情況,在硬巖地層條件下將潛孔鉆機與旋挖機相結合,采用旋轉鉆機進行成孔作業新技術,取得了良好的社會經濟效益。
南京軌道交通 7號線尖山路口站位于尖山南路與燕新路路口,沿尖山南路東西方向跨路口敷設,場地屬于崗地地貌單元,地形起伏較為平緩,地勢呈西高東低狀,鉆孔孔口標高為22.01~25.07m。
依據地下水的埋藏條件和賦存條件,本區地下水類型可分為孔隙潛水和基巖裂隙水。孔隙潛水主要賦存于回填土中,水量受降水影響明顯,一般水量不大,但在夏季豐水期時水量較大。基巖裂隙水主要分布于場地全~強風化巖層、基巖破碎帶及裂隙發育帶中,其上部普遍分布可塑~硬塑狀黏性土,其具有一定的承壓水性質。水量受風化、裂隙發育程度及連通性影響較大,總體上水量較貧乏。根據勘察資料顯示,擬建場地基巖埋深7~19.5m左右。場區上覆土層以人工填土、粉質粘土為主,下伏基巖以燕山期侵入巖閃長巖為主。中風化閃長巖巖石飽和抗壓強度范圍值為19.1~73.5MPa,平均值41.19MPa,最大可達163MPa,巖石抗壓強度高,圍護樁和工程樁進入該層位時,鉆進困難,應選擇合適的施工工藝。
圍護樁施工階段,旋挖鉆機成孔困難,根據施工現場具體情況,將硬巖地質條件下的旋挖樁成孔進行可行性研究,采用液壓潛孔錘破碎巖層,采用旋轉挖機進行成孔作業的新技術。節約了施工時間。
根據以往類似特點的基坑工程與工期等因素考慮,進行施工方案設計。標準段圍護結構采用φ1000@1400鉆孔灌注樁基+內支撐系統,根據地質情況,局部樁基距采用1200、1300mm,基坑深度16.8~19.1m,鉆孔樁嵌固深度2.5~3.5m,基坑豎向設置3道支撐(局部4道支撐),第一道支撐采用鋼筋混凝土支撐,支撐水平間距約9m,其余均采用φ609(壁厚I=16mm)剛支撐,支撐水平間距3m。
盾構井段圍護結構采用φ1000@1400(1300)鉆孔灌注樁+內支撐系統,基坑深度 17.5~20.7m,鉆孔樁嵌固深度 2.5~3.5m;基坑豎向設置3道支撐,第一道支撐采用鋼筋混凝土支撐,支撐水平間距約5m,其余均采用φ609(壁厚I=16mm)鋼支撐,支撐水平間距約2.5m。
潛孔鉆機主要具備操作方便、設備成本低、噪音小、巖層破碎效果好等特點。履帶式潛孔鉆機行走方便,可根據現場施工需要提前進行圍護樁范圍內巖層破碎。此外,可做到一次性布置潛孔錘孔眼,使潛孔錘破碎巖層具有可靠性定位性。
施工工藝如下:施工準備→樁位放樣→潛孔錘孔布置→潛孔錘鉆機就位→潛孔錘鉆機掏渣→旋挖鉆機就位→旋挖鉆進掏渣→成孔完成。
所有孔采用潛孔鉆機潛錘鉆進工藝,圍護樁中心布置孔徑為Φ100mm的潛孔錘孔眼,距中心孔300mm布設4個孔徑為Φ100mm的潛孔錘孔眼。每口圓形豎井周邊的攪拌樁數量約為80根,水泥摻入量按每延米50kg,水灰比為0.45:1-0.55:1。施工時嚴格控制下攪速度,動力頭工作電流指數不大于額定值,下攪時為防止沖頭處噴嘴堵塞,可通過中心管壓入少量漿液下攪,下攪到樁頂時開啟灰漿泵,水泥漿與樁端土充分攪拌達到設計樁后提升攪拌機,沖頭提升速度不大于 0.1~0.15m/min。為保證樁頭質量,實際樁頂應設計樁頂300~500mm。
鉆孔采用潛孔鉆機鉆進施工,圍護樁中心布置孔徑為100mm的潛孔錘孔眼,距離中心300mm布設4個孔徑為100mm的潛孔錘孔眼。開挖前在圓形豎井四周設置支距點,使吊桶的鋼絲繩中心與樁孔中心一致,完成 3循環后必須利用控制點進行精確定位。潛孔鉆機施工前,先進行圍護樁中心放樣,沿中心孔周邊布設4周邊孔,鉆進過程中時刻記錄潛孔鉆機鉆進壓力、地層分布等情況,通過孔口取出的芯樣判斷各類巖層及地下水位分布情況,進行成孔效率的統計。
潛孔鉆緊急鉆進時,中心孔完成后整體巖層出現破裂情況下進行周邊孔鉆進。如潛孔鉆機鉆進時出現巖層含水的情況,確保巖層破裂效果。待液壓潛孔錘破碎巖層,再采用旋轉鉆機進行成孔作業。此外,潛孔鉆進時應時刻注意潛孔沖擊器通暢情況。
鉆頭的選擇要根據地層、鉆機性能等多方面進行考慮,結合項目實際情況,采用徐工 360旋挖鉆機。采用雙層底旋挖鉆斗形式以便清孔。根據超前地質資料顯示,部分樁基地層中存在孤石,說明巖面傾斜度較大,旋挖鉆挖至孤石巖面與地質資料進行對比,確認鉆孔達到孤石地層處換牙輪鉆沖孔。旋挖鉆進巖面后對渣樣進行觀察分析,進入巖面換用牙輪鉆沖孔。準備相當于 2倍樁孔體積的泥漿池,需注意的是,要確保泥漿的相對密度、膠體率等指標合格后方可使用。
由于地層變化復雜,項目鉆進中擬定0.5m取渣樣本,與設計提供的地質報告對比。項目部根據實際鉆進速度調整進尺速度,實際工程中遇到硬質地層時應減速慢性,如遇到硬塑層則可以快速旋轉鉆進,注意對泥漿指標的控制。
根據現場牙輪磨損情況,對牙輪角度進行微調,最大限度地擠壓巖層減少牙輪磨損。孤石鉆進中截齒磨損嚴重,采用傳統的電弧焊接易使牙輪受力不均,因此施工采用CO2保護焊接截齒,氣保焊外觀成型與內部質量很好,提高了牙輪的使用壽命。此外,施工過程中應加強巖層取樣,及時與地勘單位溝通,根據實際情況調整鉆進速度,為旋轉鉆進在硬巖中施工提供施工經驗。
根據施工過程中控制分析及記錄統計,旋挖樁成孔時間明顯縮短。尖山路口站圍護結構旋轉樁設計361根,未使用潛孔錘前完成100根,平均進度指標為1.45根/天,故障率為10.3天/次,使用潛孔錘后完成261根,平均進度指標為3.5根/天,故障率為18天/次。節約施工時間明顯,樁體檢測效果良好。
項目部在施工中采用硬巖下大直徑圍護樁快速成孔施工技術,達到萬元產值綜合能耗,為項目節約成本184余萬元。
目前深大基坑工程大直徑圍護樁基施多采用旋挖樁施工工藝,對圍護結構施工的工期造成不利影響,而采用潛孔鉆機配合旋挖鉆進進行圍護樁成孔施工,為明挖基坑施工提供有力的工期保證,具有明顯的經濟效益,值得在今后的類似工程中被推廣運用。