夏勝全 王普林
(南京地鐵運營有限責任公司,江蘇南京 210000)
隧道滲漏水是地鐵運營維護中比較常見的問題,而礦山隧道拱頂噴水卻不常見,屬于疑難病害。由于拱頂噴水嚴重影響接觸網安全,威脅地鐵運營。因此分析隧道拱頂噴水產生的原因,根據噴水產生的原因采取相應的治理措施顯得十分重要。
本文通過分析礦山隧道拱頂噴水的原因,根據二襯脫空的情況,采用注漿填充的方式,實現了對隧道結構的加固和堵漏,解除了安全隱患,以期為其他地鐵運營維護時進行二襯脫空漏水治理提供借鑒。
該區間位于市政道路下方,區間設計為左右線分離的單洞單線隧道,隧道采用礦山法施工,拱頂覆土厚約18 m,區間標準斷面圖如圖1所示。

圖1 隧道標準斷面圖
區間所屬地貌單元以長江階地為主,地形稍有起伏。區間穿越地層主要為K2p-1層強風化巖、K2p-2層中風化巖,詳如表1所示。

表1 地層性質
地鐵工務人員巡檢發現隧道拱頂滲漏,滲漏點位于接觸網上方,影響接觸網使用,隨后組織人員進行維修。維修擬采用聚氨酯進行高壓注漿,當打設注漿孔,鉆至約8 cm深度時,突發大水,呈噴射狀。于是立即采取應急措施,為了不影響第二天地鐵運營,用木塞進行了強行封堵臨時處理。
隧道二襯設計厚度350 mm,鉆孔至80 mm深時出現噴水,說明二襯脫空,且脫空量較大。二襯脫空形成空腔,防水板滲漏導致地下水匯集于此形成水囊,當二襯被打穿時產生了噴水的現象。分析二襯脫空的原因,大概有以下幾個方面:
1)初支表面不平整,防水板與初支不密貼;2)澆筑拱頂混凝土時,由于泵送壓力或澆筑方式等問題,導致拱頂沒有充填到位,留下空洞;3)端頭模板拼接不嚴實,造成接縫處漏漿、跑漿,在拱頂形成空洞;4)拆管過早,或者泵送口封堵不當,拆除輸送管后,混凝土流失,形成漏斗狀空洞,造成拱頂襯砌脫空;5)臺車底部支撐不牢,在混凝土強度達到設計強度之前,發生下沉、變形,導致二襯背后出現脫空。
隧道二襯脫空造成拱頂滲漏、噴水,首先要對二襯背后脫空進行注漿充填,然后要進行堵漏。
根據加固和堵漏的需要,初步擬定三種方案,三種方案的比選如表2所示。

表2 聚氨酯、環氧、水泥漿對比
根據三種材料的優缺點,最終選擇先采用水泥漿進行填充加固,然后采用環氧進行補強、堵漏。如果水量較大,無法控制,則立即采用聚氨酯注漿堵漏。水泥漿和環氧參數見表3,表4。

表3 水泥漿的物理力學性能

表4 環氧的力學性能 MPa
1)在隧道拱頂脫空的兩側拱腳位置,各打設2個32的泄水孔,并將水引至道床排水溝。
2)沿噴水孔四周60 cm與30 cm布孔,孔徑為32mm,共8個,如圖2所示。孔深約350mm,至二襯與防水板之間,不打穿防水板。

圖2 注漿布孔示意圖
3)先采用水泥漿注漿填充,然后采用環氧注漿進行加固補強,當壓力持續升高時停止注漿。如果出水量過大或者無減弱趨勢時,立即用聚氨酯注漿,然后采用環氧注漿,見圖3。

圖3 拱頂注漿施工
4)待注漿結束,漿液凝固后,取出原封堵木塞,采用水泥和環氧對該孔進行封堵。
5)拆除注漿球閥和注漿管,對表面進行清理。
6)施工過程中,應準備直徑32 mm、長45 cm的木塞若干,以備突發緊急情況時封堵注漿孔。
1)在拱頂脫空治理的過程中,加強了對隧道病害的巡查。注漿期間隧道表觀狀態良好,表明注漿未對結構造成損傷;
2)解決了隧道拱頂滲漏的問題;
3)注漿結束后,采用地質雷達進行檢測,檢測結果表明加固治理效果良好,二襯背后脫空已經充填密實。
拱頂二襯脫空是目前礦山隧道施工普遍存在的質量問題。二襯脫空,一方面改變了隧道的受力,直接影響隧道的安全性能;另一方面可能導致拱頂滲漏、噴水或者其他結構病害,對地鐵安全運營構成嚴重威脅。治理原則,一是要對二襯脫空進行填充,二是要對滲漏水進行封堵。
1)對于二襯脫空以及脫空造成的滲漏、噴水,可以采用本文所述的治理方案,進行注漿加固。注漿之前,應在拱腳打設泄水孔,防止注漿時壓力過大造成結構損傷和人員傷害,同時有利于二襯背后排水。2)拱頂脫空治理,宜先采用水泥漿進行填充,然后采用環氧進行加固,既能起到填充二襯脫空的作用,也能起到加固、堵漏的作用。注漿只是一種補救措施。如何防治二襯脫空的關鍵是,在施工過程中要嚴格把好質量關,施工結束后宜進行無損檢測,及時發現問題、解決問題。