郭思鵬



摘要:本文以國內某660MW燃煤機組為研究對象,針對其脫硝出口NOx濃度分布不均、氨逃逸濃度超標、空預器結垢堵塞等問題進行試驗研究,經過對脫硝系統噴氨格柵手動閥門的多次優化調整試驗,A側脫硝出口NOx濃度離散度降為14.97%,B側脫硝出口NOx濃度離散度降為13.94%,均勻性得到明顯改善,氨逃逸濃度顯著降低。
關鍵詞:SCR;空預器堵塞;噴氨調整
1.引言
由于脫硝系統布置方式及運行狀況等因素的影響,很多火力發電廠常常出現脫硝出口NOx濃度分布不均[1],尾部煙道中氨逃逸等問題[2],極易導致空預器的堵塞,危及機組的安全運行[3]。如何解決上述問題,已經成為近年來的研究熱點。
2.研究對象及試驗方法
本文以國內某660MW燃煤機組為研究對象,針對其超低排放改造后出現的NOx排放濃度瞬時超標、空預器壓差明顯升高等問題,進行試驗研究。
以脫硝出口NOx濃度的離散度來評判其均布情況,當離散度Cv≤15%時,視為符合要求[4]。
3.試驗結果及分析
在100%BMCR工況下,對脫硝出口測試斷面NOx濃度及各測孔內煙氣中氨逃逸濃度進行了分布測試。
通過實測數據計算,A側脫硝出口NOx濃度分布較好,但均值偏低,且氨逃逸濃度嚴重超出設計要求(≤2.28mg/Nm3);
B側脫硝出口NOx濃度離散度為40.67%,分布嚴重不均。氨逃逸濃度均值為2.37mg/Nm3,超出設計要求(≤2.28mg/Nm3)。
根據摸底測試數據及現場實際情況,制定如下調整方案:
將A側脫硝系統供氨母管閥門開度關小20%,減小A側噴氨總量,暫不調整A側噴氨格柵各支管開度。
經過調整,A側脫硝出口NOx濃度測試結果如下:
經計算A側脫硝出口NOx濃度分布不均勻度為11.3%,符合要求。
對A側煙道各測孔內煙氣中氨逃逸濃度進行了測量,測量數據見表9。
經過調整后A側氨逃逸濃度顯著降低,均值為2.02mg/Nm3,達到設計要求(≤2.28mg/Nm3)。
根據摸底測試數據,有針對性地對B側噴氨格柵支管閥門開度進行調整,經過多次調整后,達到預期的效果,主要調整操作如下:
(2)第二次調整后B側脫硝出口NOx分布情況
對各測孔內煙氣中氨逃逸濃度進行了測量,測量數據見表10。
第二次調整后B側脫硝出口NOx濃度分布不均勻度為12.16%,NOx濃度值在24.46-40.49mg/Nm3之間,均值為32.02mg/Nm3,平均氨逃逸濃度為1.62mg/Nm3,達到設計要求(≤2.28mg/Nm3),NOx不均勻度達到預期的目標值(≤15%),不再進行調整。
4.結論
在100%BMCR工況下,對國內某660MW燃煤機組脫硝系統進行噴氨調整試驗研究,結論如下:
(1)A側SCR反應器均勻性良好,但NOx濃度控制偏低,導致各點氨逃逸濃度偏高,將A側供氨母管閥門開度關小20%,使A側氨逃逸濃度降為2.02 mg/Nm3,脫硝出口NOx濃度不均勻度降為11.3%。
(2)B側反應器出口NOx濃度分布嚴重不均,通過噴氨優化調整,B側脫硝出口NOx濃度離散度由40.67%最終降至12.16%,達到預期目標(≤15%),最高氨逃逸濃度由4.45mg/Nm3降至1.89mg/Nm3。
參考文獻
[1]胡勁逸. 基于氨逃逸濃度場的SCR噴氨協調優化控制[D].浙江大學,2015.
[2]麻紅寶,張明河. 燃煤電站脫硝噴氨調整優化試驗研究[J]. 現代制造技術與裝備,2015(02):22-23.
[3]包文運,劉國富,沈德魁. 燃煤電站SCR系統AIG噴氨調整優化效果分析[J]. 科技資訊,2018,16(05):53+55.
[4]王鵬. SCR熱態噴氨優化調整方法及應用[J]. 河南電力技術,2017(04):1-4+9.