胡進寶,祁鳳琴,劉想成
(金川集團股份有限公司,甘肅 金昌 737100)
自動化聯鎖控制技術基于可編程邏輯控制器PLC系統和DCS分散控制系統。PLC是專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作系統,它采用一種可編程的存儲器,在其內部存儲執行邏輯運算、順序控制、定時、計數和算數運算等操作命令,通過數字量或模擬量的輸入輸出來控制各種類型的機械設備,從而達到遠程控制的目的[1]。DCS控制系統以微處理器為基礎,網絡是系統的中樞神經,DCS系統通常采用國際標準協議TCP/IP,它是安全可靠雙冗余的高速通訊網絡,系統的擴展性和開放性非常好,目前在電力、冶金、石化等行業都獲得了廣泛應用[2]。
(1)自動化聯鎖遠程控制技術在鎳電解凈化碳酸鎳制作和鐵渣生成工藝流程中的應用。本車間凈化碳酸鎳制作工序和鐵渣生成工序改造之前加溫主要由崗位人員手動調節蒸汽閥門來控制。生產蒸汽溫度一般在100°以上,手動控制閥門一方面存在不安全隱患;另一方面人為手動控制存在不穩定因素,若鐵渣生成加溫達不到90°,則黃鈉鐵礬生成不充分,造成鎳離子隨黃鈉鐵礬渣而流失,影響鎳的回收量及后續的工藝生產。若碳酸鎳溫度低,則影響碳酸鎳沉降速度進而上清液鎳離子升高;有時溫度已達到生產要求,但是還在持續加溫,則造成生產蒸汽的浪費,提高了生產成本。
車間通過在鐵渣生成系統蒸汽加溫管道加裝4臺DN80的調節閥和溫度變送器4套,設置控制溫度為75℃~80℃,通過對上位工控計算機進行系統組態,實現了溫度和閥門的聯鎖控制,崗位人員能夠根據生產需要在控制室進行調節。通過一段時間的摸索,首先設定溫度為80℃,發現黃鈉鐵法生成不充分,然后將溫度調整為83℃、85℃,最終發現溫度為85度時,黃鈉鐵釩生成充分且蒸汽消耗量低,降低生產蒸汽單耗約0.52t/t.Ni。
(2)自動化聯鎖遠程控制技術在鎳電解凈化除鈷工藝流程中的應用。鎳電解凈化生產過程中,除鈷電位需調節氯氣的通入量來控制,同時除鈷前液pH的穩定對除鈷工序電位的控制有一定的影響,將除鈷前液pH值穩定控制在4.6至4.9,除鈷電位穩定控制在1070mv,才能滿足后續工藝技術條件。傳統的電位控制是通過人工手動調節氯氣閥門來控制,這樣操作既存在安全隱患,又不能精確控制氯氣通入量,容易引起崗位工藝技術條件波動,造成生產質量波動頻繁、關鍵工藝指標渣含鎳高、純堿等材料消耗量大,直接影響車間鎳直收率和生產成本的控制。通過在除鈷氯氣管道加裝自動調節閥和電位計,將電位和調節閥通過系統組態實現互相連鎖,設置電位控制值為1070mv,當除鈷電位高于1070mv時,氯氣調節閥自動調節,減少氯氣通入量;當除鈷電位低于1070mv時,調節閥自動動作增加氯氣通入量。實現除鈷電位的聯鎖遠程控制后,2017年車間鈷渣日平均產出量20.14噸,渣含鎳由34.28%可下降到33.5%,每天可多回收鎳20.14*(34.28%-33.5%)=157kg,則年可回收鎳量157kg/d*365d=57.3tNi,若鎳電解加工成本按4800元/tNi計,每噸電鎳銷售價為10萬元,則年可增加銷售收入57.3*(10-0.48)=545.5萬元。
(3)自動化聯鎖遠程控制技術在鎳電解凈化造液工藝流程的應用。造液槽內通過增加空氣環管鼓風脫銅,初始設計鼓風時間和鼓風頻次由崗位人員手動控制調節,但由于人為控制的隨意性和不穩定性造成溶液在槽中循環流動性差,槽內溶液離子分布不均勻、銅析出后很快就會在陰極區內造成反應離子的降低,使陰極發生濃差極化,降低造液反應效率,造成造液補鎳脫銅析氫效率不高和海綿銅渣含鎳居高不下。為了提高造液反應效率,車間通過試驗研究,對造液風管道的走向和管徑重新進行了設計改造,同時加裝了自動控制裝置,包括調節閥、壓力變送器等自控儀表,實現了吹風的自動控制,通過系統組態,設有自動模式和手動模式兩種操作模式。自動模式下每臺調節閥共有六組數據可供設置,即崗位人員分別輸入六組數據,每組數據包括:閥門打開起始時間、持續時間、閥門開度值。當時間到設定時間后,閥門自動開啟,持續時間結束后自行關閉。當現場需要檢修作業時轉換為手動模式,在手動模式下崗位人員輸入閥門開度值,閥門自動開啟,需要關閉時,輸入閥門開度值為0%即可。
近年來,各級部門對安全生產高度重視,在鎳電解生產過程中通過自動化遠程聯鎖控制有效實現了關鍵控制點的聯鎖閉鎖,從根本上消除了安全隱患,降低了事故發生率。
(1)自動化聯鎖控制技術在凈化余氯吸收環保設備的應用。我車間余氯吸收自動控制系統控制方式單一,沒有備用應急電源和控制系統,現場環境對控制系統的腐蝕嚴重,造成控制系統運行不穩定,一旦DCS控制系統死機,UPS電源未能及時啟動,造成環保設備停車的故障,對現場生產穩定和人員安全帶來很大安全隱患。車間通過研究討論,對余氯吸收DCS控制系統加裝UPS應急電源,同時增加一套備用控制系統,一旦余氯吸收控制系統突然失電或系統故障跳車,UPS應急電源會自動投入為備用控制系統供電,保證環保設備正常運行,保障現場作業人員的安全性和生產的穩定性。
(2)自動化聯鎖控制技術在關鍵設備安全監測方面的應用。在鎳電解凈化生產過程中,設備經常處于連續高速運轉狀態,由于生產緊張,檢修時間有限,因此增加了設備故障發生率。利用自動化聯鎖控制技術可有效解決這一問題,對現場關鍵設備的電壓、電流、溫度、轉速等重要參數進行監控,并設置參數有效區間,當實際參數超出設置區間時自動報警,提示崗位人員及時進行處理,降低設備故障率,有效提高設備運行效率。
綜上所述,自動化聯鎖遠程控制技術在鎳電解凈化生產過程中通過對關鍵工藝參數的控制,避免了崗位人員操作的隨意性和不穩定性,改善了現場作業環境、有效減輕了職工勞動強度、提高了生產作業效率。隨著自動化遠程控制技術的持續快速發展,未來會在鎳電解生產過程中得到更廣泛的應用。