吳禮旺
(南京鋼鐵聯合有限公司第二煉鋼廠,江蘇 南京 210000)
在連鑄保護澆鑄過程中,鋼水和空氣中氧氣接觸會發生,增加鑄坯產品氧化物含量,不利于產品質量的提升。在連鑄保護澆鑄工藝中,防止鋼水被二次氧化是緩減環節。但就目前發展現狀而言,仍然存在一系列問題亟待解決,嚴重限制了鋼產品合格率對提升。基于此,本文結合實際案例,對連鑄保護澆鑄改進做了如下分析。
某金屬加工廠現有100t在頂底復吹轉爐4座,LF精煉設備3套,158mm×158mm五機五流方坯連鑄機3臺,主要生產低合金鋼和普碳系列鋼。連鑄保護澆鑄中主要采用了固體保護的方式,其主要目的是隔絕空氣,避免空氣中的氧氣和高溫鋼水發現氧化反應,降低鋼產品的雜志,提升合格率。具體連鑄保護澆鑄工藝為:在鋼包到中間包、中間包到結晶器等裸露部分,用保護渣覆蓋,降低空氣中的氧氣和高溫鋼水接觸的幾率,防止發生二次氧化。
就該連鑄保護澆鑄工藝而言,在正常澆筑時熔池的深度為1200mm,鑄坯厚度可達250mm,寬度在800mm~1000mm之間。在具體生產過程中,存在的問題包括以下幾個方面:
(1)鋼水二次氧化仍然嚴重。在中間包開澆是整個連鑄保護澆鑄工藝的核心環節,但受到吹氬系統不完善因素的影響,各個班組吹氬操作規范存在較大的差異性,比如:中間包覆蓋劑加入量不均勻,在進行中間包快換操作時,并沒有覆蓋劑保護,高溫鋼水氧化問題一直存在,二次氧化和增N量仍然比較嚴重,連鑄增N的質量分出甚至大于10×10-6,鑄坯的合格率不足30%。
(2)長水口機械手不夠先進。就該廠連鑄保護澆鑄工藝發展現狀而言,長水口機械手使用年限比較長,在生產中存在很多缺陷,難以有效控制二次氧化和增N現象。此外,壓力不足導致長水口和鋼包下水口難以實現密切接觸,在連鑄保護澆鑄過程中頻繁發生長水口晃動現象,而在鋼水注流的作用下,在長水口和鋼包下水口之間會形成負壓,空氣進入,導致鋼水發生二次氧化和增N。
(3)長水口結構設計不合理。長水口結構設計不合理,也是連鑄保護澆鑄工藝中引發二次氧化和增N的主要原因。目前該鋼材長水口為直筒型結構,只能在中間包鋼液面以上進行澆筑,當鋼包開澆以后,再下降到鋼包插入鋼液面以下,容易在中間包中形成鋼水卷渣,進而增加鋼水和空氣接觸的面積,致使高溫鋼水二次氧化和增N的問題發生[1]。此外,原有放水口密封不嚴,或者密封墊圈在使用過程中,發生變形、松弛、破損等,導致接觸面存在間隙,使得空氣進入引發二次氧化和增N。
(4)中間包鋼液面翻騰比較嚴重。在連鑄保護澆鑄過程中,當鋼水進入中間包到包底以后,再反彈回流到鋼水液面,會在沖擊區域發生鋼水沸騰現象,和空氣接觸后,會發生二次氧化,從而降低產品品質。目前連鑄保護澆鑄工藝中,使用了分體式浸入式水口,在生產過程中,受到上下水口板件吹氬管路堵塞和漏氣的影響,在澆筑時密封效果降低,水口板間吸氣或者水口破損,都會導致空氣進入,進而引發二次氧化。
(1)增加中間包包蓋吹氬裝置。在中間包烘烤結束到開澆前,如果缺乏完善的保護措施,則會導致大量空氣進入中間包,進而發生氧現象。因此,為解決此類問題。連鑄保護澆鑄時,在中間包覆蓋劑加入之前,為防止二次氧化現象的發生,重新增設了中間包包蓋吹氬裝置。但中間包烘烤結束后先打開再吃吹氬管路,并增加氬氣壓力,以高速吹氬氣的方法,對中間包進行全面吹掃,將中間包中的空氣全部排出,以便在中間包中形成一個氬氣保護層,直到中間包噸位上升到55t以后,再用覆蓋劑進行全面覆蓋,此后關閉吹氬裝置,以免在連鑄保護澆鑄過程中,高溫鋼水和空氣直接接觸,進而達到降低首開澆鋼水二次氧化和增N現象,提升鋼產品生產質量。
(2)全面改造長水口機械手。在連鑄保護澆鑄過程中,鋼水對長水口會造成一個較強的沖擊力,發生了多起長水口脫落現象,嚴重影響了連鑄保護澆鑄生產效率和質量。此外,由于長水口機械手頂升壓力比較小,在澆鑄過程中,經常發生長水口和鋼包下水口接觸不嚴的問題,導致大量空氣進入,進而引發鋼水二次氧化和增N現象。針對此類問題,機械工程設計方提出改造長水口機械手的目的。
(3)對長水口進行全面改進。在該鋼材連鑄保護澆鑄過程中,長水口有2種結構形式,一種是直筒型長水口,另一種是浸入式開澆長水口,二者各有特性。此外,長水口溶劑的增加,可降低空氣被注流壓縮后反作用力,此種作用力不足以將長水口和鋼包下水口分離開來,鋼水也就無法形成逆向運動,進而避免了長水口脫落或者溢鋼現象的發生。
在長水口的上端也要加裝吹氬裝置,以便在澆鑄過程中,形成氬氣保護罩,避免空氣進入引發二次氧化,提升鋼產品澆鑄保護效果。此外,還要對長水口密封墊層進行改進,將墊層形狀改變為平狀加厚密封墊片,確保鋼包下水口和長水口碗口地面接觸的緊密性,避免存在漏氣現象,提升氬氣保護效果,保證密封件的穩定性。
(4)合理設置穩流器。在連鑄保護澆鑄過程中,合理設置穩流器,可有效避免中間包沖擊區域鋼液面翻滾現象的發生,降低反彈注流對中間包鋼液面的沖擊,此外,浸入式開澆長水口下部增加,也可以起到緩減鋼流沖擊速度的作用,避免鋼流直接沖擊包液面,控制中間包鋼液面翻滾程度,降低鋼水二次氧化和增N現象的發生。
通過采用上述改進措施后,連鑄保護澆鑄過程中,二次氧化和增N現象得到了明顯改善,鑄坯合格率大幅度提升,不但提升了生產效率,保證了經濟效益,而且減輕了工作人員勞動強度。低碳鋼中Al的質量分數在300×10-6~500×10-6之間,滿足低碳鋼生產相關工藝和標準的要求。品種鋼中N的質量分數從改進前的36.42×10-6降低到改進后的30.64×10-6,連鑄過程增N的質量分數,從改進前的8.6×10-6降低到改進后的5×10-6,超低碳汽車用鋼成品N質量分數控制在18×10-6以內,有效滿足了不同鋼種生產的需求。
綜上所述,本文結合實際案例,分析了連鑄保護澆鑄工藝改進,分析結果表明,為最大限度上提升連鑄保護澆鑄工藝水平,需要從鋼包注流、中間包沖擊區域、開澆期鋼水、中間包注入流等能和空氣接觸的區域采取一系列保護措施,避免在連鑄保護澆鑄過程中,高溫鋼水和空氣,而發生二次氧化現象,減少成品鋼中N的質量分數,提升鑄坯合格率,降低安全事故發生的概率,為進一步提升產品質量和生產的安全性奠定堅實基礎。通過改進效果分析可以看出,采用上述改進措施,符合目前鋼材連鑄保護澆鑄工藝落后,質量不高的要求,值得大范圍推廣應用。