譚 強,史建鋒
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏石嘴山753200)
目前氯堿行業仍有部分鹽酸合成生產工序人為手動進行點火,無形中加大現場人員操作強度,沒有實現生產過程自動化,存在生產安全隱患,有必要進行技術改造,實現以人為本的本質安全。 氯化氫合成爐自動點火裝置技術成熟,目前已廣泛應用于氯堿行業中,而最新安全管理規范規定加熱爐點火操作時禁止人員進入點火現場。
(1)GB 50493-2012 石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范,氫氣為甲類可燃氣體。
(2)GB 50016-2014 建筑設計防火規范,含氫氣廠房為甲類防火廠房,氯化氫(鹽酸)生產裝置為甲類防火廠房。
(3)根據GB 50160-2014 石油化工企業設計防火規范,甲類廠房生產設施距明火距離大于30 m,生產現場不允許出現明火,為此需要依靠自動點火裝置來解決手工點爐而產生現場明火問題。
(1)葫蘆島方大錦化集團屬民營企業,燒堿產能為42 萬t/a,氯堿分廠離子膜燒堿產能12 萬t/a,單臺產能1.5 萬t/a 的離子膜電解槽8 臺。該廠兩套石墨合成爐自動點火裝置2013 年投入使用。至今2 套自動點火裝置運行一直使用良好,技術先進、安全可靠,點火成功率100%。
(2)山東濱化集團屬股份制企業,燒堿產能為60 萬t/a,離子膜燒堿產能24 萬t/a,單臺產能2 萬t/a的離子膜電解槽12 臺,該廠石墨合成爐自動點火裝置2008 年先后投入使用7 套自動點火裝置,7 套自動點火裝置運行一直使用良好, 點火成功率100%。
(3)山東鋁業集團氯堿廠屬國有企業,燒堿產能為18 萬t/a,該廠四套石墨合成爐自動點火裝置2013 年投入使用2 套,4 套自動點火裝置運行一直使用良好,點火成功率100%。
(4)上海氯堿華勝化工廠屬大型國有企業,離子膜燒堿產能為72 萬t/a,該廠兩套石墨合成爐自動點火裝置是2011 年投入使用,2 套自動點火裝置一直運行良好,點火成功率100%。
氯堿行業鹽酸合成正常生產過程中,先對氫氣純度進行分析化驗,純度達到生產點火工藝控制指標時,將氫氣通入爐膛,緩慢通入空氣進行點火,然后緩慢關閉空氣閥門,通入氯氣進行配比燃燒,現生產過程沒有實現生產過程自動化,存在生產安全隱患,對人身安全存在較大威脅,有必要對合成爐點火系統進行技術改造, 實現合成爐自動點火系統,減少現場操作人員勞動強度,確保人身安全。
2.2.1 系統簡介
中國氯堿合成爐自動點火技術用于工業化生產是從2007 年開始,目前國內使用約120 套。根據考察了解及相關資料介紹,專業進行氯氫合成爐自動點火裝置研發的技術及控制過程基本相同,都是經由PLC 系統(或DCS)上的點火程序幫助用戶遠程一鍵操作,實現氯氫合成爐點火的完全自動化:點火槍點火、爐膛點火、氯氫點火、氯氫最終充分燃燒,氯+氫自動配比、對生產過程的安全聯鎖保護,自動化水平提高,減少現場人員的操作,實現以人為本的本質安全。
2.2.2 系統組成
每臺合成爐對應一套自動點火控制系統:含插入式點火槍一套、外置式火焰檢測系統一套、相應的氣體輸配系統、防爆控制箱一套。每套系統均滿足裝置的防爆, 點火槍及火焰檢測器均為防爆設計,防爆控制箱符合防爆等級ExdIICT4 要求。
2.2.3 點火流程簡介
首先向合成爐通入氮氣進行置換,合格后,通入氫氣與壓縮空氣,點火槍打火點爐(如在點火槍打火5 s 中后火焰仍未點著,則聯鎖,關閉氫氣、空氣閥門,通入氮氣進行重新置換),火焰燃燒后,點火槍停止打火,緩慢減少空氣,緩慢通入氯氣,直到空氣閥門關閉,點火過程結束。之后通過原有入爐氫氣、氯氣閥門進行操作調整負荷。
經過對氯堿行業鹽酸合成爐點火系統技術改造,徹底消除了生產安全隱患,實現了合成爐點火系統生產過程自動化,對生產現場人身安全以及公司正常運營提供了可靠保障。
在自動化控制技術飛速發展的今天,高新技術、低成本在工業領域應用已成為當今社會的主流,另外,安全生產是一個永恒的話題,永遠不可忽視,未來社會,怎樣實現安全可控、本質安全將是現代化企業面臨的最大課題。