李建光
(陽煤集團山西寧武榆樹坡煤業有限公司)
對于開采吸附性強、瓦斯含量大煤層的高瓦斯或突出礦井而言,一般采用先抽后采、邊采邊抽的瓦斯治理措施,然而開采致密、裂隙不發育煤層時,采動之前難以抽采瓦斯,采前預抽及U型通風不能有效解決隅角瓦斯積聚問題[1-3]。陽煤集團新元煤礦為煤與瓦斯突出礦井,目前主采3#煤層。生產期間為了解決掘進和瓦斯問題,原回采工作面一直采用“兩進兩回”的“U+L”通風系統,巷道之間的煤柱寬20 m,多條巷道布置造成區段煤柱損失嚴重,采出率低,且煤與瓦斯突出煤層掘進速度慢,采掘接替緊張[4]。因此,以新元煤礦3107工作面為工程背景,采用高水材料巷旁充填沿空留巷技術,對實現工作面Y型通風,避免隅角瓦斯超限和采空區通風問題及保證礦井接替、降低開采成本等具有重要的意義。
3107工作面回采3#煤層,煤層傾角平均為5°,平均厚2.6 m。煤層偽頂為厚0.3 m高嶺石泥巖,直接頂為6.45 m厚砂質泥巖,老頂為5.7 m厚中粒砂巖,直接底為4.5 m厚砂質泥巖,老底為18.95 m中粒砂巖,局部含粉炭質條帶,3107工作面布置見圖1。
李建光(1974—),男,董事長,工程師,036000 山西省寧武縣。

圖1 3107工作面布置
3107工作面回風巷道設計斷面為4.8 m×3.0 m(寬×高),頂部采用錨網梁+錨索矩形斷面支護,頂錨桿采用φ22 mm×2 200 mm左旋無縱筋(KMG500)讓壓錨桿;幫錨桿采用φ20 mm×2 000 mm 等強錨桿,錨桿排距為700 mm;錨索采用φ22 mm×7 500 mm低松弛鋼絞線,錨索間距為1.5 m,排距為1.4 m,即錨索梁按照“3-0-3-0”方式施工,幫錨桿上鋼筋鋼帶加掛金屬網。巷道在沒有經受工作面超前壓力之前變形量較小,但隨著時間的推移,巷道變形逐漸加大,導致部分區域巷道頂底板幾近閉合,兩幫移近量也非常大,因此,巷道在留巷之前需進行補強支護處理。
根據3107工作面生產地質條件、鄰近工作面開采情況、巖性和以往的巖層力學參數考慮,具體地質力學參數初步取值如下:煤層開采厚2.8 m,工作面長240 m,周期來壓步距為20 m,巷道最大埋深為550 m,基本頂平均厚2.5 m,直接頂平均厚5.66 m,留巷后巷道寬5.2 m,充填體寬2 m,上覆巖層容重為25 kN/m3,應力集中系數為2.0,基本頂巖層抗拉強度為8 MPa,側壓系數為0.4,煤層黏聚力為1.5 MPa,內摩擦角為25°,煤幫采用錨桿支護,其支護阻力按0.15 MPa考慮,煤層傾角按平均4°考慮。利用上述參數計算得到3107工作面回風巷充填體的切頂阻力為12.83 MN/m。現場施工時,充填體平均強度按8 MPa考慮,則所需的充填體寬度理論計算值為1.61 m。根據3107工作面回風巷頂板巖層情況、公式計算和以往的工程實踐,考慮安全系數、充填體完全置于采空區,當采高不超過3 m時,初步設計確定巷旁支護體寬度為2 m。
3107工作面回風巷充填時間較緊,因此,不適合采用全袋式充填和混合式充填方法,經比較分析,最終確定采用分段阻隔注漿充填方法[5-7]。
綜合考慮井下施工條件、工作面超前支承應力的作用效果、漿液固結強度及材料消耗等因素,確定充填材料的水灰比為4∶1,初凝時間≤30 min,充填體終強1.46 MPa,7 d強度為終強的90%,充填寬2 m。3107工作面回風巷充填基本工藝流程見圖2,包括砌筑止漿墻,管路安放,配料制漿,泵送充填,帶壓充填。水灰比直接影響空巷充填材料的強度、凝結時間,現場施工時需嚴格按照設計要求加水。根據確定的水灰比4∶1,向攪拌桶內加入750 kg水;加水后,向1#攪拌桶加入150 kg甲料(3袋),向3#攪拌桶加入150 kg乙料(3袋),當1#、3#攪拌桶給充填泵供料漿時,2#、4#攪拌桶加水、上料,準備攪拌,在添加空巷充填材料的同時,啟動攪拌機,漿液攪拌均勻一般需要5 min;最后注漿充填并監控充填情況。

圖2 工作面巷旁充填工藝流程
充填泵站要求有適當的操作和存料空間。現場施工時,合理的泵站設置有利于提高充填效率。泵站應盡可能固定于一個位置,減少泵站移動次數及輔助運輸量。根據以上原則,建議將泵站布置在輔助進風順槽內。具體要求如下:配備1臺雙液充填泵,4臺攪拌桶(甲料、乙料各配2臺攪拌桶)、5個電磁啟動器(泵1臺,4臺攪拌桶對應4臺),攪拌桶附近布置料場,充填泵及攪拌機等設備水平擺放;泵站堆料平臺應能放置2 d使用的注漿材料(約100 t);泵站點設置3路供水管,其中2路直徑為32 mm,用于攪拌桶加水,供水能力不低于20 m3/h,且有單獨的控制開關,保證注漿工作連續進行,另一路用于注漿泵降溫,管徑為19 mm;靠近幫部挖掘沉淀池,規格為500 mm×500 mm,沉淀池內的廢水泵送至排水管內。
沿空留巷后工作面推進不會超過8 m/d,一天充填2班,每次充填長度為3~4 m,具體充填長度由工作面推進長度決定。充填作業安排見表1。
表1充填作業安排

由于留巷時間較長,為防止頂板離層,留巷斷面收縮過大,將原有的“3-0-3-0”的錨索支護形式變成“3-1-3-1”的錨索支護形式,即在原施工的2排錨索中間再施工一排錨索梁(每排1根錨索),錨索規格為φ22 mm×7 500 mm。每根錨索在鋼帶外再安裝大托盤,預緊力不低于100 kN。非采煤側巷幫在幫角處距底板300mm處補打一根φ20 mm×2 400 mm錨桿;在煤柱側巷幫每2排錨桿補打一排錨索,每排2根,第一根距頂板800 mm,仰角為10°,第二根距頂板2 200 mm,錨索規格為φ22 mm×7 500 mm。回風巷加強支護見圖3。

圖3 回風巷加強支護示意(單位:mm)
為了保持充填區域范圍內的頂板完整性,在充填區上方每割1刀煤補打1排800 mm×800 mm錨桿,每2排錨桿間加打2根φ21.6 mm×6 300 mm錨索,錨索距巷中距離分別為3 500,4 700 mm,頂板錨桿采用φ20 mm×2 400 mm左旋無縱筋錨桿。支護布置見圖4。
3107工作面回風巷采用沿空留巷后可實現Y型通風[8], 由現在的進風巷作為主要新鮮風流進風、現在的回風巷作為配風巷進部分新鮮風,經工作面后的污風通過沿空留巷保留下來的巷道經聯絡巷與3107尾巷溝通,形成Y型通風系統,再輔以其它措施治理瓦斯,可以從根本上解決高瓦斯采煤工作面上隅角瓦斯積聚和超限的難題。

圖4 充填區域上方頂板支護示意(單位:mm)
由于3107工作面底板較軟,屬軟弱圍巖,沿空留巷后,受側向支承應力強烈作用,沿空留巷后底鼓量大,全長留巷通風可能保證不了通風斷面。因此,決定采用Y型通風方式為離工作面后方最近的2個聯絡巷進行回風,即到下一個聯絡巷時,打開前一個聯絡巷、封閉最后邊一個聯絡巷進行通風,見圖5。

圖5 全長留巷時Y型通風方式示意
為了觀測3107回風巷支護參數的合理性,在巷道中每20~30 m設一個測站進行觀測,巷道表面收斂規律的測點布置一般采用十字布點法,觀測結果見圖6[9-11]。可知,工作面后方0~120 m為留巷采動影響階段,巷道頂底板累計變形量最大為1 035 mm,且主要以頂板下沉為主,兩幫累計最大變形量為1 931 mm,以實體煤幫變形為主。工作面后方130~240 m巷道斷面累計變形量最大,平均寬3 299 mm,最大寬3 714 mm,最小寬3 007 mm,兩幫移近量在1 086~1 793 mm,以實體煤變形為主;巷道平均高2153mm,最大高度為2 667 mm,最小高度為1 847 mm,頂底板變形以頂板劇烈下沉為主,下沉量在333~1 153 mm。此階段巷道斷面收斂率遠大于工作面后方240~280 m留巷變形穩定階段,最終頂底板變形量保持在1 000~1 200 mm,能滿足巷道在回采期間的通風要求。
(1)根據3107工作面回風巷頂板巖層情況、公式計算和以往的工程實踐,采用高水材料巷旁充填技術,確定巷旁支護體寬2 m。采用錨桿、錨索加固充填區域頂板,保持充填區域范圍內的頂板完整性。

圖6 頂底板、兩幫移近量與工作面距離關系
(2)3107工作面回風巷采用沿空留巷后可實現Y型通風,輔以其它措施治理瓦斯,可以從根本上解決高瓦斯采煤工作面上隅角瓦斯積聚和超限的難題。
(3)根據礦壓觀測結果,在工作面240~280 m,巷道圍巖移近量逐漸變緩,最終頂底板變形量保持在1.0~1.2 m,基本滿足巷道在回采期間的通風要求。