李 曉
(蕪湖和成礦業發展有限公司)
安徽某鐵礦山鐵礦石嵌布粒度較粗,選礦廠采用單一回收磁鐵礦流程進行生產,鐵精礦品位較高。由于礦石儲量不足,因此盡可能提高金屬回收率對企業的經營發展顯得尤為重要。為充分利用現有資源,對原工藝流程進行磨礦細度優化試驗,以期為實際生產磨礦工藝優化提供依據。
安徽某鐵礦石嵌布粒度較粗,鐵主要以磁鐵礦的形式存在。礦石化學多元素分析結果見表1。

表1 礦石化學多元素分析結果 %
由表1可以看出,礦石可回收元素主要是鐵,TFe品位38.20%,mFe品位33.02%;雜質元素主要為S,含量1.48%。非磁性鐵和硫對鐵精礦品位影響較大,選礦時要給以關注。
選礦廠現有工藝流程為粗粒預選—一段磨礦(-0.074 mm 50%)—一段弱磁選—二段磨礦(-0.074 mm 80%)—1粗1精弱磁選,鐵精礦品位66.00%,產率44.71%,回收率85.80%。
為提高選礦回收率,在獲得合格鐵精礦的前提下,進行磨礦細度優化試驗。
對粗粒預選精礦按圖1流程進行一段磨礦細度試驗,結果見表2。

圖1 一段磨礦細度試驗流程

由表2可以看出,隨著磨礦細度的增大,弱磁精礦鐵品位隨之增加,回收率不斷下降。結合生產實際,確定適宜的一段磨礦細度為-0.074 mm 54.5%,此時弱磁精礦鐵品位61.30%、回收率92.27%。
調整一段磨礦細度為-0.074 mm 54.5%,取一段弱磁精礦生產樣進行二段磨礦細度試驗。一段弱磁精礦指標見表3。

表3 一段弱磁精礦生產樣指標 %
以一段弱磁精礦為給礦,按圖2流程進行二段磨礦細度試驗,結果見表4。

圖2 二段磨礦細度試驗流程

%
由表4可以看出,隨著二段磨礦細度的增大,弱磁精礦品位隨之增加,回收率則逐漸下降。綜合考慮品位和回收率,選擇二段磨礦細度確定為-0.074 mm 68.90%,此時鐵精礦品位為65.12%、回收率98.55%。
調整二段磨礦細度后,1粗1精弱磁選生產指標見表5。

表5 1粗1精弱磁選生產指標 %
在磨礦細度試驗的基礎上,進行擴大連續選別試驗。流程見圖3,8 h穩定生產時的一段和二段磨礦細度分別為-0.074 mm占53.8%、70.3%,生產指標見表6。

圖3 擴大連續選別試驗流程

由表5結果可知,擴大連續試驗可獲得產率52.66%,TFe和mFe品位分別為65.21%、61.70%,TFe和mFe回收率分別為91.04%、99.64%的的鐵精礦;尾礦產率47.34%,TFe和mFe品位分別為7.14%、0.25%,TFe和mFe回收率分別為8.96%、0.36%。
相比原生產指標,在滿足鐵精礦品位要求的前提下,擴大連續試驗鐵精礦產率提高7.95個百分點,鐵回收率提高5.24個百分點。按選礦廠年處理原礦130萬t計算,每年可多生產鐵精粉10.34萬t。根據鐵精粉價格642元/t(不含稅)計算,改造實施后可增加營業收入6 638.28萬元。根據鐵精粉銷售合同,鐵精粉品位由66%下降至65%,價格減少15元/t,實際可增加營業收入5 967.63萬元,經濟效益顯著。
安徽某鐵礦山選礦廠通過將一段磨礦細度-0.074 mm 50%增大到54%左右、二段磨礦細度-0.074 mm 80%減少到70%左右進行優化改造,擴大連續試驗鐵精礦品位由原66.00%下降到65.21%,產率由原44.71%提高至52.66%,鐵回收率由85.80%提高到91.04%,說明非磁性鐵礦物的回收得到強化,預計改造完成投產后每年可增加營業收入5 967.63萬元,經濟效益較好。