鄭可心 周 詠
(河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦有限公司)
某鐵礦山屬“鞍山式”沉積變質鐵礦床,礦石類型主要為赤鐵石英巖和磁鐵石英巖兩大類,淺層以赤鐵石英巖為主,深層過渡為磁鐵石英巖。目前選礦廠主要入選赤鐵礦石,運轉2個氧化礦選別系列和1個原生礦選別系列,其中氧化礦選別系列二段磨礦—分級作業中礦循環負荷大,分級效率低,球磨機臺時處理能力小, 影響選礦生產指標,需進行工藝優化。
某鐵礦山選礦廠氧化礦選別系列年處理礦石900萬t,生產鐵精粉220萬t,采用磨礦—粗細分級—重選—磁選—陰離子反浮選流程進行生產,重選精礦和浮選精礦合并作為最終鐵精礦產品,工藝流程見圖1。

圖1 氧化礦選別系列工藝流程
礦石經一段磨礦分級后,細粒級進入磁選—浮選作業,粗粒級進入1粗1精1掃重選—掃選尾礦磁選作業。螺旋溜槽精礦經高頻細篩隔渣后篩下作為重選精礦,螺旋溜槽掃選中礦、弱磁選精礦、中磁選精礦、螺旋溜槽精選尾礦、高頻細篩篩上共5種產品作為循環中礦經二段磨礦—分級作業后繼續給入粗細分級旋流器分級。
二段磨礦—分級作業處理的循環中礦種類多,其分級效率和磨礦效果直接影響粗細分級旋流器的給礦粒度。二段磨礦—分級效果不佳,會造成重選、浮選給礦粒度變粗,影響選別效果,并進一步增大中礦循環負荷,限制球磨機入磨礦量,造成惡性循環[1]。
實際生產運行中,中礦循環負荷很高,二段旋流器給礦泵電流長期高于額定電流,二段磨礦細度較粗,分級效率低,重選精礦指標波動較大,球磨機臺時處理量不穩定,需要頻繁調整。針對該問題,選礦廠對二段磨礦—分級作業進行取樣分析,以解決中礦循環負荷過大問題。二段磨礦—分級作業參數與工藝生產指標分別見表1、表2。

表1 二段磨礦—分級作業設備參數

表2 二段磨礦—分級工藝指標 %
根據表1、表2結合生產實際分析,存在的問題有:
(1)二段旋流器給礦壓力低,給礦泵電機長期處于超負荷運轉狀態,但是旋流器壓力最高僅90 kPa,說明二段旋流器給礦泵選型不合適。
(2)二段旋流器給礦濃度過高,分級效果不佳,分級效率僅12.64%。
(3)二段磨礦球磨機磨礦濃度較低,磨機內礦漿流速快,磨礦時間短,磨礦產品相比給礦細度-0.074 mm僅提高6.40個百分點,目的礦物單體解離不充分。
通過流程取樣分析和論證,對選礦設備進行優化改造。將二段旋流器給礦泵更換為250ZJ-I-A65型渣漿泵,配套電機功率由250 kW提高到315 kW,以提高渣漿泵處理能力;根據生產情況增加泵池補加水,以降低旋流器給礦濃度;提高旋流器給礦壓力至110 kPa,將二段球磨機球荷填充率由原來28%提高到32%。改造后,二段旋流器分級效率提高到31.14%,二段磨礦—分級作業工藝參數見表3。

表3 改造后二段磨礦—分級作業工藝參數 %
從表3和表2數據對比可以看出,降低旋流器給礦濃度、提高旋流器給礦壓力后,分級效率較改造前提高了18.50個百分點;通過旋流器優化,沉砂產品濃度得到有效控制,由68.77%提高到71.98%,提高3.21個百分點,從而為二段磨礦濃度控制提供了條件;磨礦濃度由68.24%提高到72.45%,提高4.21個百分點,磨礦產品-0.074 mm粒級含量也由33.8%提高到39.2%,提高5.40個百分點,磨礦效果得到改善,從而為后續選別提供合適的目的礦物單體解離度。
優化改造后,螺旋溜槽重選效果明顯改善,鐵精礦品位穩定,球磨機臺時處理量也有一定的提高。鐵精礦合格品位按65%計,改造前后球磨機臺時處理量和精礦合格率對比見表4。

表4 改造前后球磨機臺時處理量和精礦合格率對比
從表4可以看出,優化改造后,鐵精礦合格率提高了15.55個百分點,臺時處理量提高了27.4 t/h,每月可增產鐵精粉約1萬t。
(1)某鐵礦選礦廠采用一段磨礦—粗細分級—重選—磁選—陰離子反浮選流程進行氧化礦系列選礦生產,中礦循環負荷的控制對選礦指標非常重要,負荷過大對鐵精礦品位和二段球磨機臺時處理量均會產生不利影響。
(2)通過更換二段旋流器給礦泵,提高配套電機功率、泵池補加水,提高給礦壓力至110 kPa,二段球磨機球荷填充率提高到32%等措施,降低了二段旋流器給礦濃度,提高了給礦壓力,分級效率顯著提高,達到31.14%,磨礦產品-0.074 mm粒級含量提高了5.40個百分點,鐵精礦合格率明顯提高,品位穩定,臺時處理量提高27.4 t/h,生產情況大大改善,效益顯著。