成傳勝,趙德云
(鎧龍東方汽車有限公司,江蘇無錫 214000)
在人們的消費水平日益增長的同時,對于汽車的要求也越來越高。當今整車NVH(Noise Vibration Harshness)性能作為乘坐汽車舒適性的關鍵因素,它給用戶的感受是最直接的。路噪是指道路激勵噪聲,即由于輪胎受粗糙路面的激勵,傳遞到車廂內部的噪聲。整車路噪主要集中表現在20~300 Hz的頻率范圍內,客戶比較容易感受到。在汽車研發前期,采用CAE技術,能較為準確地預測噪聲水平,并提出優化方案,進行風險規避,對產品后期NVH性能具有十分重要的意義。
某型車在研發階段,在粗糙路面上行駛時,右后排乘客感覺難受,表現為整車轟鳴,主要頻率范圍是50~60 Hz,主觀評價難以接受。為了解決這個問題,首先建立整車模型,計算整車路噪聲壓響應。同時對故障頻率進行診斷,發現聲腔模態與結構模態耦合,進而進行結構優化[1-3]。
根據整車結構建立整車模型,整車模型共分為內飾車身、轉向系統、前懸架、后懸架及動力總成等5個部分,整車模型見圖1。

圖1 某型車整車模型
通過采集轉向節上的加速度信號,利用逆矩陣法得到輪心載荷[3-4]。將每個輪心載荷施加在整車模型上,計算出粗糙路面下的整車路噪結果[2],后排乘客在55 Hz左右峰值非常明顯,不滿足要求,見圖2。

圖2 整車路噪計算結果
根據整車路噪分析結果,進行貢獻量分析。圖3為貢獻量計算結果,可以看出背門與聲腔耦合區域為主要貢獻區域。

圖3 貢獻量計算結果
結合整車路噪及診斷結果,分別對背門和聲腔進行模態分析。分析結果顯示,背門局部模態頻率53 Hz與聲腔一階模態頻率52.5 Hz接近,易耦合產生共振[5]。模態頻率圖見圖4。

圖4 背門及聲腔模態結果
根據分析結果,對后背門結構進行優化,避開聲腔一階模態,優化結果見表1。找到關鍵區域后,提出了不同的優化方案,同時考慮到工藝及裝配[6-7],方案如表1所示。

表1 后背門兩側局部模態優化結果
根據優化方案通過制作手工樣件進行實車驗證,在粗糙路面行駛車內后排噪聲55 Hz左右降低2~3 dB(A),主觀駕評滿足性能要求。曲線1、2為基礎車的噪聲值,曲線3~5為優化后的噪聲值,見圖5。

圖5 實車驗證對比圖
通過建立某型車整車模型,對問題頻率進行NVH分析及診斷,通過優化兩側加強支架模態。經實車路試驗證,優化方案降低2~3 dB(A),滿足性能要求,解決了實車轟鳴問題。此方法為解決同類問題提供了參考和借鑒。