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基于自動煉鋼轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)控制研究

2019-01-08 03:17:55張曙光邱進(jìn)明譚濤
當(dāng)代旅游 2019年7期
關(guān)鍵詞:研究

張曙光 邱進(jìn)明 譚濤

摘要:隨著時代的不斷發(fā)展,我國的科學(xué)技術(shù)在不斷進(jìn)步,當(dāng)前自動煉鋼轉(zhuǎn)爐技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用,在具體的生產(chǎn)加工過程中發(fā)揮了十分重要的作用。在當(dāng)前發(fā)展過程中主要依托轉(zhuǎn)爐煙氣來對自動煉鋼系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)的分析,并且針對當(dāng)前150T的轉(zhuǎn)爐脫磷效率較低,整個鋼液的潔凈度較低,以及整個生產(chǎn)過程中很容易出現(xiàn)節(jié)奏不穩(wěn)定的情況進(jìn)行了重點分析。通過相關(guān)的研究表明,在具體的生產(chǎn)過程中需要充分發(fā)揮相關(guān)二套模型的工藝和設(shè)備。通過這樣的方式才能夠?qū)φ麄€轉(zhuǎn)爐的溫度進(jìn)行有效的控制,從而達(dá)到精準(zhǔn)控制的目的。

關(guān)鍵詞:自動煉鋼;轉(zhuǎn)爐;精準(zhǔn)控制;研究

雖然我國當(dāng)前呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢,對于自動煉鋼轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)控制技術(shù)的發(fā)展也十分重視,但是在具體的發(fā)展過程中仍然存在一些問題,導(dǎo)致我國的相關(guān)技術(shù)與其他國家的一些技術(shù)存在一定的差異。轉(zhuǎn)爐煉鋼自動控制技術(shù)在歐洲和日本等國家已經(jīng)十分成熟。當(dāng)前在加拿大,已經(jīng)能夠基本實現(xiàn)整個生產(chǎn)過程全程使用模型進(jìn)行控制,并且能夠保證出鋼不倒?fàn)t取樣的效果,能夠進(jìn)行直接出鋼。我國早在2001年的時候就開始不斷引進(jìn)煙氣分析動態(tài)控制系統(tǒng),但是在具體的使用過程中效果并不是十分理想。但是相關(guān)部門在充分分析了自動煉鋼模型的基礎(chǔ)上,通過對轉(zhuǎn)爐氧槍噴頭的優(yōu)化實現(xiàn)了二級模型的調(diào)試,從而才能夠?qū)D(zhuǎn)爐的溫度進(jìn)行較為精準(zhǔn)的控制。

一、轉(zhuǎn)爐煙氣分析自動煉鋼工藝

轉(zhuǎn)爐煙氣的分析自動煉鋼技術(shù),簡單來說示意轉(zhuǎn)爐的區(qū)域所有相關(guān)物質(zhì)有關(guān),并且在整個冶煉的過程中需要根據(jù)當(dāng)前的供養(yǎng)數(shù)據(jù)的具體情況進(jìn)行相應(yīng)的分析,對轉(zhuǎn)爐的整個冶煉過程中采用計算機(jī)的系統(tǒng)控制,整個操作過程中主要包括吹前的預(yù)計算、預(yù)測轉(zhuǎn)爐冶煉的過程中抑菌劑成分質(zhì)量等方面的信息,最后通過轉(zhuǎn)爐的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)對整個轉(zhuǎn)爐冶煉進(jìn)行高效的控制。當(dāng)主吹結(jié)束以后,需要對整個模型進(jìn)行相關(guān)的誤差計算,這樣才能夠保證準(zhǔn)確性,在計算的過程中主要采用L1級別的計算模式還有L1級別的自動化程序執(zhí)行材料。通過這樣的方式來完成整個冶煉過程中。具體的控制過程如圖1所示。

二、轉(zhuǎn)爐工藝設(shè)備條件

(1)供給轉(zhuǎn)爐鐵液條件。轉(zhuǎn)爐工藝設(shè)備需要很多條件,首先需要相應(yīng)的供給轉(zhuǎn)爐鐵液材料。詳細(xì)轉(zhuǎn)爐鐵的成分如表1所示。

(2)煉鋼工藝條件。在煉鋼的過程中煉鋼工藝一定滿足相應(yīng)的條件,才能夠更加高效的進(jìn)行煉鋼。某個煉鋼工廠有一座雙工位的預(yù)處理站,并且是150T,還有三座150T的頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐。轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度超過1600攝氏度,在加工生產(chǎn)的過程中轉(zhuǎn)爐使用的氧槍是五孔的噴頭,整個氧氣的流量能夠達(dá)到28000-33000。

三、轉(zhuǎn)爐補吹原因分布

從對圖形的數(shù)據(jù)分析得知,雖然補吹的原因有很多,但是最為主要的是其中三個原因,分別是P高,T低以及C高。C&T的未命中占比達(dá)到了56%,而P高的補吹占比達(dá)到了26%,因此根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)需要對C\T\P進(jìn)行深入的研究和分析。

四、提高轉(zhuǎn)爐C&T命中率

轉(zhuǎn)爐煙氣的分析動態(tài)控制系統(tǒng)可以說是整個模型的核心部分,如果無法對轉(zhuǎn)爐煙氣進(jìn)行正確高效的分析,那么將會直接影響整個模型的最終結(jié)果。在進(jìn)行轉(zhuǎn)爐煙氣的過程中需要根據(jù)當(dāng)前的連續(xù)檢測進(jìn)行轉(zhuǎn)爐吹煉,然后在整個過程中會產(chǎn)生相應(yīng)的煙氣,例如一氧化塘、二氧化碳、氮氣等等。此時需要計算熔池的瞬間脫碳速度和脫碳量,并且根據(jù)瞬時的供氧量和廢渣量的加入進(jìn)行配比的計算,從而能夠準(zhǔn)確的推算出在熔池中各個物質(zhì)元素的具體含量。通過這樣的方式能夠更加準(zhǔn)確且穩(wěn)定的分析出影響轉(zhuǎn)爐終點的因素。對C的計算也會更加準(zhǔn)確且穩(wěn)定,對轉(zhuǎn)爐重點的最終判斷也會更加準(zhǔn)確。

煙氣的信息和實際的供氧量可以得到兩個指標(biāo),這兩個指標(biāo)分別是能夠反映出內(nèi)脫碳反映的情況以及當(dāng)時的脫碳速度。脫碳速度受到單位時間內(nèi)熔池的脫碳量影響,如果供給的氧氣強度較大,那么在計算的過程中整個熔池的脫碳量都是進(jìn)行累計計算。脫碳氧的效率是每立方米的氧氣的脫碳量,脫碳氧因為受到供給氧氣強度的影響較小,因此能夠反映出氧氣在爐內(nèi)的具體利用效率。

五、提高轉(zhuǎn)爐脫P效果

(1)高馬赫數(shù)氧槍開發(fā)。在煉鋼工藝中,氧槍是十分重要的設(shè)備。在整個設(shè)計工藝的過程中一定要十分重視冶煉技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性。相關(guān)生產(chǎn)單位在傳統(tǒng)生產(chǎn)的過程中都是使用0.75-0.85左右的氧壓,在吹煉的過程中會出現(xiàn)較為明顯的軟吹情況,甚至在吹煉的過程中會出現(xiàn)噴濺,在吹煉的后期還有可能會出現(xiàn)返干的情況,整個脫P效率能夠始終維持在90%左右,如果轉(zhuǎn)爐后期的低吹失敗,那么脫磷的效率只能達(dá)到70%左右。因此為了保證P的效率,就需要重新設(shè)計整個,因此研究開發(fā)除了五孔的高馬赫數(shù)氧槍噴頭。

(2)高馬赫數(shù)氧槍吹煉模式調(diào)試。在不斷地發(fā)展過程中,氧槍噴頭也得到了不斷的優(yōu)化,一直相對應(yīng)的煉鋼工藝則需要記性系統(tǒng)性的調(diào)試,由于高馬赫數(shù)氧槍在整個操作過程中都呈現(xiàn)出硬吹的情況,原有的一些鈣質(zhì)造渣不能夠滿足當(dāng)前的自動煉鋼生產(chǎn)要求,在生產(chǎn)過程中脫磷的效率僅為15%左右,面對這樣的問題就需要對造渣方法和路線進(jìn)行不斷的優(yōu)化和改進(jìn)。

結(jié)束語

綜上所述,通過更換轉(zhuǎn)爐煙氣的流量,能夠?qū)D(zhuǎn)爐吹煉后期的操作進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)范,并且能夠?qū)D(zhuǎn)爐的重點進(jìn)行更為準(zhǔn)確的判斷。通過高馬赫數(shù)氧槍的開發(fā)能夠?qū)Υ禑捘P瓦M(jìn)行系統(tǒng)性的調(diào)試,從而不斷降低重點的氧位。

參考文獻(xiàn):

[1]李艷龍,么洪勇,單慶林,張軍國,葉飛,周士偉,張賀君,劉曉斌.基于自動煉鋼轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)控制研究[J].鑄造技術(shù),2018,39(12):2791-2794.

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