孫小旭,盧世杰,周宏喜,何建成,姚建超
(1.北礦機電科技有限責任公司,北京 100160;2.北京礦冶科技集團有限公司,北京 100160)
礦物加工領域細磨以前主要利用球磨機來完成,隨著細嵌布共生礦物的逐漸開采和選別,傳統球磨機很難達到節能高效細磨和再磨的目的[1]。在此背景下,立磨機(即立式螺旋攪拌磨機)逐漸被研制和開發,其最初用于非金屬礦物的粉磨,后逐漸引入到有色礦物的細磨中,并取得了較為廣泛的應用。
為了提升國內對立磨機工作原理和應用范圍的認識,提升對細嵌布共生礦物的采選冶水平,切實提高礦山選廠的經濟效益,打破國外相關設備廠家的壟斷地位,北京礦冶科技集團有限公司(原北京礦冶研究總院)機電公司于2008年開始研究立磨機的結構和工作原理,并在實驗室開展了大量且細致的探索和選型實驗。2011年成功研制了當時國內首臺裝機功率最大的630kW(KLM-630)立磨機,并取得成功應用[2-3]。
在充分考慮了國內外類似產品現狀的基礎上,針對其他產品存在的重載啟動困難、結構復雜、易損件壽命短等技術缺陷,通過優化設備結構、提升控制水平,使用新型材料等手段,研制了性能優異的KLM立磨機,其基本結構如圖1所示[4]。

圖1 立磨機結構簡圖
KLM型立式螺旋攪拌磨機工作原理為:螺旋攪拌機構在立磨機筒體內部旋轉時會帶動磨機內部研磨介質、礦漿等低速旋轉,在離心力、重力和研磨介質表面摩擦力的共同作用下,使介質與礦物間、礦物與礦物間發生研磨作用,通過物料間的強力擠壓、折斷、微剪切、劈裂等綜合作用,進而達到礦物細磨的效果。此外,由于螺旋式攪拌裝置結構,其會帶動合格粒級向上運動,不合格粒級通過筒體與攪拌裝置間的間隙向下運動進行再磨,從而實現粗細顆粒的有效分級,提升產品的細度和合格度。立磨機可與外部旋流器構成閉路,通過控制旋流器的沉砂量來調節磨機的處理量,大大增加了磨機的磨礦粒度范圍[5]。
為了能更好的研究細磨基礎理論并指導選型和研發,專門搭建了立磨機試驗系統和平臺,用于重要結構、運行參數的分析和設備選型,為立磨機的技術研究、工業選型和應用提供科學的指導依據。
立磨機試驗裝置主要由轉速檢測裝置、自動控制裝置及立磨機主體設備組成,可通過控制系統調整主軸轉速,此外該系統還配置有粒度測量儀器。立磨機筒體規格為Φ250mm×800mm,筒體容積35L,電機功率 3kW[6]。
在開展立磨機選型實驗之前,首先需要對試驗系統平臺進行標定,詳細開展各參數的試驗研究,確定最佳的細磨試驗條件,主要參數包括研磨介質直徑、介質充填率以及磨機轉速等。據國內外應用經驗,研磨介質充填率選在30%左右[7]。
試驗過程中以石英砂作為試驗礦樣,細磨試驗前將其破碎至0.2mm以下,其粒度組成如表1所示。試驗用石英砂的礦石密度為2.65g/cm3,莫氏硬度為7,調漿后濃度控制在45%左右,試驗時間控制在0~35min以內,在不同固定時刻進行采樣,并用粒度儀分析產品粒度(以-45μm含量作為評價指標)。

表1 石英砂粒度組成分析
細磨效果評價指標一般包括新生合格粒級含量、細磨效率等,細磨效率一般采用能耗來評價,可用處理單位礦石所消耗的電能表示。通過試驗得到介質直徑、磨機轉速與新生粒級含量、細磨效果的關系如圖 2~4 所示[8]。

圖2 磨機轉速與新生粒級的單位能耗關系曲線
由圖2可知,-325目新生粒級單位能耗隨電機頻率的下降而增加,即高轉速下利于細磨,但當轉速達到35Hz時,磨機筒體內礦漿波動十分明顯,不能形成穩定的自分級區,易形成較為明顯的過磨或少磨現象,故選用30Hz作為試驗立磨機的運行轉速。

圖3 磨機轉速與新生粒級含量關系曲線

圖4 介質直徑與新生粒級的單位能耗關系曲線
結合圖3和4可知:-325目新生粒級含量隨著磨機轉速的增加而增加,不同直徑磨礦介質對新生粒級含量影響各不相同,對于-325目而言,7mm介質直徑下新增產品粒級含量更多;同時在30Hz的轉速下,7mm介質條件下的新生粒級單位能耗最小,故可選用7mm作為研磨介質直徑。此外,在實際工業應用中會根據不同產品粒度配置不同介質配比進行細磨,以最大限度提高細磨效果。
綜上所述,在現有條件下,試驗用立磨機的較優參數為:研磨介質直徑為7mm,電機運行頻率為30Hz。
以甘肅某金礦選廠為例,其處理原礦量為1500t/d,折算到立磨機流程段的處理量為500t/d。要求立磨機的給礦粒度為-200目占90%,產品粒度為-400目占95%,同時立磨機與水力旋流器構成閉路。
在立磨機系統平臺的最優參數下,開展立磨機選型試驗。原礦粒度組成如表2所示,選型試驗后礦物典型細磨曲線如圖5所示。

表2 金礦粒度組成分析

圖5 磨礦粒度變化規律曲線圖
由圖5知,金礦細磨至-400目占85%所需細磨時間為10min,結合礦物細磨過程中能耗變化曲線,在立磨機實際處理量為500t/d的情況下,通過計算可知選用裝機功率為280kW、容積為10.0m3的KLM-280立磨機可滿足要求。
通過對立磨機結構原理分析,結合3kW立磨機的石英砂參數確定系統最優參數,并在此條件下開展金礦選型實驗,得到如下結論:
(1)通過對KLM立磨機結構和工作原理分析可知,KLM立磨機結構設計合理,細磨效率高,能耗低,是一種節能高效的礦物細磨和再磨裝備。
(2)通過3kW立磨機試驗知,在現有條件下,系統平臺較佳工況條件為:研磨介質直徑7mm,介質充填率30%左右,磨機轉速30Hz左右。
(3)通過對甘肅某金礦開展選型試驗知,利用產品細磨變化曲線和能耗關系,可以選定裝機功率280kW、容積10.0m3的KLM-280立磨機;實際應用表明,設備可完全滿足礦山選廠的要求。