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綜放工作面采空區防滅火技術措施

2018-12-29 05:52:52
山東煤炭科技 2018年12期

胡 鵬

(山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司,山西 蒲縣 041204)

1 工程概況

潞安集團伊田煤礦生產能力為1.2Mt/a。礦井開采9+10+11號煤,煤層厚度為5.78~8.16m,平均厚度6.85m,為近水平煤層,工作面采用綜放開采。9+10+11號煤層經鑒定,煤的自燃傾向性等級為Ⅱ級,屬自燃煤層。

9103工作面煤層為厚煤層,巷道沿煤層底板掘進,在長期礦山壓力作用下,容易形成高冒區,該區域煤體呈破碎狀態,且破碎煤體長期處于微風供氧狀態,易于積聚熱量發生自燃。在2017年6月中旬,監控系統監測到9013工作面上隅角一氧化碳濃度急劇上升,分析認為是采空區遺煤自燃氧化導致,必須對該工作面進行防滅火治理。

2 煤層自燃原因及治理技術

2.1 煤層自燃原因

9103綜放工作面出現自燃隱患前后,發現采空區有大量松散遺煤,且兩條回采順槽采空區處有漏風現象,加速了煤層自燃。

火源隱蔽在采空區深部,煤層自然發火期較長,當礦井發現明火時,其周圍已存在較大熱量,若不進行有效治理,煤層自燃會越來越嚴重。

根據井下實際情況,雖然已撲滅明火,但自然發火隱患未徹底解決。若采空區沒有有效控制和處理高溫點,工作面重新投入生產使用時,恢復時間較長,仍然存在采空區遺煤復燃的可能。

2.2 煤層自燃封閉節點及措施

通過技術人員討論分析確定,9103綜放工作面自燃發火的重點區域范圍在工作面下端口到第35架液壓支架區間的采空區。因此,本次自燃封閉節點選在此處,封閉措施選用艾格勞尼材料對工作面下段進行噴涂封堵,并在第16~18架液壓支架后方采空區灌注高分子膠體材料。為防止煤層自燃情況擴大,同時對工作面順槽防火墻改造加固,在防火墻內部10m打臨時密閉墻,在防火門處設立永久密閉墻,并在采空區處埋設氣體檢測裝置。如下圖1所示,為9103綜放工作面自燃發火處及封閉位置示意圖。

圖1 9103綜放工作面自燃發火處及封閉位置示意圖

2.3 煤層自燃治理技術措施

降氧控溫是煤層自燃治理的核心手段,而為了實現防滅火的目的,需要深入采空區深部尋找火源位置,進行鉆孔探測,其施工難度大且不易尋找火源。

煤層自燃治理技術主要有:(1)控制氧氣供應量,主要方法有利用發泡率高、堆積成型好、耐高溫的材料封堵漏風通道;(2)控制采空區溫度,主要方法有灌漿、高水材料等;(3)控氧與控溫相結合,主要方法有注氮、凝膠等;(4)控制接觸時間,主要方法是改善煤體蓄熱環境,控制與氧氣接觸的時間,防止氧化升溫。

結合本礦實際情況,決定采用向采空區松軟煤體打鉆,注入液體CO2和高分子膠體進行降溫,以及注入氮氣等進行降氧,兩種方法相結合的措施。如下圖2所示,為防滅火鉆孔平面示意圖及注入液體CO2防滅火裝置。

圖2 防滅火鉆孔平面示意圖及注入液體CO2防滅火裝置

3 應用效果分析

3.1 液體CO2應用效果

針對9103綜放工作面溫度監測數據分析,該工作面遺煤量較大,內部積聚能量較大,導致溫度較高。當工作面啟封時,應首先降低采空區溫度,然后再降氧防止遺煤復燃。因此,首先選取了向采空區注入液態CO2防滅火技術措施。

采用礦用CO2氣體發生裝置,從工作面順槽打好的鉆孔向采空區注入CO2,灌注前后采空區溫度曲線圖如圖3所示。

圖3 灌注液態CO2前后采空區溫度曲線圖

如圖3所示,2017年7月24號之前,采空區溫度在45 ℃上下。7月24號開始向采空區注入液態CO2,對采空區進行降溫,采空區溫度驟降,于8月初降到最低溫度,最低溫度為18 ℃左右。隨后采空區溫度開始緩慢上升,于8月10號左右趨于平衡,溫度平衡在30℃左右,保障采空區溫度維持在安全范圍內。

分析實施注入液體CO2后的效果發現,向采空區注入液體CO2能有效地降低采空區溫度,遏制遺煤自燃的發生。但弊端是液態CO2氣化后比熱容減小,其降溫效果會減弱,導致采空區溫度再次升高。

3.2 高分子膠體應用效果

采用ZHJ-5/1.8礦用灌漿裝置,向工作面注入高分子膠體,采空區溫度變化如圖4所示,CO有害氣體變化如圖5所示。

圖4 灌注高分子膠體前后采空區溫度曲線圖

由圖4可知,施工前,采空區溫度高達45℃左右,從2017年7月初一直持續到7月中旬。當向工作面灌注高分子膠體材料后,采空區溫度開始急速下降,在8月初到達了最低點18℃。之后監測中,發現采空區溫度略有回升,最終穩定在30℃左右。在8月底,再次對采空區煤體進行灌注高分子膠體,采空區溫度驟降到16℃,然后再次回升并穩定至28℃左右。

由圖5可知,2017年7月初未實施防滅火措施前,采空區CO濃度達到5500ppm。灌注高分子膠體后,采空區CO濃度降到接近0,使得采空區CO有害氣體維持到最低點。

圖5 CO有害氣體變化曲線圖

4 工作面啟封后防滅火技術應用

注氮防滅火是向采空區氧化帶內注入一定流量的氮氣,達到防火、滅火的目的。具有以下特點:

(1)系統簡單,原材料來源于空氣,取之不盡用之不竭,機器可進行無人操作,移動方便。

(2)能夠杜絕新鮮空氣進入采空區,有利于控制采空區浮煤自燃;

(3)可抑制采空區瓦斯爆炸,安全性能高;

(4)可對采空區高冒落等人員不能進入的地點進行滅火;

(5)滅火速度較快,能夠盡快恢復生產,生產設備不易受到損壞;

(6)注入氮氣后增加了其注入空間內混合氣體的總量,能夠減少封閉區內外之間的壓力差,減少封閉區外部向內部漏風,減少了遺煤與外部空氣接觸的機會;

(7)要求防漏系統嚴密,對漏風較大的采空區較難實施;

(8)不允許任何人正對泄氮口近距離觀察,以防止窒息;

(9)前期投資大,運行成本高。

9103綜放工作面通過綜合應用以上防滅火技術措施,封閉火區得到良好治理。工作面通過向采空區注入液態CO2和高分子膠體材料,有效地降低采空區的氧氣濃度和溫度,同時也將采空區中的高溫能量充分的置換,使得該工作面在11月初得以順利啟封。

結合礦井實際開采條件,可采取的注氮方式有:托管注氮和插管注氮等。在工作面啟封后,恢復生產時,采用了注氮技術防止煤層自燃,有效地對采空區進行降溫及降氧。在工作面啟封后,確定注氮鉆孔位置為9103綜放工作面運輸順槽端頭處,靠近采空區升熱帶和散熱帶邊緣,打3個鉆孔,通過鉆孔向采空區注入氮氣,注氮量為1000m3/h。同時,在回采期間也隨著工作面的回采采取邁步式注氮工藝,不斷循環地向工作面后方采空區注入氮氣,做好回采期間的防滅火工作。

5 結論

針對伊田煤業9103綜放工作面采空區發生煤層自燃現象,采取了綜合防治措施,取得了良好效果。工作面封閉后,向采空區注入了液態CO2和高分子膠體材料,有效地降低了采空區的溫度和氧氣濃度,并置換出采空區積聚的高能量;工作面啟封后,采用了注氮技術防止煤層自燃,降低采空區的溫度及氧氣含量。9103綜放工作面在隨后的2個月生產中,工作面上隅角CO氣體濃度為0,采空區氧氣濃度維持在5%以下,保障了礦井安全高效生產。

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