宋彥利
(河鋼集團礦業公司承德柏泉鐵礦)
大部分選礦廠的尾礦都需要輸送至尾礦庫貯存,尾礦庫是礦山生產的重要組成部分。隨著經濟的發展,近年來大型礦山數量不斷增加,尾礦庫的數量和規模都在不斷增大。尾礦庫是具有高勢能的重大危險源,其運行效果不僅影響到礦山企業的經濟效益,而且與庫區下游居民的生命財產安全及周邊環境息息相關[1-2]。因此,有必要按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針有效開展尾礦壩安全管理工作,提高壩體穩定性[3-4],及時消除事故隱患,避免和減少尾礦庫生產安全事故,確保尾礦庫安全運行。河北省承德市某尾礦庫距離礦區約2 km,尾礦庫下游約1.8 km處有國道通過,尾礦庫距離縣城約4 km,交通十分便利。在日常檢查時發現庫區東南角一段副壩外側坡腳有連續滲水現象,外坡有滑坡的風險,不符合《尾礦庫安全技術規程》(AQ 2006—2005)、《尾礦庫安全監督管理規定》要求,存在安全隱患,有必要盡快采取安全措施,確保尾礦庫安全運行。
該尾礦庫為山谷型尾礦庫,總壩高125 m,總庫容約5 588萬m3,屬于二等庫,服務年限為15 a,2014年投入運行。初期壩采用透水堆石壩,壩底標高545.0 m,壩頂標高574.0 m,最大壩高為29.0 m。后期堆積壩采用上游式筑壩,壩前分散放礦。每期子壩高度為2~3 m,子壩內、外邊坡坡比分別為1∶1.5 和1∶3.5。每10 m段高設1道寬5 m的馬道,尾礦壩外邊坡的平均坡比為1∶4。尾礦庫排洪系統采用排水斜槽—排水管—溢水塔—消力池形式。溢水塔采用周邊進水式窗口溢水塔,共7座。該尾礦庫從尾礦壩574.0 m標高至650.0 m標高之間每隔10 m高度距壩頂100 m處沿壩軸線方向設置水平排滲體。在尾礦庫右側山谷內預埋排滲盲體,鋪設于溝谷底部。尾礦庫采用人工監測配合動態在線監測系統對浸潤線、干灘長度、庫水位、壩體位移等參數進行監測。該尾礦庫主壩排滲體共施工3道,出水口標高分別為574.0,590.0,600.0 m,3道排滲體出水正常。尾礦庫副壩坡腳滲水安全隱患被發現時,尾礦庫主壩的浸潤線深度大于12.5 m,干灘長度360 m,主壩頂高程608.0 m,安全超高5.6 m,符合《尾礦庫安全技術規程》(AQ 2006—2005)要求。
通過對尾礦庫副壩進行現場地質勘測,發現副壩所處地段的地基土層主要為尾礦砂、人工堆填的碎石類土及下伏花崗巖。依據其工程地質特征,自上而下可分為6個地質層:①尾礫砂,灰色,稍濕—飽和,稍密—中密,局部松散,砂質較純,主要礦物成分為石英、長石,含少量塊石;②碎石土,雜色,稍濕—飽和,中密—密實,母巖成分以花崗巖為主,粒徑差異較大,一般粒徑為2~10 cm,最大粒徑約15 cm,充填物為礫砂和少量粉質黏土,厚度為7.40~18.00 m;③粉質黏土,黃褐色,硬塑,局部堅硬,可見鐵猛氧化物,偶見塊石,厚度為2.40~4.40 m;④全風化花崗巖,雜色,原巖結構已破壞,風化成礫砂狀,礦物成分主要為石英、長石、云母等,可見少量角閃石等暗色礦物,該層庫區均有分布,厚度為1.20~5.30 m;⑤強風化花崗巖,肉紅色,中粗粒花崗結構,塊狀構造,節理裂隙比較發育,裂隙面可見銹斑,巖芯呈碎塊狀,一般粒徑為5~10 cm,最大粒徑約15 cm,取芯率為65%~75%,該層庫區均有分布,僅局部鉆孔完全揭穿,最大揭露厚度為6.4 m;⑥中風化花崗巖,肉紅色,中粗粒花崗結構,塊狀構造,節理裂隙發育,裂隙面結合程度較好,巖芯呈碎塊狀或短柱狀,一般柱長5~20 cm,最大柱長為50 cm,取芯率75%~90%,最大揭露厚度為3.80 m。根據現場勘察結果,未發現不良地質作用,地基土無飽和松散砂土和飽和粉土,勘察期間未見地下水。
尾礦庫副壩下方最早為一東西向U型山梁,最低處標高為592.0 m,后期為保證進壩公路暢通,使用廢渣進行填筑,填筑高度為608.6 m,副壩下游1.5 km處有村莊和公路通過。該副壩頂長約100 m,副壩堆積壩外側坡度接近1∶1,坡度較陡。副壩外側出現滲水現象(圖1)時,內側灘面高程為604.0 m,滲水處高程為593.6 m,距頂面垂直高度為15 m。出現滲水現象后,滲水區域逐漸變大,滲水區域沼澤化,并帶出了細泥沙。發現滲水安全隱患后壩坡內側停止放礦,副壩外側采取了廢石壓坡應急處置措施。

圖1 坡腳出水現象
(1)浸潤線過高。由于副壩是由廢料填筑的進入尾礦庫內的公路形成的,外側坡度為廢料自然堆積,坡度較陡,達到1∶1,隨著主壩不斷升高,灘面超過副壩底部山谷的最低點。隨著副壩側放礦的進行,灘面不斷升高,副壩側的浸潤線從外側壩面溢出。
(2)無排滲設施。副壩側缺乏與主壩同期設置的排滲設施。隨著壩體升高,庫內水位相應升高,副壩灘面放礦時,副壩側水位升高。副壩側的水無法及時排出,造成水沿著最低點滲出。發現副壩坡腳滲水時,庫內水位高程達到601.5 m。
(3)管理因素。礦山未高度重視副壩管理,沒有在副壩設置相應的觀測和排水設施,未能對副壩側的運行狀況進行有效監控。
一般情況下,壩體浸潤線埋深越大,干灘長度越長,堆積壩外坡比越緩,尾礦固結度越好,尾礦堆積壩的安全系數便越大[5],過陡的外坡比容易造成浸潤現過高。本研究通過對副壩外側原有坡面進行降坡,在外側坡面標高601.0 m位置設置一馬道,寬5 m,將外坡面分為2個坡面,降坡后對坡面利用廢石進行壓坡處理。為降低滑坡和尾礦砂滲漏的風險,設置土工布反濾層。廢石與副壩體之間鋪設有1層500 g/m2土工布,土工布與廢石之間設置過渡層,廢石中土的含量不大于10%。副壩進行降坡后,589.5~601.0 m標高段平均坡比約為1∶4,601.0~608.6 m標高段平均坡比約為1∶3.2(圖2)。

圖2 副壩降坡壓坡示意
在現有壓坡壩腳下游4 m處修建漿砌石擋墻,通過地質勘測,發現地基持力層為全風化花崗巖層。擋墻頂標高為592.5 m,頂寬1.0 m,最大壩高為4.0 m(588.5~592.5 m標高)。擋墻外坡比為1∶0.6,內坡鉛直,擋墻內預埋φ100 mm PVC排水管,排水管間距為2.0 m。
為排出副壩滲水,在擋墻內壩腳處設置排滲體,排滲體斷面為倒梯形,底寬1.0 m、頂寬2.0 m、深1.0 m,底部埋設DN150 PPR帶孔滲水管,管周圍填充粒徑為15~35 mm的礫石,并用土工布包裹。排滲體與擋墻內通過預埋排水管進行連接。清理擋墻與壓坡之間的植被等雜物,并填筑廢石,使592.0~601.0 m標高段的廢石壓坡平均坡比為1∶3.3。漿砌石擋墻坐落至強風化巖層上,超挖部分可采用M10漿砌石回填。
在副壩兩側壩肩修建壩肩排水溝,壩肩排水溝高1.0 m,寬度不小于1.0 m,靠山體一側側壁坡度隨山體變化,壁厚500 mm,為M10漿砌石結構。在壩腳處修建集水池,集水池長3.0 m、寬2.0 m、深2.0 m,為漿砌石結構。為防止尾礦水外排于集水池內,通過抽水泵將其排放至主壩壩肩排水溝內,導引至主壩下游進行回收利用。副壩外坡治理后的情形如圖3所示。

圖3 副壩外坡治理后情況
副壩側放礦時浸潤線較高,為降低壩體浸潤線,減少壩體滲透壓力,提高上游式尾礦壩的動力穩定性,一般在尾礦壩填筑過程中布置排滲工程設施[6]。排滲設施盡可能預先埋設,以節省工程投資,尾礦庫的浸潤線過高,不符合相應要求時,應考慮增設排滲設施[7]。目前常見的堆積壩排滲設施為:①水平排滲設施,沉積灘面預埋水平盲管及濾管,碎石盲溝用土工布包裹,設置導水管導出到壩面排水溝;②垂直排滲設施,主要有虹吸井、輕型井點、機械抽水管井,垂直水平排滲設施中使用效果較好的為輻射井[8]。通過綜合分析比較,認為水平排滲方式較為經濟。
主壩在600.0 m標高位置已經設置有排滲盲體,該排滲盲體的導水管進水口標高為601.0 m,預埋排滲盲體距離出水口100 m,距主壩頂72 m。該排滲體最南側距離副壩頂75 m,排滲盲體埋深1.2 m。副壩設置的水平排滲盲體可與主壩的排滲盲體結合在一起。
副壩灘面施工排滲體時,應在灘面充分晾曬后進行。在副壩放礦灘面靠近副壩方向設置水平排滲棱體,水平排滲棱體距離副壩頂75 m。水平排滲棱體斷面為倒梯形,上底寬3.5 m、下底寬0.5 m、高1.2 m,排滲棱體長100 m。底部埋深DN150PPR帶孔滲水管,滲水管周圍填充粒徑為15~35 mm的礫石,并用1層500 g/m2土工布包裹。排滲棱體一端與主壩的排滲盲體連在一起,連接時,測量人員應對排滲盲體位置進行精確標定,確保副壩側的排滲棱體高于主壩側的排滲盲體至少20 cm,以利于水由主壩側排出。該排滲體的另一端設置導水管與滲水管連在一起,出水口設置于壩肩排水溝內。副壩側排滲盲體設置如圖4所示。副壩側排滲體施工完畢后,副壩進行放礦。放礦后,主壩側標高600 m,靠近副壩側排滲導水管的出水量明顯增加。

圖4 副壩側排滲盲體設置示意
副壩外坡和排滲盲體治理完畢后,應繼續在副壩壩頂處向庫內方向進行分散均勻放礦,確保副壩與主壩灘面均衡上升,放礦的同時應對副壩標高出水情況進行監測。當副壩處灘面標高達到607.7 m(主壩頂標高約607.7 m)時,內錯平臺應按主壩設計要求與主壩同時進行筑壩放礦。按照設計,610.0 m 標高主壩設置排滲體時,副壩側與主壩側同時預先埋設導水管,預埋排滲盲體時,應將主壩與副壩的排滲盲體連在一起。
為有效掌握壩體狀況,在副壩設置了位移監測設施和浸潤線監測設施,監測設施采用人工監測方式[9]。根據副壩實際情況,布置了2條壩體位移監測剖面,在壩坡601.0 m標高平臺和608.6 m標高平臺共設置了5個壩體位移觀測點,觀測壩體表面位移。使用初期每月觀測1次,并做好記錄。預警值為水平方向平均位移速率超過0.5 mm/d且方向一致并未見收斂,垂直方向上按水平方向的2倍值控制。在副壩內側灘面布置了2個浸潤線觀測點,浸潤線觀測管埋深7 m,管底標高600.0 m。浸潤線預警值為5 m。在副壩側在線觀測設施安裝之前采用人工方式每天進行觀測。壩體位移觀測點和浸潤線觀測管位置如圖5所示。
通過對浸潤線觀測管進行測量,結果見表1。分析表1可知:浸潤線觀測管內的水位隨著時間的變化不斷降低,副壩側浸潤線的高度不斷降低,表明本研究設置的排滲設施發揮了作用;副壩內側與主壩高度相同后,內錯平臺筑壩后觀測管內逐漸無水。

圖5 壩體位移觀測點和浸潤線觀測管位置

表1 浸潤線觀測結果 m
壩體位移測結果見觀測圖6。由圖6可知:副壩每月的水平位移變化量沒有超過5 mm,垂直位移變化量沒有超過5 mm,沒有達到預警值,符合要求。

圖6 壩體位移觀測結果(2017年)
副壩外坡治理后,坡腳滲水集中于集水池內,使用水泵抽至主壩體正面的排水溝。滲水水質清澈,無泥沙。副壩沿庫內方向進行均勻放礦,副壩放礦時集水池內水量增加,正面排滲體出水量增加。副壩內側灘面與主壩標高相同后,庫內錯35 m平臺進行筑壩,主壩與副壩連在一起。副壩底部滲水逐漸減小至消失,集水池內無水,主壩600.0 m標高排滲體出水量增加。副壩內側平臺浸潤線觀測管內無水,副壩的浸潤線下降至7m以下,壩體位移數值符合要求,達到了治理效果。
針對承德某尾礦庫副壩坡腳出現的滲水現象,分析了原因,并采取了廢石壓坡、降低副壩坡度、設置排滲設施等綜合措施,取得了理想效果,可供類似工程借鑒。