張 婷
(山東省萊蕪天元氣體有限公司,山東萊蕪 271100)
萊蕪天元氣體有限公司為萊鋼提供氧、氮和氬氣供應。萊鋼熱線生產對氮氣的需求量超過天元氣體公司的氮氣生產量。增大在運機組的污氮(純氮)氣取出量,送入出空分裝置低壓氮氣管網,經氮氣壓縮機壓縮后送至各用戶,才能滿足熱線生產不斷增長的氮氣需求。為增大氮氣供應量,經研討確定對林德12 000 m3/h制氧機進行適應性改造。
(1)相關的設計參數。空冷塔所需激冷水流量32 m3/h,實際28 m3/h;進水冷塔的污氮氣氣量10 000 m3/h,實際9000 m3/h);進水冷塔的氮氣氣量12 500 m3/h;水冷塔進水溫度32℃;水冷塔出水溫度15℃;水冷塔冷水效果17℃(溫降)。在實際運行中,外供氮氣量低于設計值,使得進入水冷塔的氮氣量較多時,水冷塔冷水的出水溫度可以達到設計指標。
(2)加大產品氮氣取出外供后,進入冷水塔的氣量大幅減少,冷水效果將受到較大的影響,因此,必須新安裝1臺冷凍機組來補償其冷量損失。加大產品氮氣取出后對水冷塔冷水效果的影響:水冷塔減少氮氣量12 500 m3/h;減少的冷水效果9.4℃。
(3)冷凍機組制冷量的確定。水的比熱4.184 kJ/(kg·℃);冷凍機制冷量=冷凍水水流量×減少的冷水效果×水的比熱=1 258 547.2 kJ。所需冷凍機的最小制冷量為1 255 200 kJ。冷凍機實際運行時,一般按額定能力的50%~75%計算,即(1 673 600~2 510 400)kJ。因此,應選用制冷量為 2 510 400 kJ的制冷機組,也可折中選用2 092 000 kJ的制冷機組。冷凍機使用雙壓縮機,能夠實現自動變負荷調節,調節范圍:25%,50%,75%和100%。
從出冷箱產品氮氣去水冷塔的DN500 mm管道上T接出DN500 mm管道,安裝1只氣動調節閥,并將流量、壓力、溫度測量元件移至新加閥門的后面。再分為2條DN350的管道,與去氮壓機進口的氮氣管網相連接,并入公司的產品氮氣(污氮)管網(已連接完成)。原氣動調節蝶閥保留,以便切斷產品氮氣進入水冷塔。
冷凍機組安裝位置擬安裝于12 000 m3/h制氧機主控室北部,分子篩區域西側的空地上。冷凍機的冷凝器,使用來自12 000 m3/h制氧機水泵房的循環水,經過濾器去除機械雜質進入冷凝器,而后通過回水管道返回12 000 m3/h制氧機水泵房的水池。
來自12 000 m3/h制氧機水冷塔底部的冷水,在過濾器中去除機械雜質和粘泥,經泵加壓進入冷凍機的蒸發器,降溫后返回水冷塔底部。循環水和冷水過濾器均為1用1備,切換使用。12 000 m3/h制氧機組增設冷凍機及氮氣取出管路工藝流程見圖1,其中,虛線框內為增設的冷凍機組及其管路,以及氮氣取出管路。

圖1 氮氣取出管路工藝流程
改造后,機組可以取出10 000 m3/h污氮氣,送入系統的產品氮氣管網。有效緩解了熱線對氮氣的需求,提升了制氧機組的經濟效益。