王慧強
(晉煤集團鳳凰山礦,山西 晉城 048007)
鳳凰山礦回采工作面巷道在長時間壓力下,兩側(cè)保留煤柱破壞,形成無數(shù)微小裂隙,與采空區(qū)貫通。在負壓作用下采空區(qū)內(nèi)的高濃度瓦斯通過回采工作面巷道流動到生產(chǎn)集中區(qū)。前期采取了混凝土噴漿措施,但是隨著工作面推進,漿體開裂,采空區(qū)瓦斯繼續(xù)涌出。為更好地控制保留煤柱周邊瓦斯涌出,礦方采取了向相鄰工作面施工瓦斯抽放鉆孔措施,改變采空區(qū)瓦斯流動方向,降低采空區(qū)瓦斯涌出量。
鳳凰山礦XV3308綜采工作面可采長度為1312.80m,可采寬度為175.80m,煤層總厚度為1.90~2.65m,平均煤厚2.23m,絕對瓦斯涌出量為4.8 m3/min,煤塵無爆炸性,屬Ⅱ級自燃煤層。工作面東為XV3310工作面(已采),南、西為未采區(qū),北為一五三盤區(qū)軌道巷、皮帶巷、回風巷(均已掘),上覆9號煤為老窯區(qū)。
XV3308綜采工作面回采期間煤體瓦斯含量較大,且受上覆層瓦斯下泄、同煤層采空區(qū)瓦斯涌出影響,嚴重制約綜采工作面正常回采。前期綜合采用增加配風量、頂板走向高位鉆孔抽放、搭設風幛等方式治理瓦斯,效果不佳。
礦井瓦斯涌出量除受煤層圍巖的瓦斯含量、地面大氣壓力的變化及地質(zhì)構造等自然因素的影響外,還受開采規(guī)模、開采順序、開采方法、生產(chǎn)工藝及礦井風量和風壓等技術因素的影響。工作面瓦斯涌出分為煤壁瓦斯涌出、落煤瓦斯涌出和采空區(qū)瓦斯涌出。一般對于老礦井來說,采空區(qū)的瓦斯可能占較大的比重。采空區(qū)瓦斯涌出包括采空區(qū)丟煤及圍巖瓦斯涌出和鄰近層瓦斯涌出兩部分。在開采煤層群時,回采煤層的頂、底板圍巖將發(fā)生冒落、移動、龜裂和卸壓,透氣系數(shù)增加。回采煤層附近的煤層或夾層中的瓦斯,能向回采煤層的采空區(qū)和工作面轉(zhuǎn)移。
綜合考慮XV3308綜采工作面位置、四鄰采掘情況、前期瓦斯治理等因素,認為XV3308綜采工作面瓦斯來源主要由煤壁瓦斯涌出、落煤瓦斯涌出、采空區(qū)丟煤及圍巖瓦斯涌出、9#煤層泄壓涌出的瓦斯、同一煤層相鄰工作面采空區(qū)瓦斯,且同一煤層相鄰工作面采空區(qū)瓦斯占比較大。工作面頂板來壓形成的裂隙為瓦斯流動創(chuàng)造了良好的通道,使得同一煤層采空區(qū)瓦斯通過采動裂隙涌入XV3308綜采工作面,增加了采空區(qū)、上隅角及回風巷的瓦斯含量。
確定瓦斯來源后,提出了在XV3308綜采工作面回采期間,采用施工煤柱鉆孔進行采空區(qū)抽放治理XV3308綜采工作面瓦斯,并不斷分析、優(yōu)化鉆孔參數(shù),XV3308綜采工作面瓦斯得到有效治理。
XV3215巷為進風巷,XV3216巷為回風巷,由XV3216巷每隔30m向XV3220巷施工煤柱瓦斯抽放鉆孔抽采XV3310采空區(qū)瓦斯,孔徑為 108mm。回采期間,當煤柱鉆孔進入切頂線時,打開抽放鉆孔,使鉆孔孔口處于敞開狀態(tài),通過切頂線外煤柱鉆孔負壓抽放XV3308采空區(qū)瓦斯(見圖1)。
煤柱瓦斯抽放鉆孔距XV3308聯(lián)絡巷10m處開口,由XV3216巷向XV3220巷以1.6°仰角向上施工,直至打透XV3310采空區(qū)。鉆孔孔徑為94mm,孔口6m范圍內(nèi)擴孔徑至133mm(見圖2)。煤柱瓦斯抽放鉆孔施工完畢與XV3308回風巷瓦斯主管路連通,回采期間,當煤柱瓦斯抽放鉆孔進入切頂線時,打開抽放鉆孔,使鉆孔孔口處于敞開狀態(tài),通過切頂線外煤柱鉆孔負壓抽放XV3308采空區(qū)瓦斯。
現(xiàn)場實施過程中,煤柱瓦斯抽放鉆孔在施工期間受礦壓影響,煤柱瓦斯鉆孔縱向應力集中,且十五號煤煤體酥軟,易造成塌孔,嚴重影響瓦斯抽放效果,同時導致煤柱瓦斯鉆孔高負壓,低流量,泵站負荷大大增加。
針對這一情況,鉆孔施工完畢后,在鉆孔內(nèi)套50PE管,以減少塌孔影響,但在操作過程中,最多插15m便無法繼續(xù)插入。對此,需對鉆孔進行進一步優(yōu)化。在原有鉆孔設計的基礎上,優(yōu)化后的煤柱瓦斯抽放鉆孔由XV3216巷煤柱幫側(cè)以10°仰角沿頂板施工(見圖3),打鉆直至鉆孔不反水,則該鉆孔施工完畢。相比之前煤柱瓦斯抽放鉆孔,優(yōu)化后的鉆孔優(yōu)點主要是原來的煤孔改為巖孔,大大加強了鉆孔的穩(wěn)定性,避免了塌孔,保證了鉆孔通透,同時將終孔位置控制在XV3310垮落帶與裂隙帶之間,不影響抽放效果。

圖1 XV3308綜采工作面同煤層瓦斯抽放示意圖

圖2 煤柱瓦斯抽放鉆孔三視圖
采用采空區(qū)抽放相比于以往頂板走向鉆孔抽放,具有更高的適用性。
(1)采用采空區(qū)抽放,施工鉆孔距離短,抽放濃度高,抽放性能穩(wěn)定,相比頂板走向鉆孔,能有效避免鉆場接替期間瓦斯不穩(wěn)定的難題。
(2)采用頂板走向鉆孔,為保證鉆孔施工角度,需提前施工鉆場,采空區(qū)抽放則無需鉆場,同時鉆孔的施工長度是頂板走向鉆孔的十六分之一,大大節(jié)約了施工鉆場成本和打鉆成本。

圖3 優(yōu)化后鉆孔三視圖
(3)采用頂板走向鉆孔受打鉆角度、頂板巖性等影響較大,且鉆孔施工較長,終孔位置會隨回采進度逐步脫離裂隙帶,影響抽放效果。采用采空區(qū)抽放,影響因素較少,系統(tǒng)穩(wěn)定。
(4)抽放效果上,采用采空區(qū)抽放能有效治理綜采工作面上隅角瓦斯,同時對該盤區(qū)其他綜采面的回采提供了安全保障。
采空區(qū)抽放在XV3308綜采工作面試驗效果顯著,上隅角瓦斯?jié)舛扔勺畛醯?.7~0.8%,降為0.3~0.4%,并且安全穩(wěn)定。
瓦斯治理必須首先調(diào)查和分析瓦斯的來源,根據(jù)具體情況采取相應的措施。瓦斯治理的能力決定了礦井的生產(chǎn)能力。在通風方法不能有效治理上隅角及回風巷瓦斯超限時,瓦斯抽放成為了煤礦瓦斯治理最根本的措施,實現(xiàn)了瓦斯治理由被動的防范到主動的治理的轉(zhuǎn)變,確保礦井安全高效生產(chǎn)。