耿 丹
(山西省煤炭建設監理有限公司,山西 太原 030012)
井下瓦斯問題對煤礦安全構成了重大威脅,一旦瓦斯含量超標可能降低煤礦的開采效率,危及井下人員生命安全。不同煤層瓦斯含量有差異,采取的瓦斯治理方式也不同。對于井下瓦斯超標的解決方式一般采用采前預抽、邊抽邊采、U型通風,但隨著開采深度的增加,井下瓦斯問題更加復雜,隅角瓦斯含量超標問題經常發生,增加了開采難度,因此有必要對瓦斯含量高的區域進行研究,設計更加適用的通風系統。采用Y型通風方式的瓦斯治理技術以其優越的效果逐漸被廣泛應用,但仍然存在局部瓦斯超標現象.因此,有必要對此通風方式進行分析,確定合理的設計參數,以此提高瓦斯治理水平。
以太原東山煤礦3110工作面的實際情況為例,采用兩進一回的Y型通風方式,通過建立實際模型進行數值模擬分析。3110工作面原煤瓦斯的最高值為15.35m3/t,透氣指數為0.019m2/MPa·d,煤層傾角平均5°,煤層厚度平均2.85m。將工作面、采空區等開采區域視作長方體,忽略彎曲下沉影響,設定采空區和主副進風巷道參數。根據瓦斯涌出量相應計算方法,計算出垮落帶和裂隙帶的瓦斯涌出量分別為35.33m3/min和15.09m3/min,進而確定相應瓦斯總源相。根據理論分析的滲透率參數可計算出采空區各分區的粘性阻力系數。設置模型各項參數,通過數值模擬分析方法來研究Y型通風方式下的采空區瓦斯分布規律,如圖1所示,分別對工作面水平方向、寬度方向及垂直方向進行分析。
由分析結果可以得出,在工作面推進方向上瓦斯濃度隨進深增加不斷增大,當到達一定深度時瓦斯濃度逐漸穩定,為最高濃度;垂直方向上,底板瓦斯濃度低于頂層瓦斯濃度,邊緣處基本保持穩定的高、低濃度,中間部分從下向上呈逐漸上升趨勢;寬度方向上進風和回風濃度差別大,上隅角瓦斯濃度低沿空留巷充填體處存在瓦斯堆積現象,有必要進行埋管抽放以及高位鉆孔的瓦斯解決方式。

圖1 3110工作面采空區平面圖
3110工作面以開采3號煤層為主,瓦斯60%以上來自采空區,應進行采空區瓦斯抽采。在工作面進風巷進行順層鉆孔處理,未開采先預抽。使用Y型通風方式,工作面兩側進風,避免了隅角瓦斯積聚現象發生,上層積聚瓦斯可通過抽采方式排出。頂板部位采用鉆孔方式預抽瓦斯,間距20m,采空區通過埋管抽采方式進行,間距15m。
抽放負壓、時間、孔距都對瓦斯的抽放效果影響重大,因此應對其進行數值分析,通過對比不同的理論參數確定最優鉆孔排放方案。
(1)抽放負壓
分別取負壓20kPa到負壓40kPa的三個抽放負壓參數進行模擬實驗,得出瓦斯流量隨時間變化情況如圖2所示。

圖2 抽放負壓影響的瓦斯流量
由圖2可以看出,提高抽放負壓的方法可以提升瓦斯抽放水平,但對系統要求更高,因此綜合考慮抽放負壓可選為負壓20kPa到負壓30kPa。
(2)鉆孔直徑的選取
取不同直徑的鉆孔來進行模擬,結果如圖3所示。

圖3 孔徑影響的瓦斯流量
由圖3可以看出,大孔徑可明顯提高鉆孔抽取瓦斯的流量,可將孔徑取為120mm。
(3)抽放時間影響
取不同抽放時間進行模擬,得出不同抽放時間對鉆孔瓦斯流量的影響如圖4所示。

圖4 抽放時間影響的瓦斯流量
由圖4可以看出,抽放瓦斯流量隨抽放時間的增加呈指數下降并最終趨向穩定。
(4)鉆孔間距的選取
利用 fluent軟件模擬不同的孔距對瓦斯抽放效果的影響,模擬結果顯示的瓦斯壓力如圖5所示。


圖5 不同孔距影響的瓦斯壓力分布
如圖5可以看出,孔距增大后瓦斯壓力也隨著增大,孔距2m時最大壓力0.74MPa超出了要求的抽采壓力,所以合理的鉆孔距離應設置為1m。
分別取不同的主、副進風巷進風比例(K=2:1、K=3:1、K=4:1)進行模擬,結果如下:主、副進風量配比不同時,比例越大上隅角渦流越小,進風量配比小時容易造成大渦流使得瓦斯積聚,配合相應經驗公式可得出配風比為3:1時瓦斯排出效果最好。
本文針對煤礦井下瓦斯超標問題,對瓦斯分布及煤礦通風方式進行了研究,建立了太原東山煤礦3110工作面通風系統的實際模型,對其通風情況進行了模擬分析,根據模擬結果確定了瓦斯治理方法。對不同的抽放負壓、鉆孔直徑、鉆孔距離以及主副通風量配比進行了模擬分析,確定了合理的通風系統參數,提高了瓦斯治理水平,為煤礦瓦斯治理技術的提升提供了理論依據。