郭 路
(晉城煤業集團寺河煤礦二號井,山西 晉城 048019)
礦井開采深度逐漸增大,應力也逐漸增大,巷道圍巖較淺部的變形、失穩及破壞現象更加明顯,過去單一的支護方式將無法滿足深部巷道支護的需要,采用組合支護形式已迫在眉睫。我國許多專家學者對組合支護形式進行了研究。將耦合支護技術應用于軟巖復合頂板突出煤層巷道,有效地解決了巷道的支護問題[1];康虹等[2]采取錨網索支護技術解決深部松軟破碎煤層巷道支護問題;牛福龍[3]將錨桿錨索變形匹配技術應用于巷道支護;李書民等[4]將錨網索聯合支護技術應用于深部回采巷道中;何宗禮等[5]用預應力協同支護技術解決這類高應力破碎圍巖巷道的支護問題;在錨桿-錨索支護協同設計時,只有使錨索與錨桿協同配合,才能使錨桿、錨索預應力協同支護的效果達到最優[6]。基于此,本文以山西晉城煤業集團公司寺河礦二號井97采區97205巷高強錨桿、錨索聯合支護為研究對象,以期達到提高巷道穩定性,減少巷道圍巖變形量的目的。
97205巷擔負97303回采工作面進風任務,巷道服務期限為24個月。97205巷上部3#煤為小煤窯破壞區,東、西、南三面皆為實體煤,北為97101巷。97205巷與97302工作面之間的煤柱寬度為30m,在97302工作面回采之前,97205巷將掘進完畢。97205巷設計采用矩形斷面,掘進寬度為4200mm,高度為2400mm。
9#煤層位于石炭系太原組中部,含夾矸0~2層,直接頂板為3.3m粉砂巖,局部地段為石灰巖,基本頂為5.3m的細砂巖;底板為0.8m的石灰巖。9#煤層頂部距3#煤層51m左右。9#煤層較穩定,煤層厚度平均為1.42m,平均傾角為5°,煤層結構簡單。
97205巷主要采用樹脂加長錨固錨桿組合支護系統, 并進行錨索補強。
頂板:錨桿排距1200mm,間距1200mm,每排4根錨桿;錨索排距為3600mm,間距為2400mm。
兩幫:錨桿排距1200mm,間距1200mm,錨桿距頂距離400mm,起錨高度800mm。
原支護方案如圖1所示:

圖1 巷道支護示意圖(單位:mm)
為觀測巷道的變形規律,為下一步對巷道支護方式改進提供依據,采用“十字”布點法觀測巷道表面變形。沿大巷掘進方向每掘進50m布置一個測試斷面。原支護方式巷道表面位移如圖2所示。

圖2 原支護方式巷道表面位移
由圖2可以看出,原有支護方式下,巷道兩幫移近量為550mm,頂底板移近量為101mm。巷道圍巖的變形量大,該巷道條件不能滿足礦井的正常生產作業。對原支護方式進行改進,提高巷道的支護效果,降低巷道的維修成本是很有必要的。
對錨桿進行優化,采用蛇形錨桿,如圖3所示,提高錨桿的可變形性、讓壓性能;采用快裝高預應力“鳥窩”錨索,如圖4所示,提高錨索的錨固力、錨固范圍及讓壓性能。

圖3 蛇形錨桿示意圖

圖4 快裝高預應力“鳥窩”錨索
優化后的巷道支護方式為:預應力“鳥窩”錨索、蛇形錨桿、金屬網聯合支護。
頂板:錨桿排距1200mm,間距1100mm,每排5根錨桿,150×150×8mm高強托盤;錨索采用“三花”布置,排距為2400mm,間距為2200mm,300×300×10mm高強托盤。
頂板:錨桿排距1200mm,間距1100mm,錨桿距頂距離為500mm,150×150×8mm高強托盤。
改進后的支護方案如圖5所示:

圖5 優化后的巷道支護示意圖
為觀測巷道的變形規律,確定優化后的支護方式對巷道的支護效果,采用“十字”布點法觀測巷道表面變形。沿大巷掘進方向每掘進50m布置一個測試斷面。支護方式優化后巷道表面位移如圖6所示。
由圖6可以看出,對支護方式進行改進后,巷道圍巖變形在滯后工作面100m后趨于穩定,巷道兩幫移近量為170mm,頂底板移近量為70mm。巷道圍巖的變形量較原支護形式有大幅的降低,巷道兩幫移近量僅為原支護方式的三分之一,頂底板移近量為為原支護方式的70%,取得了良好的支護效果。

圖6 支護方式改進后巷道表面位移
采用預應力“鳥窩”錨索、蛇形錨桿、金屬網聯合支護技術代替原有的錨桿錨索聯合支護,提高了支護系統對巷道圍巖的支護效果,巷道兩幫移近量僅為原支護方式的三分之一,頂底板移近量為原支護方式的70%,保證了巷道長期正常安全使用的要求。