王宏偉
(大同煤礦集團宏泰礦山工程建設有限責任公司,山西 大同 037003)
斜井施工當前普遍采用多臺氣腿式鑿巖機打眼,耙斗裝巖機裝巖,箕斗提升,風動潛水泵排水,激光指向,遠距離輸料噴射混凝土等配套方案。當前馬脊梁礦副斜井掘進效率不高,影響了煤礦的接續。論文以大同煤礦集團馬脊梁礦副斜井為研究對象,對副斜井的掘進工藝進行優化,有效提高了斜井掘進速度。
馬脊梁礦位于大同市西部邊緣40km,已有近70年的開采歷史。礦井開拓方式為斜井單水平多煤層開拓,通風方式為中央并列分區混合式。馬脊梁礦副斜井井筒自表土開口,沿方位角195° 30'、坡度-5.5°掘進,設計掘進總全長2109m,井口以下430m后變為-7.5°,掘進斷面為22.9m2,該副斜井穿過的巖層為三疊紀延長群砂巖、砂泥巖、侏羅紀花斑泥巖,巖層傾角15°左右,基巖涌水不大。
一般在巷道掘進作業過程中,支護工作時間占總作業時間的75%,因此需要做好巷道的支護設計方案,達到提高巷道掘進速度的目的。副斜井支護設計方案如下:臨時支護采用吊掛前探梁,4根Φ75×3000mm圓鋼,間距1.6m,用金屬錨桿和吊環固定,前探梁上方用規格為1800×200×150mm的木板梁接頂。永久支護:基巖段采用錨桿金屬網噴射混凝土加鋼筋拱架支護。錨桿間排距800×800mm,矩形布置,使用Φ16×2200mm圓鋼樹脂端頭錨固錨桿;噴射混凝土厚度100mm。
馬脊梁礦副斜井巷道斷面為半圓拱形,掘進寬5.6m,掘進高度4.7m,掘進斷面22.9m2。考慮到全斷面一次開挖工藝方式無法進行平行作業的現狀,決定采用2臺掘進機單側壁導坑法施工的方式。
選用太原礦山機器集團公司生產的EBZ160型懸臂式掘進機,2臺掘進機同時工作,由于第1臺掘進機掘進后進行了支護,就起到了保護第2臺掘進機掘進安全的目的。設定掘進機截割破巖工藝如下:EBZ160型掘進機在工作時主要是使用橫向往復式截割,截割過程為第1臺掘進機以4m寬小斷面沿前進方向靠右前行掘進。在截割過程中出現截割高度不夠的情況應該先將上部截割斷面截出,退出掘進機,完成頂板支護后再進行起底;第2臺掘進機滯后第1臺掘進機50m采用與第1臺掘進機相同工藝連續進行工作。每個循環進度為1.6m,每刀進度0.4m,4刀一循環,截割完成后將掘進機退出5m后再進行相應的支護工作。掘進機截割軌跡圖如圖1所示。

圖1 掘進機截割軌跡示意圖(單位:mm)
(1)臨時支護。掘進機割出2排錨桿進度后,首先將掘進機退出迎頭5m后進行臨時支護。第1臺掘進機掘出小斷面后,先期對能進行永久支護的范圍進行永久支護,然后對無法進行永久支護的范圍打臨時錨桿,臨時錨桿間排距小于等于1.2m。當第2臺掘進機掘出全斷面后,需進行所有的永久支護工作。
(2)永久支護。永久支護工作面最大空頂距1.9m,最小空頂距0.3m。
(3)噴射混凝土。噴射混泥土工作分2個階段完成,第一階段滯后第1臺掘進機迎頭20~25m進行初噴,其厚度為50mm;第二階段滯后第2臺掘進機迎頭20~25m進行復噴,厚度50mm。
(1)裝巖時的安全措施如下:耙斗裝巖機下放前,應注意提升絞車拉緊后方可拆除后車輪的卡軌器,并且絞車須開慢,牽引力量不可過猛。耙斗裝巖機下放時,其下面不準站人。下放后,要把固定裝置固定好,并檢查無誤后才能正式裝巖。箕斗或礦車下放接近耙斗裝巖機時,應減速,防止沖壞耙斗裝巖機。裝巖完畢,關掉電門,將兩個操作手把放在松閘位置上,再將手把取出,由司機保存備用。
(2)支護時的安全要求:斜井支護在井筒傾角大于45°時,與豎井基本相同;小于45°時,與平巷基本相同。但因各具有不同的傾角,因而要特別注意支架結構的穩定性。噴射混凝土永久支護施工時,遵循一般的施工安全措施,噴射方向應從上往下方噴射,這樣做不僅有利于安全,也有利于噴射工準確地掌握噴咀對頂、幫的噴射距離與噴射方向。當斜井穿過比較松軟、節理發育、易冒落的巖層時,仍然可以使用噴射混凝土支護或錨桿與噴射混凝土混合支護。
(3)副斜井施工的排水:由于地表水流入斜井,使井內積存水,在井口還要挖掘環形排水溝,以便將水及時排除。井筒中的水有的是來自透水巖層,這種情況下,可以采取堵水或排水的方法。在堵水時,可采取注漿的辦法。妥善地處理井筒涌水和工作面積水是保證施工質量、改善工作面和工人勞動條件、加快掘進速度的重要內容。當工作面涌水量小于5~7m3/h的情況下,可采用提升器配合風動潛水泵或電動潛水泵排水,即水泵將水排至提升容器內,上提倒入矸石倉或平巷水溝,再排至地面;當工作面涌水量較大時,采用水力噴射泵并配合分段排水。
破裝運巖(煤),按EBZ160型掘進機參數以及其截割工藝,每循環所需時間為20min;臨時支護時間取30min;永久支護時間通過計算取100min;噴漿作業因其與掘進平行故不計算時間;鋪底與水溝同步施工,工序時間不計入循環時間。故循環時間=破裝運巖+臨時支護+錨桿支護=150min。班循環數=3.07個,取3個。
本次副斜井掘進作業采用“三、八”制作業,每班一個循環,全月作業3ld,共124個班,實際作業77個班。副斜井掘進作業采用的正規循環作業圖表如圖2所示。

圖2 副斜井掘進斷面正規作業循環圖表
以大同煤礦集團馬脊梁礦副斜井為研究對象,對其掘進工藝實施優化,通過2臺掘進機同時工作,第1臺超前50m掘進,第2臺掘進成形的方法,為實現副斜井巷道快速永久支護提供了條件。通過合理的工時安排,實現了人機結合的最優化,達到了副斜井快速掘進的目的。