王保峰
(山東省冶金設計院股份有限公司,山東濟南 250101)
某廠80t電爐由國外公司設計,鐵水比范圍0~90%,采用旋開爐蓋兌鐵、頂槍吹氧的冶煉模式,冶煉過程噴濺嚴重,鋼水收得率低,冶煉周期長,嚴重影響生產節奏。通過技術改造,增加鐵水傾翻裝置實現連續兌鐵,改造供氧系統,調整冶煉工藝,縮短冶煉周期,降低冶煉成本,提高鋼水收得率,實現了節能降耗,為企業創造了明顯的經濟效益。
改造的內容主要包括:
(1)增加鐵水傾翻裝置,實現連續兌鐵。
(2)改造電爐供氧系統。
(3)對電爐本體設備進行改造。
(4)對冶煉工藝進行調整。
由于原有電爐工藝布置緊湊,爐前空間緊張,故鐵水傾翻裝置采用固定式,爐壁兌鐵的方式。鐵水傾翻裝置布置在電爐門口一側,該裝置由固定框架、傾翻架、傾翻油缸、升降溜槽、液壓系統、電控系統等組成。鐵水傾翻裝置主要技術參數見表1。
鐵水傾翻裝置及溜槽布置在電爐平臺上,鐵水傾翻裝置接受來自吊車的滿載鐵水包,將其鎖定,然后通過傾翻油缸使傾翻架帶動鐵水包傾翻,鐵水經溜槽通過爐體側壁的開孔進入電爐內[1];鐵水兌加完成后,由傾翻油缸使鐵水包復位。
鐵水傾翻裝置具備速度可調,兌加鐵水速度穩定的特點。傾翻速度通過PLC控制比例閥來實現,以保證鐵水接近勻速流入電爐內[2]。鐵水傾翻裝置控制方式有三種,上位機畫面控制、現場操作箱控制,遙控器控制,遠程模式下可由上位機畫面輸入鐵水重量,選擇相應的數學模型來實現不同的傾翻速度。

表1 鐵水傾翻裝置主要技術參數
電爐原有供氧系統包括頂槍和爐壁氧槍兩部分,頂槍氧氣流量最大9000Nm3/h,爐壁氧槍3支(含EBT處1支),每支氧氣流量最大2600Nm3/h。改造后電爐供氧不再采用頂槍,爐壁氧槍的位置及角度也重新調整。
氧槍系統的主要改造內容如下:
(1)新增爐壁集束氧槍模塊4套。
(2)對爐壁集束氧槍氧氣閥站及燃氣閥站進行改造。
(3)新增爐壁碳槍1套,對噴粉系統改造。
(4)對PLC及控制系統進行改造。
(5)對現場管道改造。
改造的氧槍布置見圖1。
氧槍系統主要技術參數見表2。
(1)下爐殼改造
原電爐設計爐內留鋼量為10t,為增加留鋼量到20t,將下爐殼進行改造,爐殼高度增加200mm,經過三維計算,可以滿足留鋼20t的要求。
(2)上爐殼改造

圖1 電爐氧槍布置圖

表2 爐壁氧槍技術參數表
由于增加爐壁兌鐵口和氧槍的重新設計,上爐殼水冷板開孔需進行調整,以滿足兌鐵口及氧槍的安裝要求。
(3)水冷爐蓋改造
由于下爐殼高度增加200mm,上爐殼高度不變,為滿足第四孔和除塵煙道的對中,將水冷爐蓋重新設計,降低爐蓋高度,保證四孔與除塵煙道的對中。
由于鐵水采用連續兌入,吹氧模式要與鐵水兌入速度相匹配,保證鋼水中的碳含量保持在一定的范圍,在不同階段鐵水的加入量見圖2。
吹氧模式隨著鐵水加入量和加入速度的變化進行調整,前期每支氧槍氧氣流量2000Nm3/h,中期和后期每支氧槍氧氣流量為2400Nm3/h和2800Nm3/h。

圖2 兌鐵曲線圖
通過改造,80t電爐實現了在高鐵水比下,通過鐵水連續兌入電爐內,在不送電的條件下,通過控制吹氧操作,達到了預期的冶煉指標,實現了冶煉周期≤45min,氧耗≤50Nm3/t,天然氣消耗≤3.1Nm3/t的指標,并且保證出鋼P≤0.007%,出鋼溫度〉1640℃。
由此可見,在高鐵水比的情況下,通過傾翻裝置實現鐵水的連續加入和吹氧控制,實現了縮短冶煉周期,降低消耗的目標,使企業做到了節能降耗,增產增效。