祗欣凱
(陽煤集團二礦調度室綜掘準備隊, 山西 陽泉 045000)
掘進機在煤礦生產中是一種重要的礦井掘進設備,在掘進過程中,依靠液壓系統可以實現各種不同的功能,比如對煤巖的截割以及裝運,或者通過掘進機上的噴霧泵來實現噴霧降塵等,而實現這些功能的主要部件是液壓系統,液壓系統一旦出現問題,整個掘進機就會發生故障。EBZ160型掘進機是一種中型掘進機,可以連續地對煤巖進行截割、運輸以及裝載,并且該掘進機的機身高度較低,生產能力強,在礦井中有著廣泛的應用,不僅可以對煤層傾角較大的煤巷以及半煤巖巷進行掘進,還可以對軟巖巷道進行掘進,但是在實際應用的過程中,該掘進機的液壓系統存在問題,掘進運行不穩定,嚴重阻礙了掘進機的正常作業,因此本研究針對該掘進機存在的問題,做出了一系列的優化與改進,以期提高掘進機的工作效率,減少故障的發生。
如圖1所示是該掘進機液壓系統的原理示意圖,從圖中可以看出,七聯閥中的第四聯可以完成伸縮缸液壓回路的動作,當第四聯推進時液壓缸伸出,第四聯拉回時則液壓缸收回,而當第四聯處于中間位置時,液壓缸處于Y型機能閉鎖狀態。該機能的作用是,如果液壓泵內的負荷仍然處于未卸載的狀態,則油缸不穩定,在這種情況下,一旦外力對油缸產生作用,油缸就會發生前后晃動。此時,如果只靠七聯閥的作用,不單會給伸縮油缸帶來較大的破壞,甚至還會縮短七聯閥本身的使用時間。除此之外,在換向時,由于液壓系統不穩定,導致伸縮油缸在進行液壓回路的動作時比較緩慢,不能流暢的伸出與縮回,工作效率較低,因此與煤礦生產的進度不相匹配,嚴重影響了井下正常生產的進行[1-2]。

圖1 液壓系統原理示意圖
當掘進機液壓系統中的四聯閥控制履帶漲緊時,由于液壓油缸受到了墊片的約束,其手柄可以回到中間位置,而對于油缸自身來說,漲緊時所受到的壓力,油缸會自行擠壓而緩慢地將壓力進行卸載,同時由于四聯閥的因素,該油缸的漲緊作用已經失效。在這種情況下,只能依靠墊片來實現履帶的漲緊,而在煤礦進行生產的過程中,履帶所承受的載荷不是一成不變的,其始終處于動態變化的過程中,因此在經過長時間的作用后,履帶會發生變形而伸長,但是墊片是不能隨之發生變形伸長的,所以履帶最終會變得松弛,在行走的過程中會加重對鏈輪的磨損,使履帶以及鏈輪的使用壽命大大縮短,增加了掘進機各部件進行維修保養的費用,加大了煤礦經濟的負擔。且掘進機一般都會設置有冷卻噴霧系統,然而在進行掘進的過程中,井下通常會備有獨立的供水設備,因此掘進機自身的噴霧泵通常是閑置不用的,這對于掘進機來說也加大了其自身的制造成本。
在進行掘進作業的過程中,該掘進機截割下來的煤炭和巖石量與掘進機的裝運能力存在嚴重偏差,具體表現為掘進機的生產能力遠遠大于其裝運煤炭的能力。當掘進工作面截割下的煤巖需大量運出時,由于其運送能力的限制,在過度裝運的情況下會經常發生卡鏈以及堵塞的情況,這就需要井下工作人員對其進行清理與維修,而這不僅拖慢了工期,還嚴重阻礙了掘進工作的正常進行,減少了煤礦的產出量[3]。
在給定壓力下,由于伸縮油缸液壓系統的不穩定性,使得伸縮油缸的正常工作受到了影響,為了改善這種情況,在伸縮油缸液壓系統回路中增加了一個閉鎖元件,該閉鎖元件可以有許多種,其中最常見的是平衡閥[4]。
如圖2所示是該掘進機液壓系統優化設計改進后的原理示意圖。從圖中可以看出,當在回路中增加了平衡閥后,由于平衡閥具有反向截止作用,可以很好的實現對上下回路的封閉,從而使液壓系統中的各個執行元件均可以準確地停到所需的位置,保證每個執行元件均不會在單向載荷的作用下發生緩慢移動,這樣就可以解決伸縮油缸回路不穩定的問題,使其免受載荷變化的影響。

圖2 優化改進后液壓系統原理示意圖
對于履帶漲緊油缸來說,在其回路中設置高壓截止閥可以有效減少履帶的松弛,加強其漲緊作用,具體表現在:當履帶漲緊時,一旦關閉高壓截止閥,壓力就不會泄露,此時操縱手柄就可以實現壓力的降低、增加或保持平衡,從而避免了四聯閥中壓力向外或者向內泄露而導致的履帶松弛現象,再加上墊片的約束作用,履帶的漲緊效果會更好;除此之外,在履帶漲緊時,即使操縱手柄沒有處在漲緊的位置,履帶也不會發生松弛,這是因為負載敏感變量泵的負載信號仍然存在,在這種情況下,當油液在液壓系統回路中運行一周時,會無形中增加一運以及星輪的流量,從而使得一運的運行速度以及星輪的轉動速度提高,需重新對系統的流量進行分配[5]。
而對于噴霧泵來說,當安裝上高壓截止閥后,即使其處于不使用的狀態,也可以通過開啟高壓截止閥來打開噴霧泵,使其進行降塵作業;同時當控制噴霧泵開啟的手柄在噴霧的一邊時,通過關閉高壓截止閥,可以提高一運的運行速度以及星輪的轉動速度,從而使液壓系統的流量重新分配;當然設置高壓截止閥還在一定程度上方便了噴霧泵檢修工作的進行。
在正常掘進作業過程中,一運、星輪、噴霧以及履帶漲緊液壓油缸會同時起作用,這種情況下,一運在1 min內經過系統的流量為48 L,星輪在1 min內經過系統的流量為一運流量的2倍,其轉動速度在1 min內可達30 r,而對于噴霧來說,1 min內經過系統的流量則與一運的流量相同。在掘進機液壓系統中,因為四聯閥的結構是一樣的,當操縱手柄使噴霧泵開啟而高壓截止閥關閉時,其負載敏感變量泵的負載信號仍然存在,由于該信號的作用,整個液壓系統內的流量會進行重新分配,從而導致星輪、一運的流量增加,轉動速度和運行速度也隨之增加,直到增加到掘進機的裝運能力與割煤生產能力相協調。
選擇一個合適的平衡閥,使之與EBZ160型掘進機液壓系統相匹配,其安裝的位置為操縱臺內側,在安裝的過程中,需要打開伸縮油缸的進回油管路,將之與平衡閥的接頭相連接,在連接時需要注意,平衡閥的進回油接口不要接反。安裝完成后,啟動掘進機,在空載狀態下對其進行測試試驗,在試驗時對伸縮油缸的定位手柄進行操縱,使手柄處于某位置時,其伸縮油缸就處于相同的位置。
選擇兩個高壓截止閥,一個安裝在噴霧系統液壓回路中,一個安裝在履帶漲緊液壓系統回路中,這兩個高壓截止閥的給定壓力為25 MPa,其所處的位置為操縱臺上,繼而對管路的進出口進行連接。連接好各管路后,進行測試試驗,在試驗時,如果操縱履帶漲緊定位手柄可以使履帶漲緊的效果更好,同時當高壓截止閥關閉后,整個液壓系統中的流量進行了重新分配,且噴霧操縱也同樣如此,則說明高壓截止閥安裝完成。
從上文的研究中可以看出,不管是對履帶漲緊定位手柄進行操控,還是對噴霧液壓定位手柄進行操控,都會造成星輪以及一運液壓系統回路中流量的增加。具體流量增加的方法是:在進行掘進作業的過程中,對于履帶漲緊液壓回路來說,應先開啟高壓截止閥,等操控履帶漲緊定位手柄使履帶漲緊效果增強后,再關閉高壓截止閥,在這個環節中,其定位手柄始終處于漲緊位置,且即使高壓截止閥關閉,負載敏感變量泵仍然有信號存在,此時,履帶漲緊油缸內的油液返回主系統,從而增加了星輪以及一運液壓系統回路中的流量,其增大的幅度大約為三分之一;而對于操控噴霧液壓定位手柄來說也是同樣的情況,也可以得到相同的效果[6]。
在對EBZ160型掘進機伸縮油缸液壓回路進行優化與改進后,在實際應用中可以發現,優化后的伸縮油缸穩定性大大提高,由操控定位手柄可以很好的實現伸縮油缸的位置變化,且伸縮油缸可以準確的停到該位置,而不會發生前后移動,這給煤礦的安全生產以及井下工人的維護與檢修帶來了很大的方便,同時伸縮油缸的工作效率也明顯提高。經過這一優化,EBZ160型掘進機可以更好地實現井下的掘進作業,減少了掘進作業中故障的發生,并得到了廣泛的應用及認可。
在對履帶漲緊油缸進行優化設計后,極大地減少了四聯閥的操控次數,不再需要通過操控四聯閥來達到履帶漲緊的作用,而且減少了四聯閥的磨損,延長了四聯閥的使用壽命,同時還減少了墊片的使用量,不用再頻繁地更換墊片,在一定程度上降低了井下作業人員的負擔以及煤礦的經濟投入。除此之外,在長時間的使用過程中,如果履帶漲緊效果不如從前,出現了松弛,則可以打開高壓截止閥,再次實現履帶的漲緊,這一優化簡單易行,在實際應用中得到了一致的好評。
在對系統流量進行重新分配后,一運的運行速度增加,其刮板鏈的運行速度由原來的1 min行走38~42 m變成現在的49~52 m,同時星輪的轉動速度也增加,由原來的1min內由32~34 r到現在的40~44 r,其裝運與截割的能力大約提高了23%,運行速度也提高了23%,并且經過改進,卡鏈以及堵塞的現象已不再出現,大大減少了工人的勞動強度和負擔。與此同時,該掘進機的裝運能力與刮板鏈的運行速度都大幅度提高,在滿足截割生產能力要求的基礎上,還有效增強了掘進機的整體性能,使掘進作業可以更好更快得完成。
通過對EBZ160型掘進機液壓系統做出的一系列優化與改進可知,優化后的掘進機液壓系統更穩定,工作效率更高,在掘進作業時發生故障的可能性更小,且各個部件的相互配合更加協調,能更好地滿足煤礦安全生產的要求,并得到了廣大用戶的一致認可。同時該掘進機為半煤巖巷的快速掘進提供了可借鑒的經驗,也為相同類型掘進機的優化與改進設計提供了參考依據。