

摘要:精細地質潛力研究,對措施井提出了暫緩補層措施,優化注汽方案設計轉換分層注汽(單注下部興隆臺潛力層)改善油井生產效果的措施建議。通過及時調整措施方向,成功改善了低效井生產效果。
關鍵詞:油井、分注、潛力
1 研究背景
32-233側井位于錦J塊西部靠近斷層一口油井,目前采970.2-1105.8米,42米/24層,于2+興油層組。該井側鉆后第4周期低產能停,經對其潛力進行分析論證,提出了暫緩補層措施,優化注汽方案設計轉換分層注汽(單注下部興隆臺潛力層)改善油井生產效果的措施建議。通過及時調整措施方向,成功改善了低效井生產效果。
32-233側井由于開采時間較長,地層壓力下降較大,加之油井井況差,生產能力出現了嚴重的不足。為此于2011年7月側鉆投產興隆臺油層21.6米/12層,興隆臺油層共計生產3個周期,累計注汽7636噸,累產油1176噸,累產水4783方。2013年10月補于Ⅱ油層20.4米/12層(其中稠油層9.5米/5層,其余為低產、水淹層),單注補層井段與原興隆臺油層合采,注汽2684噸,因新補于Ⅱ油層發育較差,生產204天,產油僅為128噸,產水825方,2014年10月不出停產。
2 措施確定及實施
為改善這一狀況,2015年年初加大了對該井的潛力分析力度。通過精細的地質研究,起初決定補射上部于Ⅰ油層恢復產能。后來進一步研究發現該井非均質差異大,厚度差異明顯,蒸汽易上覆。為此先可優化常規吞吐,轉換分層注汽措施,暫緩補層地質措施恢復產能。該井于2油層發育差,興1油層薄潛力小,于是決定單注下部興2潛力層。(見32-233側井綜合測井曲線圖)
32-233側井2015年2月實施分層注汽的措施,單注下部興隆臺潛力層。該井于2015年2月23日至3月7日注汽2536噸,3月17日下泵開井,目前日產液15噸,日產油4噸。(見表1)
3 效果評價
則創經濟效益:其中:T——547.6元/噸 C——1633.17元/噸 I——4萬元
E=F×Q×(P-T-C)-I
=0.7×92×(3437.75-547.6-1633.17)- 4×104
=4.09×104元。
4 結論及建議
1.對采油層段長,受非均質性影響導致油井吸汽不均而影響生產效果的井,可采取分層注汽措施。
2.本井措施的成功實施,可以在本區塊推廣,以帶動類似井生產效果的改善。
參考文獻:
[1]萬仁縛,羅英俊等.采油技術手冊七分冊.石油工業出版社,1994.
[2]張風山,等,李學義.遼河稠油研究進展.西安地圖出版社,2000.
作者簡介:晏岳(1981.07- ),男,助理工程師,2006年畢業于中國石油大學,大專,現從事油田開發工作。