胡開文 周清波 曾志飛 王躍林
(長沙礦冶研究院有限責任公司)
螢石是重要的非金屬礦物原料之一,是工業氟元素的主要來源,用途廣泛,許多發達國家將其作為一種重要的戰略物資進行儲備。螢石可用于提取氟以制作氫氟酸,或應用于建材行業和有色金屬冶煉中。在高爐冶煉中,如在鐵水預處理中作為脫磷劑、脫硫劑等使用,在煉鋼過程中作為一種助熔劑,還能顯著降低爐渣熔點,使其迅速成渣[1]。
某螢石選礦廠原低品位浮選系統浮選濃度偏低,低品位精礦作業回收率僅6.12%。為盡可能回收螢石,提高資源利用率,進行技術改造。
某螢石選礦廠入選鎢浮選尾礦,脫藥后采用浮選原則流程進行生產,可得到高品位螢石精礦和低品位螢石精礦。原浮選工藝流程較長,進入中礦浮選系統的礦漿濃度偏低,影響中礦浮選系統選別效果。
中礦浮選系統給礦為精選1尾礦和精選4的掃選尾合并的中礦,粗選采用浮選柱、精選采用浮選機進行。原中礦浮選系統流程見圖1,指標見表1。

表1 低品位浮選系統指標 %
由表1可知,中礦浮選系統精礦作業回收率僅28.20%,對原礦回收率僅6.12%,損失在低品位中礦和尾礦中的螢石較多。

圖1 原中礦浮選系統流程
選礦廠采用CMAX 150 mm水力旋流器(長沙礦冶研究院有限責任公司)對中礦系統給礦進行預先脫泥濃縮試驗,沉砂進入浮選,溢流并入尾礦。CMAX系列旋流器具有以下特點:
(1)入礦口外弧線采用雙圓弧設計,具有預先分級作用,分級效率顯著優于切線設計。
(2)內襯、溢流管、沉砂嘴采用CNU高級耐磨材料,筒體內襯使用壽命5~10 a,沉砂嘴、溢流管磨損速率分別為0.5~1 mm/月、0.25~0.5 mm/月,為鑄石聚氨脂等耐磨材料的1/6~1/3,從而降低易損件更換費用。在較長的使用時間內,旋流器工作參數變化甚微,中礦浮選系統工作穩定。
(3)雙圓弧設計的入礦流線能顯著減輕礦漿進入圓柱段時對筒體的磨損,另外CNU采用模壓整體燒結成型,形狀標準,接口平滑,旋流器壽命長,礦漿在旋流器中的運動軌跡平穩,可提高旋流器分級效率。
(4)長柱、變錐設計增大了有效分級空間,提高了沉砂質量的穩定性,給礦濃度波動小,沉砂嘴磨損對沉砂濃度、粒度影響較小。CMAX旋流器溢流粒度較細,沉砂中合格粒級含量減少,沉砂濃度較高,分級效率比普通旋流器提高10%~20%。
2017年5月,在不改變主要浮選流程的前提下,從中礦浮選系統生產現場給礦中分流部分礦漿,經CMAX旋流器脫泥濃縮后進行中礦浮選給礦濃度試驗,流程見圖2,結果見圖3。

圖2 中礦浮選給礦濃度試驗流程

圖3 浮選給礦濃度對低品位螢石精礦指標的影響
由圖4可知,隨著浮選給礦濃度的增大,中礦系統作業回收率呈先上升后下降的變化趨勢。原因是浮選給礦濃度高,有利于中礦浮選螢石精礦作業回收率的提高,但會造成旋流器溢流螢石的流失,降低旋流器沉砂作業回收率;浮選給礦濃度低,則不利于浮選,中礦浮選作業回收率下降,旋流器沉砂溢流螢石流失較少。浮選給礦濃度為20.0%~30.0%時,中礦系統作業回收率處于較高水平,此時旋流器沉砂作業回收率在75.0%以上。
在中礦系統浮選給礦濃度試驗的基礎上,選礦廠通過增加1組15-CMAX150 mm水力旋流器組對原工業生產流程進行改造。由于生產現場浮選系統工藝調整,中礦系統給礦粒度變細,為保證中礦系統作業回收率,調整相應旋流器參數。中礦系統工業連續試驗穩定進行20 d,旋流器分級平均指標見表2。

表2 旋流器分級平均指標 %
由表2可知,相比改造前,浮選給礦濃度由11.06%提高到20.95%,改造后旋流器沉砂作業回收率78.19%,符合生產要求。
調整中礦系統浮選藥劑制度,按原中礦排尾進行中礦系統工業試驗,流程見圖4。穩定后取樣分析,中礦系統工業試驗結果見表3,螢石選別系統平均指標見表4。

圖4 中礦系統工業試驗流程


表4 螢石選別系統平均指標%
由表3、表4可知,旋流器沉砂CaF2作業回收率為77.17%,高于要求的75.00%;低品位精礦CaF2品位64.10%,系統平均64.26%,品位略低,回收率11.24%,遠高于改造前6.12%;損失在低品位中礦中的螢石較多,因此考慮將低品位中礦返回中礦浮選系統再選。
低品位中礦返回粗選后,調整中礦系統流程與藥劑制度,進行低品位中礦返回流程工業試驗。中礦系統流程見圖5、結果見表5,螢石選別系統平均指標見表6。

圖5 低品位中礦返回工業試驗流程
由表5、表6可知,低品位精礦CaF2品位74.33%,系統平均77.90%,回收率13.06%,相比低品位中礦排尾流程,指標大大改善。
(1)某螢石選礦廠通過在中礦系統浮選前增加水力旋流器濃縮作業,將中礦浮選給礦濃度由11.06%提高到20.95%時,旋流器沉砂作業回收率達到75.0%以上,滿足選礦生產要求。

表5 中礦系統工業試驗結果 %

表6 螢石選別系統平均指標%
(2)低品位中礦排尾流程工業試驗低品位精礦CaF2品位64.26%,回收率11.24%,較中礦浮選給礦濃度增大前有較大改善,但損失在低品位中礦的螢石仍較多,占低品位系統給礦的11.98%。
(3)低品位中礦返回流程工業試驗低品位精礦CaF2品位77.90%,回收率13.06%。相比改造前,在品位略微提高的情況下,回收率提高了1.13倍。