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齊大山選礦廠一段磨礦改造實(shí)踐

2018-11-20 11:17:52劉國(guó)義高錦財(cái)王汝杰
現(xiàn)代礦業(yè) 2018年10期

劉國(guó)義 劉 暢 高 太 高錦財(cái) 王汝杰

(鞍鋼礦業(yè)集團(tuán)有限公司齊大山選礦廠)

鞍鋼礦業(yè)齊大山選礦廠入選原礦為沉積變質(zhì)型“鞍山式”鐵礦石,選礦廠現(xiàn)有一選、二選兩個(gè)分選作業(yè)區(qū),主體設(shè)備規(guī)格小、自動(dòng)化水平相對(duì)偏低,均存在臺(tái)時(shí)處理量低、過磨現(xiàn)象嚴(yán)重問題,給選礦生產(chǎn)帶來不利影響。加之近年來國(guó)內(nèi)外鐵礦石價(jià)格大幅度下滑,選礦廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力巨大[1-3]。

1 原礦性質(zhì)

原礦主要呈條帶狀或條紋狀構(gòu)造,條帶寬0.5~3 mm,礦石浸染粒度較細(xì),硬度12。礦石中主要可回收元素為鐵,伴生元素含量均未達(dá)到綜合回收標(biāo)準(zhǔn),主要有害雜質(zhì)硫、磷含量較低,僅二氧化硅含量較高。礦石化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1。

表1 礦石化學(xué)多元素分析結(jié)果 %

礦石中金屬礦物以赤鐵礦為主,其次為磁鐵礦、假象赤鐵礦;脈石礦物主要有石英、陽(yáng)起石、透閃石、角閃石、鐵白云石等。赤鐵礦呈鋼灰色至褐灰色、灰紅色,細(xì)條帶狀構(gòu)造,多分布在地表及淺部的礦層中。磁鐵礦以原生礦石為主,多分布在深部,呈鋼灰色,粒度較細(xì)者呈條帶狀構(gòu)造。假象赤鐵呈深灰色,以細(xì)條帶狀構(gòu)造、假象構(gòu)造為主,次為交代殘余結(jié)構(gòu)。

2 工藝流程與設(shè)備

選礦廠分選作業(yè)區(qū)采用階段磨礦—粗細(xì)分級(jí)—重選—磁選—陰離子反浮選工藝流程進(jìn)行生產(chǎn),工藝流程見圖1。一選作業(yè)區(qū)主要設(shè)備有濕式MQG2 700 mm×3 600 mm格子型球磨機(jī)(11臺(tái))、水力旋流器、圓盤給礦機(jī);二選作業(yè)區(qū)主要設(shè)備有濕式MQG3 600 mm×4 000 mm格子型球磨機(jī)(5臺(tái))、濕式MQY5 030 mm×6 400 mm溢流型球磨機(jī)(1臺(tái)),水力旋流器、振動(dòng)給礦機(jī)。兩選作業(yè)區(qū)球磨—分級(jí)系統(tǒng)均基本具備自動(dòng)化生產(chǎn)功能。

3 存在問題

通過對(duì)標(biāo)考察和深挖內(nèi)部潛力[4-5],對(duì)兩選作業(yè)區(qū)一段球磨機(jī)進(jìn)行改造。原因?yàn)橐贿x作業(yè)區(qū)一段磨礦計(jì)劃臺(tái)時(shí)處理量41.5 t/h,給礦細(xì)度-12 mm 90%,溢流細(xì)度-0.074 mm 60%,實(shí)際生產(chǎn)時(shí)溢流細(xì)度-0.074 mm 含量達(dá)到65%;二選作業(yè)區(qū)一段磨礦格子型球磨機(jī)、溢流型球磨機(jī)計(jì)劃臺(tái)時(shí)處理量分別為95,225 t/h,球磨機(jī)給礦細(xì)度-12 mm 90%,要求溢流細(xì)度-0.074 mm 60%,但實(shí)際生產(chǎn)時(shí)溢流細(xì)度-0.074 mm 含量達(dá)到70%。一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細(xì)度-0.010 mm粒級(jí)含量均達(dá)到25%左右,過磨問題嚴(yán)重。

球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量偏低、磨礦溢流產(chǎn)品過磨,造成選礦廠生產(chǎn)目標(biāo)無法完成。為保證完成鐵精礦產(chǎn)量任務(wù),選礦廠以球磨機(jī)為主來滿負(fù)荷組織轉(zhuǎn)車,設(shè)備故障率和電耗較高、生產(chǎn)不經(jīng)濟(jì)。計(jì)劃?rùn)z修期間,減少1臺(tái)球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),會(huì)導(dǎo)致4個(gè)浮選區(qū)礦漿濃度偏小,3個(gè)浮選區(qū)礦漿濃度偏高,不利于生產(chǎn)操作,影響鐵精礦指標(biāo),兩選作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)車模式見表2。

圖1 選礦工藝流程

作業(yè)區(qū)滿負(fù)荷非滿負(fù)荷一選11-410-3二選6-4(1大4小)-3

注:“11-4”表示“11臺(tái)球磨機(jī)對(duì)應(yīng)4個(gè)浮選區(qū)”的轉(zhuǎn)車模式,其余同。

4 解決措施

針對(duì)存在問題,齊大山選礦廠從選別設(shè)備和自動(dòng)化儀器儀表穩(wěn)定性、生產(chǎn)工藝參數(shù)入手進(jìn)行技術(shù)改造,以改善磨礦效果、提高球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量。改進(jìn)路線:提高選別設(shè)備和自動(dòng)化儀器儀表穩(wěn)定性→合理控制返砂比、磨礦濃度、鋼球充填率→提高球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量→調(diào)整“浮選區(qū)”為主轉(zhuǎn)車模式→穩(wěn)定選別指標(biāo)→提高鐵精礦產(chǎn)量、降低電耗。

4.1 實(shí)現(xiàn)球磨機(jī)系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)

球磨機(jī)高效穩(wěn)定運(yùn)行是提高球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量的前提,因此提出“設(shè)備穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)周期實(shí)現(xiàn)率”的概念,加強(qiáng)球磨機(jī)系統(tǒng)計(jì)劃性檢修的完成率和檢修質(zhì)量,保證球磨機(jī)系統(tǒng)在1個(gè)周期(1個(gè)月)內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,通過實(shí)踐將球磨系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)周期實(shí)現(xiàn)率提高到80%。

4.2 提高球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量

球磨機(jī)給礦-12 mm占90.26%,滿足工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),粒度組成見表3。

表3 入磨礦石粒度組成

通過將格子型球磨機(jī)鋼球充填率由42%提高到50%、溢流型球磨機(jī)由35%提高到40%,優(yōu)化返砂水量和排礦水量、旋流器工作參數(shù)、保證合理的返砂比等措施進(jìn)行技術(shù)改造。改造后,一、二選作業(yè)區(qū)球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量分別提高32.5%、34.7%~45.5%,結(jié)果分別見表4~表6。

表4 一選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機(jī)工作參數(shù)

表5 二選作業(yè)區(qū)一段磨礦

改造后,進(jìn)行一段磨礦溢流產(chǎn)品粒度與礦物單體解離度測(cè)定,結(jié)果分別見表7、表8。

表6 二選作業(yè)區(qū)一段磨礦

表7 改造后一選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細(xì)度

表8 改造后二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細(xì)度

從表7、表8可知,優(yōu)化改造后,一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流-0.074 mm含量分別為60.45%、59.69%,相比改造前,降低了4.55,10.31個(gè)百分點(diǎn),各粒級(jí)含量變化不大;鐵礦物單體解離度分別為63.70%、62.65%,脈石礦物單體解離度分別為38.97%、38.02%,高品位粒級(jí)主要集中在0.043~0.056 mm、0.010~0.100 mm,滿足后續(xù)選別要求;-0.010 mm粒級(jí)含量分別降低到15.16%、17.08%,過磨程度得到緩解。

4.3 以“浮選區(qū)”為主轉(zhuǎn)車模式

通過提高一段磨礦球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量,一選作業(yè)區(qū)滿負(fù)荷僅需運(yùn)轉(zhuǎn)8臺(tái)球磨機(jī),二選作業(yè)區(qū)滿負(fù)荷僅需運(yùn)轉(zhuǎn)1大3小共4臺(tái)球磨機(jī)。在該條件下,球磨機(jī)計(jì)劃?rùn)z修時(shí)不影響鐵精礦產(chǎn)量,浮選區(qū)可以滿頻工作,形成以浮選區(qū)為主轉(zhuǎn)車模式,同時(shí)可以控制強(qiáng)磁機(jī)激磁電流上限,綜合尾礦鐵品位降低,鐵精礦產(chǎn)量增加。兩選作業(yè)區(qū)新轉(zhuǎn)車模式見表9。

表9 兩選作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)車新模式

注:“4-8”表示“4個(gè)浮選區(qū)對(duì)應(yīng)8臺(tái)球磨機(jī)”,其余同。

5 應(yīng)用效果

優(yōu)化改造后,進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用實(shí)踐。結(jié)果表明,一選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量提高了13.5 t/h,二選作業(yè)區(qū)一段磨礦MQG3 600 mm×4 000 mm和MQG5 030 mm×6 400 mm球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量分別提高33.5,100 t/h,一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量均提高了30%以上;一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細(xì)度-0.074 mm含量分別由65.00%、70.00%降低到60.45%、59.69%,-0.010 mm粒級(jí)含量由25.00%分別降低到15.16%、17.08%;選礦生產(chǎn)轉(zhuǎn)車模式由以球磨機(jī)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿∵x區(qū)為主,浮選區(qū)可以滿頻工作,減停5臺(tái)球磨機(jī)。在保證鐵精礦品位合格的前提下,每年可增產(chǎn)鐵精礦約10萬(wàn)t,每年可節(jié)約鋼球消耗、電耗約1 500萬(wàn)元。

6 結(jié) 論

齊大山選礦廠一、二選作業(yè)區(qū)通過將球磨系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)周期實(shí)現(xiàn)率提高到80%、提高一段磨礦球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量等措施,進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化改造。改造后,兩選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理量均提高30%以上,一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細(xì)度分別降低到15.16%、17.08%,過磨問題得到緩解,轉(zhuǎn)車模式由以球磨機(jī)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿∵x區(qū)為主,可停開部分球磨機(jī),在保證鐵精礦品位合格的前提下,起到了鐵精礦增產(chǎn)、降低能耗的改造效果,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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