牛光遠,劉憲利
(吉林石化公司乙烯廠,吉林 吉林 132022)
吉林石化公司乙烯廠LLDPE裝置采用德國林德工藝技術,年產30萬噸低密度聚乙烯,裝置1993年開工,1996年投運。LLDPE裝置原進口DCS系統經過22年的運行,系統硬件性能下降、故障率增高、系統維護成本增加,已經不能滿足安全生產及裝置發展需要。2018年吉林石化公司利用三年一次大檢修的契機,將LLDPE裝置DCS升級改造列為技改攻關項目。
本次改造的LLDPE裝置,采用UCC工藝包。憑借過硬的技術水平與嚴謹的實施組織,工程高質量地完成裝置的改造項目,實現國產的控制系統實現化工關鍵主裝置突破,打破國外在大型煉化裝置DCS上的壟斷。
該項目改造方案異常復雜,涉及5套通訊、3000多個信號回路、拆接線、系統調試工作量極大。
硬件方面:資深硬件設計工程師和項目組成員,與業主儀表和工藝人員一起,通過查看回路接線圖、結合PLC、ESD邏輯,逐個梳理確認需求,部分設備重新再選型。在DCS系統IO分配參考老系統卡件分配時盡量保證現有IO的接線位置不變,利于系統拆除后的恢復工作。
軟件方面:行業專家與用戶儀表、工藝人員一起對現有控制系統進行程序解讀,對原控制方案中的不足和缺陷給予改進和優化,共同制定符合裝置運行要求的控制方案,對于用戶的個性控制功能和原有操作習慣均能達到最大限度地滿足。
LLDPE裝置中采用ECS-700系統替換原來的國外控制系統。經過現場替換和使用,與原系統相比,國產系統毫不遜色。
網絡優化:原系統通過UCN及LCN網絡形式,由T型接頭連接各個節點,通訊速率較低,故障率較大。ECS-700過程控制網采用100Mbps 全雙工的RJ45(網口)接口,極大地提升了DCS通訊速率。掃描周期控制在500ms內。

圖1 ECS-700框架圖
自主研發,安全可控:ECS-700硬件采用自主研發的嵌入式微內核,控制器的內核不基于通用系統,內部協議和接口是私有的、受限的,病毒和黑客無法侵入及攻擊。另外ECS-700采用封裝好的模塊,替換掉原系統的大卡,小巧且防靜電。
便捷且完善的第三方通訊:該項目第三方通訊包含鍋爐單元2套,低密度聚乙烯單元5套MODBUS通訊。原系統的通訊編程組態復雜,維護性較差,且未實現冗余通訊。而ECS-700采用的冗余的通訊,通訊安全性大大提升,組態便捷易維護。與工廠局域網MES通訊采用OPC通訊協議,設置簡單,數據刷新周期最小能支持1s。
HART設備管理系統:與原系統相比,此次改造新增了AMS系統,實現HART儀表集中控制、與DCS的數據監控通訊功能。

圖2 ECS-700系統硬件圖
時鐘同步優化:ECS-700系統的時鐘同步機制,采用的是硬件時鐘同步服務器GPS和軟時鐘電腦兩個同步源,默認按GPS與衛星時鐘對時,當GPS故障切為軟時鐘同步。同步的不僅僅是電腦,控制器等硬件也可得到時鐘同步。時鐘同步不僅可同步本系統,多口的GPS還可直連GPS或者通過脈沖DO的方式同步其他系統。設置簡單,無需原來的語言編程。
友好的人機界面:全中文系統、趨勢多種樣式且保存時間由原來的30天增加為幾年、面板關聯全面(邏輯圖、流程圖、報警、趨勢)、報警類型齊全(彈出報警、過程報警、系統報警、歷史報警、狀態表)、全面且步進式故障診斷。

圖3 ECS-700狀態診斷圖
吉林石化公司乙烯廠LLDPE裝置是乙烯工藝內的關鍵流程,改造項目圓滿成功,同時改造的鍋爐是110T燃油鍋爐,也屬于國內實施較少。ECS-700系統的成功實施,為后續的乙烯工段主裝置的大規模項目改造奠定了堅實基礎。