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減壓渣油冷卻器失效原因分析及處理

2018-11-08 06:14:44潘從錦趙永利任海峰
設備管理與維修 2018年15期
關鍵詞:焊縫

李 哲 ,潘從錦,趙永利 ,劉 歡,任海峰

(1.克拉瑪依市科比技術有限責任公司,新疆克拉瑪依 834099;2.中石油克拉瑪依石化有限責任公司,新疆克拉瑪依 834003;3.中國石油新疆油田分公司石西油田作業區;新疆克拉瑪依 834000)

1 工藝與設備概況

減壓渣油從減壓塔塔底由泵抽出,經與拔頭原油換熱后,再與脫后原油換熱,最后經渣油冷卻器冷卻至安全溫度送出裝置。

減壓渣油冷卻器為浮頭式換熱器,換熱管材料為20#鋼,管子與管板連接方式為強度焊,未進行貼脹。換熱管為波紋管,規格為Φ25×2.5 mm,管程工作壓力0.5 MPa,工作溫度常溫,介質為循環水;殼程工作壓力0.5 MPa,工作溫度150℃,介質為減壓渣油。

2 檢查情況

通過對循環水數據結果分析,認為是冷凝器發生泄漏,殼程的渣油進入管程內,裝置停工將管束抽出后,在管板底部換熱管內壁有渣油附著,對管束進行水壓試驗,發現換熱管泄漏,堵管5根。

2.1 宏觀檢查情況

通過對渣油冷卻器進行宏觀檢驗,發現換熱管外壁防腐層部分脫落(圖1),無明顯腐蝕;換熱器管板防腐層脫落,焊縫局部存在嚴重坑蝕缺陷(圖2),針對換熱器管板焊縫存在的腐蝕缺陷,建議對 13-23,15-25,17-26,19-17,19-18,20-23,20-28,22-23,22-24,28-28 焊縫進行補焊修復。換熱管內壁原防腐層脫落,內壁結垢嚴重,存在垢下腐蝕。

圖1 換熱管外壁防腐層部分脫落

圖2 換熱管管口焊縫腐蝕情況

2.2 遠場渦流檢測情況

對常減壓裝置減壓塔渣油冷卻器進行遠場渦流檢測,共計檢測1306根,已堵管5根,未檢測根數為89根,檢測比例93.2%。

對檢渦流圖譜(圖3)進行分析,發現該管束部分換熱管存在嚴重腐蝕缺陷,存在的缺陷類型為均勻腐蝕加坑蝕,換熱管局部壁厚損失達40%。

2.3 缺陷管剖面情況

冷卻器換熱管為波紋管,從18-1換熱管局部縱向剖面圖可以看到,換熱管內壁存在均勻腐蝕、嚴重坑蝕缺陷(圖4),換熱管18-1變徑處橫剖圖(圖5)顯示,換熱管變徑處存在均勻腐蝕、坑蝕,換熱管壁厚減薄較大,最小壁厚為1.5 mm。

3 原因分析

3.1 管口焊縫腐蝕

管殼式換熱器管板焊縫是換熱器重要的連接結構,管口焊縫質量決定了換熱器的質量和使用壽命,管口焊縫腐蝕控制是換熱器制造質量保證體系中最關鍵的控制環節,因此必須保證焊接接頭的密封性和抗拉強度。

圖3 減壓渣油冷卻器換熱管渦流檢測圖譜

圖4 換熱管縱向剖內壁局部坑蝕

減壓渣油冷卻器換熱管與管板之間的連接方式為角焊縫焊接,焊縫通過宏觀檢查發現冷卻器管口焊縫存在均勻腐蝕、局部嚴重坑蝕(圖2),局部焊縫余高<設計最小值,已無法滿足設備使用要求。

圖5 冷卻器波紋管變徑處橫剖圖

3.2 換熱管結構

該管束換熱管為波紋管,換熱管通過機械加工形成有規則的凹凸結構,增強對流體流動的擾動作用,破壞壁面邊界層達到強化傳熱作用,傳熱效果與光管相比有明顯提高。

流體流經波紋管,通過對介質操作參數的分析,介質經過波紋管波峰位置時流動速度降低,波峰位置發生沉積及結垢,造成換熱管垢下腐蝕;介質經過波谷位置時流動速度增加,經過收縮段時介質流速增大不斷沖刷邊界層,邊界層變薄,使收縮段處換熱管壁厚產生沖刷腐蝕,造成換熱管收縮段壁厚減薄。

3.3 循環水腐蝕

水冷器運行一段時間后,在換熱管內壁附著很厚的污垢,容易形成污垢沉淀物,附著于換熱管擴張段,管內壁結垢為微生物及細菌的生存創造了條件。換熱管未采取防護措施,將導致換熱管垢下腐蝕穿孔、泄漏,影響設備的正常運行。

3.4 運行操作方面

冷卻器換熱管腐蝕速度與設備工藝操作溫度密切相關。介質的溫度升高易導致結垢嚴重,水垢的附著速度亦加快;介質流速增大,增加污垢的沉積率,由于冷卻器結構設計的原因,出現循環水流速過小或水流分配不均勻,容易在擴展段沉積污垢,引起垢下腐蝕。

4 處理辦法及預防措施

4.1 處理辦法

冷卻器管口焊縫存在均勻腐蝕、局部嚴重坑蝕,為滿足設備使用需要,對存在嚴重缺陷的管口焊縫進行補焊處理,管板進行貝爾佐鈉防腐,將管口焊縫與介質隔離。

根據換熱管18-1剖面情況,該管束換熱管內壁結構嚴重,清除換熱管內壁附著污垢,存在垢下腐蝕。建議加強管束清洗或水冷器在線定期反沖洗,消除換熱管內壁附著污垢,避免引起垢下腐蝕,提高換熱管的換熱效率。

根據遠場渦流檢測情況,對50根壁厚損失達40%的換熱管進行堵管處理,對換熱管內壁進行熱固化防腐處理。

4.2 預防措施

(1)保持良好的循環水水質,定期清理循環水池的沉淀淤泥,防止沙塵及雜物進入循環水系統。

(2)定期對管束進行清洗,防止換熱管內壁結垢,引起垢下腐蝕,造成換熱管腐蝕失效。

(3)加強循環水檢測,閥芯介質泄漏及時查找、切斷泄漏源,防止大量介質進入循環水系統。

(4)加強冷卻器渦流檢測,掌握設備腐蝕狀況。

5 結語

水冷器直接影響著煉化裝置長周期安全穩定運行,水冷器發生泄漏,將使循環水水質惡化,循環水中微生物大量滋生,水冷器結垢、堵塞、腐蝕狀況加劇。為了減緩水冷器結垢、堵塞及腐蝕泄漏,保證水冷器安全穩定運行,應定期對管束進行高壓清洗,清除換熱管進內壁附著污垢;對水冷器換熱管進行遠場渦流檢測,能快速對換熱管的腐蝕狀況做出科學評估,根據檢測結果,制定合理的檢修方案,對裝置的安全穩定運行具有重要的現實意義。

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