■ 任素紅

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該空壓機齒輪內孔為錐孔,通過過盈裝配與軸組裝。在進行空壓機齒輪與軸的裝配時出現1件齒輪內孔開裂。該齒輪材料為20CrMnTi,技術要求經滲碳淬火、回火處理,表面硬度59~63HRC,有效硬化層深度0.6~0.9mm(550HV3),心部硬度35~43HRC,金相組織執行QC/T262《汽車滲碳齒輪金相檢驗》標準要求。為查找失效空壓機齒輪內孔裂紋的原因,對齒輪的材料化學成分、齒輪有效硬化層深、表面硬度、心部硬度、金相組織、宏觀斷口進行了檢查分析,同時對斷口進行掃描電鏡微觀分析。
從失效齒輪反饋的失效照片看,裂紋沿內孔呈現通透型斷裂(見圖1)。從失效齒輪斷口的宏觀特征看,該斷口呈現放射狀的撕裂棱線,放射狀撕裂棱線的收斂處為裂紋源(見圖2)。

圖1 齒輪裂紋全貌

圖2 齒輪斷口宏觀
失效齒輪材料化學成分的分析結果如表1所示。
從表1化學成分檢測結果看,此齒輪的材料為20CrMnTi鋼,符合齒輪圖樣中的材料技術要求。
對失效空壓機齒輪的表面硬度及心部硬度進行了檢測,其檢測結果如表2所示。從表2可知,失效齒輪的表面硬度及心部硬度符合產品的技術要求。表3為同齒左右齒面的硬化層深硬度梯度及有效硬化層深的檢驗結果。從表3的檢測結果看,失效齒輪節圓處左齒面有效硬化層深0.86mm,右齒面有效硬化層深為0.84mm,符合對該產品的滲碳層深技術要求:0.6~0.9mm(550HV3)。
對失效齒輪的滲層組織按QC/T262進行金相組織檢測,碳化物1級,無粗大碳化物,馬氏體+殘留奧氏體2級。符合QC/T262滲碳淬火回火后的金相技術要求。

表1 齒輪化學成分(質量分數) (%)

表2 失效齒輪硬度測定結果 (HRC)

表3 齒輪硬化層硬度梯度測定結果
經對斷口的掃描電鏡分析發現在軸頸端靠近裂紋源位置,滲碳層深與基體的連接處發現較大非金屬夾雜物(見圖3),經半定量分析該非金屬夾雜物為氧化鋁,其尺寸為長105μm,寬33μm。按GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標準評級圖顯微檢驗法》屬于超尺寸夾雜物。其內部斷口具有典型的韌窩形貌(見圖4),說明材料內部韌性較好。

圖3 齒輪非金屬夾雜物

圖4 齒輪內部韌窩
在失效齒輪的基體上取樣(見圖5),按GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標準評級圖顯微檢驗法》對此試塊進行了非金屬夾雜物的檢驗。檢驗發現A類、B類、C類和DS類非金屬夾雜物(見圖6)。按GB/T 10561—2005評級為A0.5,B2e,C0.5s,DS2。按GB/T3077—2015的要求,夾雜物超級。

圖5 非金屬夾雜物試塊

圖6 非金屬夾雜物
失效齒輪內孔的宏觀斷口呈現放射狀的撕裂棱線,裂紋源位于軸頸端。在裂紋源處出現超尺寸非金屬夾雜物,破壞了金屬的連續性,當齒輪在裝配過程中內孔受到徑向拉應力作用而發生斷裂。