王 斌
(河南煤業化工集團中原大化公司 河南濮陽 457000)
由于尿素合成塔CO2轉化率未達到設計要求,同時因裝置老化,汽提塔、中低壓分解器換熱效率下降,造成一段蒸發系統真空度只能控制在85 kPa(絕壓,下同)。針對此種情況,對一段蒸發系統進行了改造,即在一段蒸發系統第1冷凝器(E151)后串聯1臺換熱器(E151B),其設備參數如表1所示。

表1 換熱器E151B參數
改造后一段蒸發系統工藝流程如圖1所示。來自真空預濃縮器和一段蒸發分離器的氣體首先進入E151,冷凝后的液體進入工藝冷凝液儲槽,未冷凝的氣相進入E151B內繼續冷凝,冷凝后的液體進入工藝冷凝液儲槽,E151B內未冷凝的氣相進入一段蒸發系統第2冷凝器(E152)內繼續冷凝,冷凝后的液體進入工藝冷凝液儲槽,E152內未冷凝的氣相通過蒸汽噴射器進入一段蒸發系統第3冷凝器(E157)內繼續冷凝,冷凝后的液體進入工藝冷凝液儲槽,未冷凝的惰氣排放。

圖1 改造后一段蒸發系統工藝流程
E151和E151B設計采用串聯連接,通過對改造后實際運行情況的觀察,一段蒸發系統的真空度無明顯好轉,同時E151B有時出現下液管堵塞的現象,分析其原因為:①E151和E151B串聯后,由于流程延長,造成阻力有一定增加;②由于E151冷凝后的氣相溫度為50~60 ℃,再通過E151B冷卻的效果不太明顯;③經E151B換熱后,工藝側溫度偏低,同時由于E151B工藝側下液管偏細且較長,下液管中易出現工藝介質結晶堵塞的現象,造成一段蒸發系統真空度惡化,使尿素產品水分含量偏高,嚴重時引起產品質量事故,同時增大了尿素汽耗。
如圖2所示,一段蒸發系統整改方案如下:①將E151B主管線進口直接連接至E151進口,E151和E151B實現并聯,有效提高了一段蒸發系統的真空度;②在E151B的進口管線上增設DN 25.4 mm×3.0 mm工藝液管線,以利于E151B氣相的吸收和換熱;③E151B與E151并聯出口處增設1只切斷閥,有利于E151B的調節控制。

圖2 整改后的一段蒸發系統工藝流程
(1)E151和E151B串聯改并聯完成后,一段蒸發系統真空度由85 kPa提高至65 kPa,可節省高壓蒸汽1.5 t/h。按蒸汽120元/t、年生產時間330 d計,年可降低生產成本142.56萬元。
(2)系統操作更容易,沒有出現尿素產品水分和縮二脲含量超標的現象,產品質量合格率達到了100%;徹底解決了由于工藝側溫度偏低而造成的E151B出現結晶堵塞的問題。
正常生產中,由于尿素裝置區三樓放空管經常排放出系統惰氣和氣氨,嚴重時噴射出帶氨的冷凝液,影響操作人員的巡檢,同時造成環境污染并增大裝置的氨耗。
改造措施:①在E157上接1根管線引至放空煙囪(V112),正常生產中V112放空煙囪無任何排放物,根據煙囪工作原理,煙囪底部有向頂部流動的氣流,保證E157處氣相回收至V112;②體積分數70%~85%的氨氣在煙囪內上升的過程中會產生部分冷凝液,起到氨水回收作用;③由于煙囪效應,E157切入煙囪底部后,可以在E157出口形成微負壓,有利于提高蒸發系統的真空度。
蒸發系統惰氣放空管改造完成后,在正常生產和開停車過程中,當E157切入煙囪后,蒸發系統真空度有一定提高,有效杜絕了E157排放氣氨并回收了部分氨水,保證了操作人員的安全,同時可防止造成環境污染。