999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

三通管加工數控專用機床床身的優化分析

2018-10-25 08:21:38如翔
機械與電子 2018年10期
關鍵詞:優化

,, , ,如翔

(南京理工大學機械工程學院,江蘇 南京 210094)

0 引言

機床床身是數控機床的重要基礎件,床身的動靜態特性直接或間接影響機床加工性能,是影響機床性能的重要因素,因此,研究床身的動靜態特性對機床性能的影響尤為重要[1]。

過去,國內對于機床床身動態性能的優化仍停留在廣義上的優化設計,其本質是采用方案比較。這種優化結果的好壞通常取決于設計者的經驗。國外學術界通常采用有限元分析方法,對機床床身的動態性能優化分析,并對加工過程中的顫振進行分析[2]。

隨著計算機輔助技術的發展,將有限元技術應用到床身設計中越來越普遍[3]。床身設計過程中,有限元技術分析床身動靜態特性,對于找出床身的薄弱環節,對薄弱環節進行改進優化,使床身達到輕量化高強度的目的具有重要指導意義[4]。

ANSYS分析軟件應用范圍廣泛,對復雜結構求解速度快,在靜力學分析中應用十分廣泛。SolidWorks三維軟件具有操作簡單,功能強大,與其他分析軟件之間有很強的交換能力的特點[5]。在此,以三通管加工數控專用機床床身為實例,應用SolidWorks和ANSYS Workbench對床身進行動靜態特性分析,優化床身結構,使機床床身達到輕量化、高強度的目的。

1 床身有限元建模

1.1 床身三維模型建立

機床床身加強筋可以歸納為5類,分別是垂直對角筋、垂直縱向筋、垂直橫向筋、空間對角筋和各種組合筋[6]。

采用SolidWorks軟件建立專用機床床身模型三維透視圖如圖1a所示,床身結構為T型,前床身長1 800 mm、寬400 mm,后床身長400 mm、寬740 mm,高均為300 mm。為了提高床身的剛度和穩定性,在床身內部布置加強筋。加強筋的形式為“米”字型,前、后床身靠一塊16 mm厚的擋板分隔開,前、后床身中線處有縱、橫分布厚度為16 mm的筋板,前、后床身有交叉分布的16 mm筋板,床身底部分布有出砂孔,床身的內部筋板布置如圖1b所示。

圖1 床身結構視圖

1.2 有限元模型的建立

床身有許多鑄造圓角和工藝孔,為了提高運算速度,建模時對局部特征如圓角、倒角、螺釘孔以及油孔等進行簡化處理。使用SolidWorks建立專用床身三維模型,將三維模型導入ANSYS Workbench有限元軟件中,如圖2所示。

圖2 三通管加工專用機床床身有限元模型

1.2.1 定義材料屬性

設置材料為HT200,屈服極限σs= 300 MPa,楊氏模量為140 GPa,材料的泊松比為0.25,材料的密度為7 800 kg/m3。[7]

1.2.2 網格劃分

采用Medium(中等)精度對模型進行自動網格劃分,網格劃分的單元尺寸為默認狀態,網格類型為四面體單元,一共得到48 540個節點和13 840個單元。

2 原床身的模態分析

模態分析是用于確定機構的振動特性的一種方法,主要是使機構避免發生共振[8],提高機床的加工精度。機床的動態特性是機床性能的重要指標,對機床的加工性能有直接影響。當床身的固有頻率與激振頻率相近時,易發生共振,因此要對床身的各階固有頻率進行研究[9]。由振動理論知床身的動力學方程為:

(1)

固有頻率只與床身的質量、剛度和阻尼有關,因此式(1)可轉換為:

(2)

解出特征方程為:

|K-ω2M| =0

(3)

(4)

由于低階模態對振動系統的影響較大,因此只取前6階模態,如表1所示。

表1 床身前6階模態分析結果

電機的轉速和頻率的計算公式為:

f=n/60

(5)

f為電機的振動頻率;n為電機的轉速。進給單元中電機的轉速最大為2 000 r/min,因此f= 333.3 Hz。原床身的固有頻率大于電機的振動頻率,從頻率的角度來看,床身滿足要求,但是,床身的最大變形量較大,影響工件的加工質量,因此,要改進床身內部加強筋的結構,使床身滿足使用要求。

3 筋板布置方式和筋板孔對床身動態性能影響

3.1 筋板布置方式對床身動態性能影響

3.1.1 筋板布置方式分類

機床大件的加強筋可以分為5類20種形式,5類分別為:垂直對角筋、垂直縱向筋、垂直橫向筋、空間對角筋和各種組合筋。

原機床床身內部加強筋采取交叉和縱、橫組合方式布置加強筋,稱為“米”字型,記為方案1,如圖3a所示。床身內部采取縱、橫組合筋板型式,稱為“井”字型,記為方案2,如圖3b所示。床身內部采取交叉布置加強筋的方式,稱為“X”型,記為方案3,如圖3c所示。

圖3 不同筋板結構床身視圖

3.1.2 不同筋板布置方式對床身動態性能影響的比較

不同的筋板布置方式對床身動態性能的影響很大,因此要分別分析以上3種不同的筋板布置方式對床身動態性能的影響,找出床身質量較輕,動態性能較好的方案。不同的筋板布置方式對床身動態性能影響的比較,如表2所示。

由表2可知,原床身(方案1)的質量較大,變形量較大,不能滿足使用要求。方案2相比方案1,1階固有頻率提高了157.11 Hz,提升較為明顯;質量減少了119.49 kg,質量減少較多;1階最大變形量減少了5.618 7 mm,減少量很大。方案3相比方案1各項指標提升較為明顯,但相較方案2并不是最優的,因此,方案2中“井”字型布置床身是3種筋板布置方式中最優的。

表2 不同筋板布置方式的床身結構模態特性比較

在方案2的基礎上對床身進一步優化,對床身出砂孔的形狀和位置進行優化,使床身的剛度能夠滿足使用要求,同時質量減少較多。

3.2 出砂孔的形狀對床身動態性能的影響

床身為鑄造殼體,床身內部分布著縱橫交錯的筋板結構,各個筋板上開有均勻分布的出砂孔。床身常見的出砂孔有方形孔和圓形孔,不同的出砂孔的形狀對床身的動態性能影響是不一樣的[10]。因此,在床身上分別布置方形出砂孔和圓形出砂孔,對床身進行動態分析,找出動態性能較好的床身。

方形出砂孔的筋板結構為:前床身內部各筋板上分布有10個邊長為112 mm的方形出砂孔。后床身內部靠近前床身的位置分布有4個邊長為112 mm的出砂孔,遠離前床身的一端分布著2個長76 mm、寬112 mm的出砂孔,同時各筋板之間靠邊長為112 mm的出砂孔連接。床身的內部筋板分布如圖4a所示。

考慮方形出砂孔床身與圓形出砂孔床身質量相等,因此,圓形出砂孔的截面積與方形出砂孔的截面積要相等。圓形出砂孔的筋板結構為:前床身內部各筋板上分布有10個直徑為126.4 mm的圓形出砂孔。后床身內部靠近前床身的位置分布有4個直徑為126.4 mm的圓形出砂孔,遠離前床身的一端分布著2個直徑為104 mm的圓形出砂孔,同時各筋板之間靠直徑為126.4 mm的圓形出砂孔連接。圓形出砂孔床身的內部筋板分布如圖4b所示。方形出砂孔的床身動態性能和圓形出砂孔的床身動態性能,如表3所示。

圖4 不同出砂孔分布床身視圖

從表3可以看出,在床身質量大致相等的情況下,方形出砂孔床身相較于圓形出砂孔床身低階固有頻率大大提高,前兩階的最大變形量也降低了。其中1階固有頻率提高了15.9%,2階固有頻率提高了14.9%。這表明方形出砂孔床身的動態性能要優于圓形床身,因此,選用方形作為床身內部各筋板上的出砂孔。

3.3 優化后床身與原床身動態性能結果對比

通過分析比較,尋找動態性能較好的床身筋板布置方式和較好的出砂孔形狀。優化后的床身內部筋板為“井”字型,同時筋板上的出砂孔為方形,方形出砂孔的邊長為112 mm。優化后的床身結構如圖4b所示。將優化后的床身模態分析結果與原床身的模態分析結果進行比較,如表4所示。

從表4中可以看出,優化后的床身不僅大幅提高了床身的固有頻率,而且還有效地降低了床身的質量,其中1階固有頻率提高了42.56%,2階固有頻率提高了73.2%,床身質量下降了12.72%,得到了較好的床身優化效果。

表3 床身動態性能比較

表4 優化床身與原床身的動態性能分析結果對比

4 床身的靜力學分析校核

通過對機床床身加強筋的布置方式和加強筋上出砂孔形狀進行分析,找出了動態性能較好的床身方案,同時也有效地降低了床身的質量。但是,優化后的床身的靜剛度能否滿足使用要求,需要進一步通過靜力學分析校核。

該數控專用機床是用來加工不銹鋼三通管的,其3個進給單元是一樣的,因此床身呈T字型,且每塊突出部分所受到的壓力應該是相等的。對進給系統移動工作臺上的3個伺服電機運動到中間位置時進行靜力學分析。每塊進給單元的質量是127 kg,進給系統的總質量是381 kg。由于機床加工三通管的切削力很小,因此可忽略。床身上表面施加3 810 N的面壓力,采用動態分析時的約束條件,對優化后的床身進行靜力學分析,結果如圖5所示。

圖5 靜力分析結果

由圖5a床身應力云圖可知,最大應力出現在床身底部螺栓孔處,大小為3.048 9 MPa。床身材料為HT200,它的抗拉強度為200 MPa,考慮到床身的安全系數為2,許用應力為100 MPa,遠大于床身的最大應力,因此應力符合使用要求。從圖5b床身變形云圖中可知,最大變形發生在床身中間位置,大小為8.523 8 ×10-4mm,遠遠小于零件的加工公差,變形符合使用要求。因此,對原床身的優化方案是完全可行的。

5 結束語

通過使用SolidWorks三維軟件對床身進行三維建模,運用ANSYS Workbench有限元分析軟件對模型進行動態分析,以提高床身的低階固有頻率和減輕床身質量為目標,找出較好的床身加強筋布置方式,并對床身加強筋上出砂孔的形狀進行優化,從而有效地提高了床身的動態性能,減輕了床身的質量。

對不同加強筋布置方式進行動態分析可知,“井”字形的床身筋板布置方式的床身動態性能最好;“米”字型的床身筋板布置方式的床身動態性能最差;“X”字型的床身動態性能介于兩者之間,比較接近“井”字形床身。通過對加強筋上出砂孔的形狀進行分析,方形出砂孔的動態性能要好于圓形出砂孔,因此床身的出砂孔應該采用方形。通過對床身進行優化,床身的動態性能大大提高,床身的質量大大降低。其中1階固有頻率提高了42.56%,床身的質量下降了12.72%,同時床身的靜剛度完全滿足使用要求。本文對床身的結構優化分析對于類似的T型結構的床身設計具有一定的指導作用。

猜你喜歡
優化
超限高層建筑結構設計與優化思考
房地產導刊(2022年5期)2022-06-01 06:20:14
PEMFC流道的多目標優化
能源工程(2022年1期)2022-03-29 01:06:28
民用建筑防煙排煙設計優化探討
關于優化消防安全告知承諾的一些思考
一道優化題的幾何解法
由“形”啟“數”優化運算——以2021年解析幾何高考題為例
圍繞“地、業、人”優化產業扶貧
今日農業(2020年16期)2020-12-14 15:04:59
事業單位中固定資產會計處理的優化
消費導刊(2018年8期)2018-05-25 13:20:08
4K HDR性能大幅度優化 JVC DLA-X8 18 BC
幾種常見的負載均衡算法的優化
電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:45
主站蜘蛛池模板: 亚洲香蕉伊综合在人在线| 国产精品香蕉在线| 伦精品一区二区三区视频| 国产对白刺激真实精品91| 午夜综合网| 久久精品国产91久久综合麻豆自制| 婷婷色中文网| 久久人午夜亚洲精品无码区| 国产正在播放| 国产日产欧美精品| 亚洲欧美激情另类| 亚洲无线国产观看| 乱系列中文字幕在线视频| 国产精品浪潮Av| 国产簧片免费在线播放| 乱系列中文字幕在线视频| 99视频精品全国免费品| 91蝌蚪视频在线观看| 毛片在线播放网址| 日本91视频| av在线手机播放| 国产美女精品在线| 成年人国产网站| 久久永久免费人妻精品| 国产91特黄特色A级毛片| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 1769国产精品免费视频| 好久久免费视频高清| 国产专区综合另类日韩一区| 国产一区二区三区免费| 国产av无码日韩av无码网站| 强乱中文字幕在线播放不卡| 亚洲性色永久网址| 国产一级无码不卡视频| 五月天天天色| 成人一级黄色毛片| 极品尤物av美乳在线观看| 国产一级毛片网站| 中文无码日韩精品| 亚洲成a人片在线观看88| 亚洲欧美在线看片AI| 日韩成人免费网站| 大香网伊人久久综合网2020| 国产美女一级毛片| 91福利免费视频| 青青草原国产精品啪啪视频| 无码精品国产VA在线观看DVD| 老司国产精品视频| 亚洲国产精品人久久电影| 日本免费福利视频| 动漫精品中文字幕无码| 成人福利免费在线观看| 国产69精品久久| 亚洲视频色图| 69视频国产| 自拍偷拍欧美| 亚洲av日韩综合一区尤物| 久久精品国产精品青草app| 欧美日韩理论| 欲色天天综合网| 免费毛片全部不收费的| 麻豆精品视频在线原创| 国产福利微拍精品一区二区| 在线国产三级| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 亚洲成人黄色网址| 精品成人一区二区| 情侣午夜国产在线一区无码| 99ri精品视频在线观看播放 | 国产成熟女人性满足视频| a毛片免费观看| 国产成年女人特黄特色毛片免| 五月婷婷综合网| 国产在线91在线电影| 欧美在线天堂| 丝袜国产一区| 日本欧美视频在线观看| 亚洲综合在线最大成人| 日韩久草视频| 青草视频免费在线观看| 狂欢视频在线观看不卡| 黄色免费在线网址|