張 俊 劉小云 任華強
湖南省交通規劃勘察設計院有限公司,湖南長沙 410005
清水江是長江支流沅水的上游,發源于貴州省貴定、麻江、都勻三縣(市)間的云霧山,沿途接納重安江、巴拉河、南哨河、瑤光河、六洞河等主要支流,入湘境,在常德注入洞庭湖,于城陵磯匯入長江。黔境內長452km,平均比降2.8‰,流域面積17086km2,流經黔境的都勻、凱里、劍河、錦屏、天注等15個縣(市)。
貴州省境內清水江白市樞紐下游河道,目前航道維護尺度為1.0m×30m×105m,僅能通航50~100t級船舶。同時受上游白市樞紐及下游托口樞紐過閘設施影響,本航段目前為區間通航。現階段,托口樞紐已蓄水至250m,深水庫區內淺灘基本消失,航道尺寸基本能滿足Ⅳ級航道通航要求,為航道等級的提升創造了有利條件。但白市樞紐下游存在約8km脫水段與托口庫區回水尚未銜接,枯水時不滿足Ⅳ級航道通航要求,為本段航道整治重點。
清水江白市至分水溪航段位于白市樞紐和托口樞紐之間,屬于托口樞紐的變動回水區,航道通航水位的確定同時受白市樞紐下泄流量及下游梯級托口樞紐的回水影響。
根據《內河通航標準》(GB 50139—2014)6.4.4條的規定,樞紐上游河段應采用規定保證率的入庫流量與相應的壩前水位組合,并采用壩前死水位或最低運行水位與相應各級入庫流量組合,得出多組回水曲線,取其下包線作為沿程各點的設計最低通航水位;樞紐下游河段應采用規定保證率,分析選定設計流量,并考慮樞紐日調節影響推算確定,下游有梯級時應銜接。同時,規范要求樞紐上下游河段設計通航水位應結合樞紐運行后的實測資料進行必要的驗證和調整。
目前白市及托口樞紐運行均不足4年,且下游托口樞紐蓄水至正常蓄水位250m僅8個月時間,樞紐運行后的水位及調度資料有限,臨近河段也無相關水文站。因此,工可階段擬通過分析托口樞紐的設計資料特征水位以及其達到正常蓄水后的實測水位,分別推算工程河段最低通航水位并進行比選。同時考慮長距離開挖后的水面降落計算出沿程實際設計水位。
方案一:
(1)起推水位(托口樞紐的設計資料特征水位)。《托口電站可行性研究報告》中所述調度規則為按托口水電站與三板溪、白市等梯級聯合調度運行,報告采用1951年1月~2002年12月共52年徑流資料進行長系列徑流補償調節計算,確定多年運行特性指標如下:托口水電站水庫正常蓄水位250.00m,運行歷時約占總運行歷時的54%,水庫汛期限制運行水位246.00m,運行歷時約占總運行歷時的16%,消落到死水位235.00m的歷時約占總運行歷時的3.3%。
根據《托口電站可行性研究報告》給出的電站水位保證率曲線,查得其壩址處95%保證率水位為238.0m。
(2)設計流量。本段航道規劃為IV級航道,根據規范要求多年歷時保證率為98%~95%,考慮本河段為山區性河流,最低通航水位保證率可取95%。根據白市電站工可報告水文分析,查得白市電站壩址處多年歷時95%保證率流量65.2m3/s作為設計流量。
(3)脫水段航道天然水面線推算。根據以上資料、選定的模型、擬定的方案進行水面線計算,該河段糙率選取參考《托口電站可研報告》糙率分析成果,該河段糙率取值范圍為0.045~0.062,同時根據白市壩下水位流量關系及實測中枯水水位流量關系反推糙率,最終取綜合糙率n=0.06。斷面布置圖及推算成果圖如圖1、2所示。

圖1 天然水面線推算斷面布置圖

圖2 天然水面線推算圖
(4)挖槽引起的水面降落。由以上分析的天然狀態下水面線成果圖可知,部分斷面水深小于1.9m設計水深,不能滿足IV級航道通航要求,因此需采取工程措施,改善該段航道通航條件。
開挖航槽是解決航道水淺流急的重要措施之一,但是長河段挖槽通常會引起枯水同流量的水位降落,導致開挖工程量加大。挖槽引起的水面降落值與挖槽尺度(寬、深)、部位、底坡及上游來流條件等因素有關。下游長河段連續開挖可能會使上游航道水深條件進一步惡化,下游段水位降落向上游段傳遞,但不是兩河段水位變化的簡單疊加,往往需要考慮本段河槽開挖與下游開挖的綜合影響,并對挖槽后長河段的水面線進行重新試算和迭代。
依據前文的天然河段水面線計算成果,在滿足航槽設計水深的開挖情況下,本項目壩下8km脫水段大致分為5個灘險,屬長河段深槽式開挖。考慮到連續長河段開挖水面降落試算和迭代的復雜性和誤差,為簡化試算,假設河段水流為均勻流,并且挖槽前后河床糙率不變,采用最下游單一灘挖槽水面降落后的水面比降向上游類推,試算挖槽后水面線,直至沿程水深滿足設計水深要求。
①按照目前航道設計挖槽方案和斷面參數,采用均勻流估算法計算最下游灘挖槽后引起的水位降落:


表1 最下游灘險挖槽引起的水位降落計算過程表
②根據表1計算結果,得到新的水面線,據此得到新的設計河底高程,重新代入前文的水面線計算模型進行試算,不斷迭代后得到開挖后的水面線,最終得到挖槽后最下游灘險灘尾水位238.0m,灘頭水位238.67m,水面比降約為0.41‰。
③為提高計算精度,加密壩下脫水段計算斷面,共布置27個斷面(見圖3),以最下游灘挖槽后的水面比降向上游類推,在滿足沿程設計水深的前提下,迭代試算沿程水面線,計算結果如表2所示。

圖3 挖槽后水面線推算斷面位置圖(斷面加密)

表2 挖槽后水面線計算成果表
(5)挖槽后效果分析。從上表計算成果可知,考慮挖槽水面降落后,壩下脫水段最下游斷面設計水位為238.0m,下游引航道口門區設計水位為240.17m,經核算沿程水深基本滿足設計水深1.9m。此外對比天然和挖槽后水面線計算成果可知,開挖后沿程流速較開挖前明顯降低,沿程流速均衡化,說明河段水流條件得到明顯改善。
方案二:
(1)起推水位。根據托口電站蓄水蓄至250m后,歷時8個月逐時水位進行計算,其95%保證率約為239.8m。
(2)設計流量。與方案一相同,白市電站壩址處多年歷時95%保證率流量65.2m3/s。
(3)挖槽引起的水面降落。同方案一計算得出挖槽后最下游灘灘尾水位239.8m,灘頭水位240.15m,水面比降約為0.33‰。再以最下游灘挖槽后的水面比降向上游類推,在滿足沿程設計水深的前提下,迭代試算沿程水面線,計算結果如表3所示。

表3 挖槽后水面線計算成果表

續表3
方案一取托口樞紐原設計資料95%保證率水位238m作為起推水位,同時考慮白市電站瞬時最小下泄流量65.2m3/s,來確定工程河段的設計水位。方案二根據托口電站蓄水蓄至250m后,歷時8個月逐時水位進行計算,其95%保證率約為239.8m,高于方案一起推水位238m近2m。方案二工程量較小,投資較省,但因托口電站蓄水完成后時間太短,2016年12月9日完成第二階段蓄水至正常蓄水位250.0m。基礎水文資料歷時較短,僅8個月,資料代表性不足,計算成果不夠可靠。方案一采用的基礎資料更詳實,為達到《內河通航標準》規定的通航保證率要求,確保高等級航道的常年暢通,本階段將方案一作為推薦方案確定設計最低通航水位。
隨著本工程的推進,實測資料歷時將逐漸延長,后續階段擬根據實測資料的逐漸完善對設計水位再進行逐步調整優化。
設計水位是航道工程規劃、設計、施工所依據的重要技術參數,其準確性對航道工程的造價、效果乃至成敗影響甚大。
對于壩下脫水段設計水位的計算,在實測資料年限不足的情況下,前期工作可通過收集相關工程設計資料,在滿足規范的前提下對其進行初步推算,同時應考慮長距離河段開挖引起的水面降落,對計算成果進行不斷的核算,保證其開挖后的沿程水深滿足通航要求。并根據動態管理的整治原則隨著工程的推進,實測資料歷時的逐漸延長,后續階段對設計水位進行逐步調整優化。
本文以白市壩下脫水段為實例針對其設計水位的確定進行探討,希望對相關的航道建設工程起到一定參考作用。